田 奎,李 雄,陈守成,谢照宽,马志勇 (河南油田分公司井下作业处,河南 桐柏 474780)
压裂泵柱塞失效模式分析与改进应用
田 奎,李 雄,陈守成,谢照宽,马志勇 (河南油田分公司井下作业处,河南 桐柏 474780)
通过对河南井下700型压裂车在使用过程中柱塞失效模式的统计分析,找出了该种柱塞快速磨损的主要原因。针对失效原因以及实际工作情况,对柱塞结构进行改造,将一体化实心柱塞改为空心柱塞,进行局部结构改进和表面特殊工艺处理,消除了柱塞的快速磨损的失效原因,大大延长柱塞的使用寿命,在现场应用后取得了良好的效果。
压裂泵;柱塞;失效模式
压裂、酸化施工是通过压裂、酸化设备将施工液高压注入改造地层,从而达到提高油层渗透率的增油措施,目前被广泛运用于油田勘探开发,成为增加原油产量的重要手段,压裂泵作为压裂、酸化设备的核心部件之一,其工作运行的可靠性对于压裂、酸化的成功施工具有重要的意义。
柱塞是压裂泵的重要部件之一,安装于压裂泵动力端和液力端之间,它一方面受到来自动力端的交变作用力,另一方面直接耐受液力端的高压冲击,工作条件复杂恶劣,是容易损坏的部件之一。通过研究分析柱塞失效模式的成因,有针对性提出改进措施,从而延缓柱塞在工作运行中的磨损,延长柱塞的使用寿命,对于提高压裂泵的整体工作能力和可靠性具有至关重要的作用。
柱塞泵由其动力端提供动力,来自动力端的动力通过十字头传递给柱塞,从而使柱塞在缸套内端作往复直线运动,柱塞进出泵阀腔改变阀腔工作室体积。当柱塞离开阀腔时,工作室容积增大,压力降低,排出阀关闭,当压力低于进口处压力时,吸入阀打开,液体进入;当柱塞进入阀腔时,阀腔工作室体积减少,压力升高,吸入阀关闭,排出阀打开,排出液体,上述过程的不断循环往复,从而泵出高压液流。
统计压裂泵柱塞在使用中失效报废的各种形式,进行总结归类,找出柱塞主要和次要磨损失效模式,分析其成因,寻求主要改进方向,制定控制削减措施。
以2011年河南井下酸压队为研究对象,该队8台700型压裂车因柱塞磨损失效共更换柱塞150根,各种失效模式和频次及故障影响见表1。
1)柱塞偏磨 由于一体化实心柱塞过重,容易导致柱塞下部运动接触面出现偏磨,导致高压密封失效,从而出现酸液刺漏现象。
2)柱塞表面腐蚀 在酸液以及细小颗粒的冲刷下,柱塞表面出现失去光洁度,出现细小麻点或凹坑,从而导致酸液刺漏。
3)划痕沟槽 一般是由较大颗粒进入柱塞表面,导致柱塞表面出现划痕沟槽,引起柱塞刺漏。
4)柱塞丝头断裂 由于高压施工柱塞受力极大,当柱塞与十字头连接出现松旷时,在交变冲击载荷下,柱塞丝头发生断裂。
5)柱塞装配不当 柱塞装配时用力过猛,或者柱塞密封过送或过紧,均可能导致柱塞和密封件较早损坏,从而失去密封作用,引起柱塞刺漏。
1)优化结构 柱塞偏磨主要原因在于一体化实心柱塞过重,导致下部运动接触面磨损较快,在材料许用应力大于工作应力时,可以考虑采用空心柱塞代替实心柱塞。
700型柱塞主要承受轴向拉伸和压缩载荷,以700型压裂泵最高压力70MPa计算,则柱塞最大受力F=P×S=70×π×1002/4=549500N,空心柱塞外径D为100mm,内径d为52mm,则工作应力σ=4·F/[π(D2-d2)]=4×549500/[π(10000-2704)]=95.94MPa。
经查柱塞材料许用应力为230MPa,大于最大工作应力,表明选用该种材料制作空心柱塞能够满足使用要求。根据柱塞使用要求,空心柱塞采用前端镗孔加工,另外加工堵头将端孔堵住,其结构设计图纸如图1所示。
2)辅助优化措施 为了增强柱塞表面防腐能力,对柱塞表面进行渗氮处理;其次,柱塞后端加工弧形倒角,便于柱塞安装,且在安装柱塞过程中不容易割破损坏柱塞盘根,确保其密封性能;第三,酸罐出口接头处加滤网,防止较大颗粒进入泵腔,避免其对柱塞以及泵体造成冲击及磨损。
采用新型柱塞之后,通过半年时间的使用,每根柱塞的使用期限达到60井次,较之改进前的每跟柱塞40井次的使用期限,其使用性能和使用寿命得到了显著的提高。
10.3969/j.issn.1673-1409(N).2012.08.036
TE934
A
1673-1409(2012)08-N110-02
2012-05-25
田奎(1972-),男,1993年重庆石油学校毕业,助理工程师,现主要从事压裂酸化方面的研究工作。
[编辑] 洪云飞