九江石化节能降耗见成效

2012-08-15 00:49汪学峰
塑料制造 2012年7期
关键词:单耗九江丙烯

九江石化公司加强工艺、设备、安全管理,通过开展科技攻关,优化工艺操作条件,保障聚丙烯装置安全平稳生产,采取措施降低聚丙烯装置运行能耗。4月份,聚丙烯装置新鲜水用量降幅80%、蒸汽用量降幅24%、电量降幅10%、综合能耗降低4.02%。

中国石化股份公司九江石化公司是江西省内唯一的炼油、化肥、化工一体化的大型炼油化工联合企业,是中国石化在中部地区、长江沿江重要炼油化工企业之一,具有650万吨/年原油综合加工能力,10万吨/年聚丙烯是九江石化大型化工装置之一。

九江石化公司不断优化和完善聚丙烯装置生产工艺流程,通过技术攻关提高产品质量降低生产能耗,挖潜增效,提高效益。提高聚丙烯装置技术含量和节能潜能,解决影响装置生产稳定的技术瓶颈。

九江石化对聚丙烯装置综合能耗、丙烯单耗、催化剂单耗、产品质量等制定严格的考核指标。采用国产主催化剂替代进口催化剂,并且攻克了造粒添加剂、三乙基铝、助抗氧剂、单甘脂、硬脂酸钙等主要化工原材料的国产化难题,降低聚丙烯产品生产成本。为降低催化剂单耗,通过技术改造优化工艺参数,加强丙烯精制单元运行管理,提高催化剂活性,使聚丙烯催化剂单耗下降15%。为降低丙烯单耗,开展班组节能降耗竞赛,减少尾气排放,每吨聚丙烯消耗丙烯降至1.0167吨。将化工原材料消耗、辅材消耗、水电蒸汽消耗、产品产量等经济指标数据进行效益模拟,计算出当班的“模拟经济效益”,每月奖励优胜班组。及时处理聚丙烯装置设备、管线漏点30多处;蒸气系统流量由730kg/h降至720kg/h;在满足装置生产提前下,适当调小蒸汽阀开度和降低循环水用量。

组织实施聚合单元科技攻关,严格监控丙烯原料质量,控制好反应系统温度、浆液密度等工艺参数,规范操作,并加强添加剂造粒系统监控,降低过渡料次数和产量,调整料仓产品均化时间,提高“江海”牌聚丙烯产品质量的稳定性。

目前,九江石化公司聚丙烯装置3条生产线都处于满负荷生产,日产量达360吨,主要生产双向拉伸膜料T36F、拉丝T30S、涂覆料、熔喷等聚丙烯专用料产品。今年1至4月,该公司生产“江海”牌聚丙烯4.2万吨。

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