浅谈污水处理系统运行问题及对策

2012-08-15 00:54巩慧慧
科技视界 2012年35期
关键词:沉池生化调试

巩慧慧

(河南永乐生物工程有限公司 河南 濮阳 457400)

1 工艺概述

生产污水由厂区污水管网进入污水处理站,首先通过预处理设施机械格栅,自流入集水调节池,池内设置有穿孔曝气管,用于气动搅拌调节水量、均匀水质和吹脱部分的氮气,池顶设置有碱罐,通过加入NaOH溶液调节pH,废水经加碱中和调整pH值后流入初沉池,对废水中的悬浮物进行沉淀分离,污水自流进入水解酸化池,通过潜水搅拌器的外力搅动,增加废水的可生化性,经外循环池稳定调节水质,由IC提升泵将废水提升至IC厌氧反应器,进水经布水器与污泥充分混合后,在反应分离区内大部分COD被降解为沼气,由三相分离器收集和分离并产生气体提升,气体被提升的同时,带动水和污泥作向上运动,达到反应器顶部的气液分离器,沼气从水和污泥中分离,水和污泥混合经过下降管回至反应器底部形成内部循环流,顶部厌氧出水经过出水堰溢流至旋流器一部分回流进入外循环池,另一部分进入A/O生化处理系统。好氧池池底部装有微孔曝气管,曝气池通过罗茨风机供气,完成氧气的快速转移过程,满足充氧的工艺要求,处理后的污水进入二沉池,二沉池设置行车式吸泥机,将沉降的污泥抽出,大部分污泥回流回A池,剩余污泥进入污泥浓缩池,污泥被浓缩、脱水后以泥饼状被排出,污泥脱水机挤出的水通过回流槽回流至处理源头重新循环,处理后的污水最终达标排放。

2 项目概况

2011年3月份污水处理系统土建开工,9月份土建施工结束,各池、罐体经过试水无渗漏,设备安装就绪,全部工程经工程质量监督部门验收合格,在废水、电、给水均引到场后,废水处理站具备试车调试的条件。调试工作包括:单机设备试车,系统设备联动试车,工艺调试等方面。根据初步预计,三个月时间内可以完成调试和菌种培养驯化工作,使处理系统正常运转并达到最终出水达标排放的目标。本系统设计进出水水质指标如下:

进水水质——COD 8000mg/L、BOD 5000mg/L、pH3.5、SS 2000mg/L、TN 3000mg/L;

出水水质——COD≤100mg/L、BOD≤20mg/L、pH6-9、SS≤70 mg/L、TN≤15mg/L。

3 运行出现的问题及解决对策

1)由于一些客观原因,厌氧污泥培养初期,外部环境导致进入厌氧系统的水温过低,不适宜厌氧微生物生长,后通过将蒸汽引入外循环池加温等措施,使水温升至35℃左右;生产初期进水酸度大(pH在3-4左右),通过加入NaOH溶液进行调节pH,确保培养期间的微生物营养源配比平衡,每日定时定点取样化验,结合化验数据,及时了解水质处理情况和污泥生长状况,保证整个污水处理系统的稳定运行。

污泥培养是污水处理系统开工阶段的重点工作,制订出符合实际生产需要,便于操作的污泥培养方案是首要任务。厌氧污泥、好氧污泥培养进行是否顺利直接影响整个污水系统的运行,污泥培养的好坏直接影响外排水能否达标。污泥培养方案的确定需要围绕接种污泥选型、接种污泥拉运、解决污泥培养营养源、污泥培养与驯化、相关化工辅料的投加方案及培养期间的控制与操作等方面,进行大量资料查阅与收集工作,同时与技术厂方驻场技术人员交流,提出相应的解决方案,进行反复论证、修改和完善。

2)生产运行还存在诸多不确定因素。车间生产装置的每次开停工出现水量、水质大幅波动的情况,对污水处理系统正常运行都是严峻的考验。特别是停车检修期间,会出现停车前期大量高污染冲洗水、罐区切水进入污水处理系统,停车之后污水处理系统将面临处理量极低值的异常生产状态,水量、水质的大幅波动给污水处理系统的平稳运行带来巨大压力。

3)因车间来水水质、水量影响,生化系统的诸多工艺运行方式未得到较好验证。①无法完成厌氧、好氧系统生化串联运行,无实际运行数据的统计分析。②硝态液回流无法建立长期的0/A循环,生化系统的反硝化作用未完全展现,同时缺少一些化验数据,无法确定污水处理系统真实的除氮能力。

4)生产调试期间,异常状态运行对污水处理生化系统造成影响:①污泥无机质比重增加,活性污泥解絮,菌胶团解体;②系统内丝状菌开始滋生繁殖,SVI值异常,二沉池出现跑泥,曝气池出现污泥膨胀迹象;③硝化作用异常强烈,系统碱度急剧下降,造成pH值降低,最终将导致生化系统无法正常运行。

针对以上情况,采取了以下措施:①通过人工投加片碱补充系统碱度,维持硝化作用正常运行;②保证曝气池微量曝气维持微生物活性;③调整生化系统总曝气量,降低A/O池DO含量,降低微生物自身氧化性。通过以上调整,实际生产证明,污水处理装置在异常条件下,可以维持10天左右的正常平稳生产。

5)二沉池采用较落后的平流式沉淀池,由于设计结构不合理,造成二沉池易产生浮泥,浮泥出现后,致使出水含泥量增加,严重时,出水将不允许排放到市政污水管网。措施:加强运行管理,控制好A/O段的运行负荷、沉降比、污泥浓度和污泥回流。产生浮泥后,及时清理掉。

6)IC出水和回流管道结晶堵塞管道,使结晶体附着在管壁上,尤其是阀门处。造成IC出水和回流的流速很慢,IC进水量大时甚至出现容器冒顶问题。措施:采用管道酸洗,提高IC出水和回流的流速。

4 小结

经过几个月的调试运行,克服了诸多困难,从整体工艺运行情况来看表现较为平稳,确保达标外排,但在生产运行期间也暴露出诸多不稳定因素和疑难问题,需要在日后的生产运行中通过工艺操作调整、工艺运行参数优化、工艺设备技改加以解决。在化工辅料消耗及能耗方面,装置运行物耗、能耗经过试运期间的逐步优化调整,均略低于设计值,但优化空间依然存在,特别是污泥脱水单元,运行时间短,相关数据经验积累较少,在化工辅料消耗方面有待进一步优化。

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