钢管混凝土顶升浇筑工艺在临潼商城的应用

2012-04-23 06:08王建胜
城市建设理论研究 2012年35期
关键词:浇筑实施工艺

王建胜

摘要:以下工程由陕西生力置业集团有限公司建设,河北冶金建设集团施工的临潼商城在钢结构主体施工中,根据《钢管混凝土结构设计与施工规程》,成功地采用了钢管内顶升浇筑混凝土施工工艺,确保钢管混凝土柱浇筑的质量。

关键词:钢管混凝土;浇筑;工艺;设计;准备;实施

中图分类号: TU528 文献标识码: A 文章编号:

一、工艺方案的设计

1.工程概况:

临潼商城主体由¢426*10钢管柱和H型钢钢梁组成钢框架结构,轴网为8000*8000,钢结构建筑面积为21000㎡。建筑层高为:一、二、三层4.8米,四、五层4.5米;五层总高为23.45米。设计要求钢管柱内由下至上顶升浇筑C35混凝土,以充分保证混凝土浇筑的密实度。

2.方案设计:

由于本方案初次实施,所以在开工前建设单位就让施工单位考虑这个方案,当时施工单位技术人员提出此方案难度太大不想采用,我们请监理给施工单位做工作的同时,通过网上查资料、询问过去的老师和同学、请教设计院有关专家和考察商混站等途径进行施工方案设计。

2.1根据工程实际情况,由于制作的¢426*10钢管柱每根长12米,所以在三层钢梁安装固定好后才能浇筑第一步钢管柱内混凝土。(即顶升高度按12米考虑)

2.2在距钢管底部500高位置,方向同一跨内两柱相对开¢160的洞口。

2.3把连接装置(见下图)与钢管柱和泵送机械连接管连接。

2.4具备条件后,开始顶升浇筑混凝土。

二、方案实施的准备

1.对临潼周围商混站的砂、石、水泥和外加剂进行考察,经过对比分析和筛选,选用细度模数在2.0-2.8之内,含泥量≤1%的水洗中粗砂;5-10㎜石子粒径的占总量的35%,10-20㎜石子粒径占点总量的65%,泥块含量0.5%以内的全破口石;秦岭P.O42.5普通硅酸盐水泥;生力牌泵送缓凝外加剂和减水剂。

2.搅拌混凝土的条件准备

因为钢管内混凝土是无需振捣自密实混凝土,因此要求混凝土有足够的坍落度才有足够的流动性,所以要保证浇筑时的混凝土坍落度在200—220,水灰比为0.45,混凝土的搅拌时间为35-50秒(一般混凝土搅拌时间应在20-25秒即可),才能达到自密实混凝土的效果。

3.泵送机械的选用

因为钢管内混凝土是从钢管底部通过泵送加压顶送到钢管顶部,在选用泵机械时应满足下列要求即可达到泵送能力:

根据混凝土泵送机械的参数表明使用DN125的泵管,每1Mp能确保高度10米、平行10米的泵送能力,根据该工程柱最高度为12米,水平距离150米则需要15Mp泵送机械。而我们现在配制的是,车载式托泵。该泵出压力为30Mp,所以能够确保该工程的泵送。(注;一般托式泵出口压力在10Mp以上的,能保证平行100米、高度300米的泵送;平行200米,高度200;平行300米。高度100米的泵送。)

三、方案的实施

1.工作准备

(1)把买来的泵送混凝土管每1米长的截成两个,在不带卡环的一端各焊接一个法兰盘;准备300*150*6毫米的一块钢板和两块橡皮垫用螺栓连接到一起,此为一套接泵送连接装置。本工程103根柱,计划加工20套连接装置。

(2)准备租赁3米长的泵送混凝土管200米,卡环80个,90度弯头6个。

(3)要求人员30名,每13人为一组,4名专门接长管和配合。

(4)准备8磅大锤两把,梅花扳手12套,钎杆4把,铁锨4把,切割设备2套,焊接设备2套。

(5)在安装好的钢管底部50-80㎝间,开一个直径为16㎝的孔洞,在孔洞上焊接泵送连接装置。

(6)将泵送连接装置与混凝土泵用泵管连接,并用水润湿管道。

2.方案实施

符合要求的商混由混凝土输送车运至工地,先把同砼标号水泥砂浆打入泵管和钢管柱中,然后将混凝土通过管道和连接装置浇筑到管中,顶升至管顶,待顶部气体和水分排出并且混凝土冒出30秒即刻停止泵送。紧接着工人稍微松开法兰连接螺栓,用大锤将止回挡板打下,防止混凝土逆流。一个钢管柱浇筑完,继续用泵管连接其他泵送连接装置,用同样方法浇筑钢管柱混凝土。待2小时后,用切割设备将焊接到钢管上的装置切掉,用钢板焊接。

3.注意事项:

3.1专人负责商混站混凝土骨料及外加剂的比例和质量,严格控制水灰比。

3.2由于天气较热,商混站确保运输车辆数量和降温,保证泵送装置运行正常,必要时备用一套泵送装置。

3.3施工单位派专人检查到场混凝土质量,特别是坍落度和流动性,混凝土试块每班组不少于3组。

3.4接管人员分两组由专人指挥,每次接管大家要齐心协力,速度要快,保证混凝土尽快打入钢管柱中。

3.5每根钢柱混凝土浇筑完立即插入带橡胶皮垫的钢板并拧紧螺栓。

3.6为保证混凝土浇筑密实,专人用手锤敲打正浇筑混凝土的钢管柱,发现铛铛的响声立刻报告技术人员,采取处理措施。

3.7拆管时倒出的混凝土不得再浇筑钢管柱,更不得给混凝土中加水,以免产生离析影响混凝土浇筑质量。

3.8拆管要及时中间不得停留,必要时在管子上盖湿麻袋降温,防止管中的混凝土硬化。

3.9必须保证每次浇筑混凝土的连续,停歇时间不得超过45分钟。

四、方案优化

在工艺方案的实施过程中,我们始终提前想到问题,继而迅速解决问题,指导和督促施工单位实施方案。本方案实施的难度在拆卸和安装泵管,这需要熟练的技术操作工人;每次的接口也是难度很大,我们就想到用高压耐磨泵送软管连接接口,请示公司领导后立即购买3米长的高压耐磨泵送软管,大大缩减了接口的连接时间;一趟管道速度慢,我们就立即租赁泵送钢管及卡环,满足两道钢管泵送交替浇筑的条件,也缩减了钢管柱浇筑的工期。

五、效果

开始平均每1.5小时浇筑一根钢管柱,经方案优化后变为每1小时浇筑1根钢管柱,后来提速为每1小时浇筑1.8根钢管柱,103根钢管柱共用80小时。钢管内顶升浇筑混凝土施工工艺,成功在临潼商城钢结构工程的应用,保证了钢管混凝土柱浇筑的质量,同时为同工艺施工提供借鉴。

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