摘要:下套管固井作业是一口井钻井施工的最后一道工序,它的成功直接关系到钻井公司的利益和信誉,但目前完井使用的国产套管,质量很不稳定,有些套管存在严重的质量缺陷,引发发生套管事故,给钻井方造成很大的经济损失和负面影响。在公司先后发生三口套管破损事故中,若不能及时处理,将无法投入采油生产,给甲方带来巨大的经济损失。技术人员通过科学制定技术方案,综合应用测漏、打捞、磨铣、倒扣、对扣等技术,最终保住了三口油井的生命,换回了经济损失,提升了公司的市场信誉。
关键词:钻井;下套管固井;破损套管;套管试压;替换技术
中图分类号:TE357文献标识码:A文章编号:1009-2374(2012)04-0069-02
一、施工技术难题
发生套管破损的三口井是:梁38-平6井、樊154-3井和坨128-斜21井。
确定套管试不住压,发生破损后,难点之一是要确定套管破损的位置,其次是找出套管破损的位置后,如何把坏套管倒出来,然后下入新套管与井内的套管对扣连接,试压合格才能算对扣成功。其三,如何钻穿套管内长段水泥塞。樊154-3井由于固井中发生套管事故,无法完成正常顶替,套管内留下了长段的水泥塞。水泥面深度863.94m,阻流环深度 2721.16m,水泥塞长度1857.22m,如此长段的水泥塞,钻穿需用的时间较长,若采用常规的转盘旋转钻塞方式,可能发生两种复杂情况:一是由于套管外水泥未返到应有高度,大部分套管没有被水泥固住,在钻塞过程中,钻具旋转极易发生套管倒扣现象,将套管丝扣倒开;二是钻具旋转极易把套管磨穿。
二、采取技术措施
(一)漏点的查找技术
我们分别在三口井上用了不同的方法,都测定出了套管破损的位置:
1.井温测井法:将井温仪器下至套管内一定深度,然后边循环边上提测量井下温度,循环排量为8~10L/s,因为循环通道是靠破损套管即漏点建立的,循环流程为:泵→套管内→漏点→套管外→地面,漏点以上的套管内的液体是地面泵入的,温度相对是较低的,而漏点以下套管内的液体温度相对是较高的,因此井温曲线数值大体可判断漏点的位置,曲线的拐点处为漏点位置。
2.流量测井法:将流量测井仪器下至套管内一定深度,然后边循环边上提测流量数值,循环排量为8~10L/s,同样道理,循环流程为:泵→套管内→漏点→套管外→地面,漏点以下套管内的液体是不流动的,而漏点以上套管内液体是流动的,由此可以测量出漏点的位置,曲线的拐点处即为漏点的位置,樊154-3井漏点在418~419m处。
3.36臂影像测井:将仪器下至可疑点位置以下,然后上提测量,主要靠36根力臂支撑到套管壁内,上提测量过程中,无损伤的套管内壁光滑无痕,套管曲线数值是一样的,而套管壁上有孔洞或裂缝的,相应的数值就会发生变化,从而准确的测量出套管损坏的部位和形状。
通过上述办法,找出了套管破损的深度和形状,为制定下步套管补救和替换施工技术方案,提供了准确的数据,奠定了良好的基础。
(二)套管替换技术
找出套管破损的位置后,就要想办法把坏套管倒出来,然后下入新套管与井内的套管对扣连接,试压合格才能算对扣成功。主要应用在以下方面:
1.套管倒扣技術:倒套管前充分循环钻井液,并调整钻井液性能,保证漏点以上的井眼稳定畅通,为下步施工提供良好的井眼质量,安全的施工条件。倒套管的难点就在于每次倒出的套管长度不确定,要多次倒扣才能达到目的。
2.小钻杆落井打捞技术:坏套管倒出后,为了套管对扣顺利,仍将φ73mm小钻杆留在井内,作为引子从井底串至井口。然后下套管,将套管套入小钻杆依次下入,但梁38-平6井在下入过程中,由于上部井眼大,套管与钻杆的摩擦力作用,钻杆产生的弯曲变形严重,套管在下至766.50m时将小钻杆压断,发生了小钻杆落井事故,我们进行了小钻杆落井打捞,并打捞成功。
3.套管外层扶正技术:为保证对接Φ139.7mm油层套管的成功,不能再用Φ73mm钻杆做引子,为了增加钻杆的刚性,上面用Φ88.9mm钻杆替代Φ73mm钻杆,更安全的措施是从Φ139.7mm油层套管鱼头下面至少100m到井口下一层技术套管。技术套管对钻杆引子和油层套管有一定的扶正作用。不至于造成小钻杆弯曲太严重,同时可以保证油层套管鱼头居中,便于后续施工。
(三)套管内长段水泥塞钻穿技术
采用动力钻具钻塞方式有效解决了由于套管外水泥未返到应有高度,大部分套管没有被水泥固住,在钻塞过程中,钻具旋转极易发生套管倒扣现象,将套管丝扣倒开以及钻具旋转极易把套管磨穿两个难题。通过声波测井检查,樊154-3井套管替换后固井水泥返高1700米,固井质量良好。符合设计要求, 套管整体试压15MPa,30min压力未降。实践说明:这次动力钻具长段钻塞效果非常好,避免了套管的倒扣和损坏,有效的保护了套管,保证了全井的质量。
三、前景和经济效益
通过在的现场实际应用,证明该项技术能够解决井下套管破损后的替换问题,达到了项目实施的目的,取得了好的效益,具有广泛的应用前景。一是三口井共挽回经济损失820万元;二是测漏、打捞、磨铣、倒扣、对扣技术综合应用到事故处理中,取得了很好的效果,为今后井下套管破损后的事故处理提供了很好的借鉴经验;三是三口井顺利处理完毕交井,保住了油井的生命,换回了经济损失,充分展示了公司的科技实力和职工队伍的精神面貌与战斗力,提升了公司的质量水平和市场信誉。
作者简介:修敏军(1960-),男,山东省东营市胜利石油管理局黄河钻井总公司钻井四公司工程师,研究方向:钻井技术和经营管理。
(责任编辑:赵秀娟)