郑永春
(山西四建集团有限公司,山西太原 030012)
本工程位于太原市南中环街与滨河东路交汇处,西靠太原市汾河公园,是太原市交通的重要线路,其地理位置十分重要。我项目部施工基坑深度为13.5 m,地下土质为淤泥质土,含水率大,渗水系数差,基坑施工南边、西边临近既有公路,临近既有公路运行动载对基坑会造成一定影响,增加了基坑的不稳定性,容易造成基坑坍塌。施工中深基坑施工按照安全等级二级基坑执行。在深基坑开挖和施工过程中进行临时性基坑支护,支护时需考虑深基坑水平变形、竖向裂缝及对周边建筑物的沉降等影响情况。
1)基坑地质情况复杂,地下土质大部分属于淤泥质土且地下水渗透系数极小,潜水水位埋藏较浅。如施工中采取的技术保障和安全措施不当,极易造成土体滑移,从而带来基坑坍塌、基底隆起和管涌等一系列质量安全问题,必须引起高度关注。2)基坑开挖正值雨季,降水量丰富,在淤泥质基础开挖的过程中,既要保证基坑支护的稳定性又要达到止水效果,难度很大。3)基坑开挖深,基坑距离既有公路近,一旦失稳,势必影响既有车辆行车安全。
工程开工前,组织项目成员考察和调研了多个同类型工程,并对深基坑开挖出现的问题,召开了专题会议,邀请勘察设计单位、深基坑检测单位、监理公司、其他相关单位技术人员及我单位专家共同参加,根据以往施工经验、现场情况等,对本项工程可能产生的问题进行分析、总结、归纳为六大类,具体问题见表1。
从表1可以看出,“基坑土体位移超标”和“基坑四周渗水严重”是影响安全质量的症结所在。
表1 深基坑坍塌问题调查表
由于本工程西临我市水资源充沛的汾河公园,地下水资源丰富,且地下土质为淤泥土,经综合考虑,我项目部深基坑施工处理选用插打普通钢板桩或拉森式止水钢板桩,再选取相应的支撑类型,开挖深度为13.5 m的深基坑,方案比选如表2所示。
从表2可以判断,使用拉森式止水钢板桩比普通钢板桩综合效果要好,由此,我项目部选择使用拉森式止水钢板桩。
表2 方案比选情况表
3.3.1 根据计算确定合理的支护方式
根据盾恩法求桩的入土深度t:
由公式 γHKa(hi+t)=γ(Kp-Ka)t2。
Ka=tan2(45°-φ/2);Kp=tan2(45°+φ/2),经计算确定13.5 m深基坑所需止水钢板桩长度为24 m,并确定了支撑类型。基坑支撑方式见表3。
表3 基坑支撑方式
3.3.2 制定合理的深基坑开挖措施
1)土方采用普通挖掘机配合长臂挖掘机开挖,长臂挖掘机臂长18 m,挖斗方量0.8 m3,分层分区连续施工,并对称开挖,土方开挖至钢板桩顶以下1 m处,进行围护支撑施工。2)基坑周边严禁堆载。3)基坑边设排水沟,基坑内设集水井。4)土方开挖过程中对基坑的支护结构进行密切监测。
3.3.3 对操作人员进行详尽的技术交底
将开挖注意事项以技术交底形式下发给所有挖掘机操作人员,要求所有操作人员熟练掌握技术交底内容,并进行考核,考核合格后上岗。组织打桩人员进行培训,现场施工时,由技术人员旁站监督,严格执行深基坑施工方案有关钢板桩打设的条款。
3.3.4 现场作业有专人指挥
整个开挖施工过程中,现场技术员和班组负责人要全程进行盯控,认真检查,确保开挖过程顺利进行。
3.3.5 施工现场严格按设计形式进行支护作业
插打钢板桩前,将钢板桩位外1 m~2 m范围内地面土按1∶1坡度挖除1 m深卸载,形成截水沟,基坑内边开挖边布置围檩以及支撑,围檩采用双层350 mm×350 mm H型钢,第一层距原地面1.5 m,其余每隔2.5 m设置下一层围檩,钢垫板及腰梁与内支撑接触处采用满焊焊接;腰梁与钢板桩接触处采用隔一焊一。钢板与围檩、钢管撑之间焊接保证垂直、密贴。支撑采用φ630 mm(壁厚12 mm)钢管。
3.3.6 选择止水效果好的钢板桩,做到有效控制基坑内渗水
我们所选用的拉森Ⅳ型钢板桩具有良好的防水功能。
3.3.7 严格按方案进行施工
1)保证钢板桩的竖直度,使钢板桩贴合紧密,防止渗水。2)在钢板桩施工中,要控制桩的打入精度,设置由导梁和围檩桩等组成的导向架。3)钢板桩从一角开始逐块插打,每块钢板桩自起打到结束,中途不停顿。
增设单独加工的角桩,在钢板桩打设时,为保证钢板桩围堰能够闭合,在插打线路的最后2 m,调整钢板桩插打的平面角度直至角桩打入,围堰闭合。注意在打桩机吊起钢板桩时,要人工扶正就位。
3.3.8 增强横向支撑,增加支护稳定性
1)增强横向支撑,钢结构各部位牢固焊接,各支撑节点的焊接应采用满焊,并使其焊接强度不小于母材的强度,各钢板桩接头应互相错开,接头应进行处理,使其有与钢板桩截面相同的抗弯强度,施工过程中应采取措施防止腰梁及支撑脱落。2)腰梁围檩采用双道,以增加刚度。3)对深基坑的整体稳定性、抗倾覆稳定性、抗隆起能力、抗管涌能力以及基坑底部土的抗承压水稳定性分别进行验算,验算项目合格。
选择止水钢板桩做支护,节省了资金投入,缩短了工期,并保证了深基坑一次开挖成功。施工一个深度为13.5 m的深基坑,使用止水钢板桩做支护与普通钢板桩相比较节约费用10万余元,施工工期缩短了5 d,既创造了较好的经济效益,又缩短了工期。
深基坑支撑体系稳定、有效,保证了基坑施工安全。操作人员熟练掌握操作技能,基坑开挖严格按方案执行,开挖过程中保证了基坑的稳定和工序的衔接。钢板桩竖直打入,贴合紧密,效果良好。支撑层数减少,作业空间增大,满足施工需求。
施工过程中,对基坑施工全过程进行基坑位移监测,检测点数240个,最大值45 mm,满足基坑土体位移不大于50 mm的要求,达到预期目标;同时,现场实际检查发现,开挖的深基坑基底干燥,无积水现象,积水量为零,基坑一次开挖成功。
[1]JGJ 33-2001,建筑地基处理技术规范[S].
[2]GB 50497-2009,建筑基坑工程监测技术规范[S].
[3]YB 9258-97,建筑基坑工程技术规范[S].
[4]JGJ 120-99,建筑基坑支护技术规程[S].
[5]JGJ 8-2007,建筑变形测量规范[S].