张家余
(张家港沙洲电力有限公司,江苏 张家港 215600)
张家港沙洲电厂2台汽轮发电机组,均为上海电气集团生产的N600-24.2/566/566型超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、凝汽式汽轮机及所配套的QFSN-635-2型水氢氢汽轮发电机组。两台600 MW机组共用1台颇尔移动式KN39H型滤油机。
机组的润滑油系统设有可靠的主供油及辅助供油设备,在盘车、起动、停机、正常运行和事故工况下,满足汽轮发电机组的所有用油量,由润滑油箱、排油烟风机、主油泵、注油器、辅助油泵、冷油器、滤油器、顶轴油系统、净油系统和配套连接的管道及附件组成。润滑油为32号汽轮机油,运行时的清洁度可达NAS 8级。
现行我国汽轮机油质执行的标准是美国航天航空工业联合会NAS 1638标准,要求油质必须达到8级。统计分析表明,从2011年5月9日以来,采用Abakus C仪,从冷油器中每取10 m L油样时发现,1号机润滑油每100 mL中5~15μm颗粒数为543 390(NAS 8级标准为64 000),超标8.5倍;5月16日测得颗粒数为840 840,超标13.1倍;5月26日测得颗粒数为191 600,超标3.0倍。于是,5月27日更换国产KP(3μm)滤芯,直到6月7日化验油质颗粒度均合格。但是,到了9月5日油质再次步入劣化,而且随着运行时间的推移,明显呈上升趋势。11月14日测得颗粒数为466 870,超标7.3倍,污染级高达NAS 11级。12月8日更换进口KP(3μm)波尔滤芯,12月12日化验油质合格。查看随后一段时间的化验结果,发现小颗粒数仍然呈快速增大趋势,直到2012年1月5日,油质开始又不合格。
由转轴与轴瓦磨损关系可知:当润滑油中含有颗粒尺寸与转轴间隙相当时,会破坏油膜引起轴瓦磨损,通常主机轴瓦与转轴部套间的间隙为2~8μm,也就是说润滑油中含有5~15μm的颗粒,对轴瓦危害最大。所以,针对1号主机润滑油中5~15μm颗粒数严重超标问题,必须尽快查明原因加以处理。
润滑油系统中颗粒数超标,开始怀疑是1号主机油净化装置滤油效果不好,为此加装了颇尔移动式滤油机进行滤油。从当年运行日志记载的数据可以看出,5月27日和12月8日更换滤芯后,油中颗粒数确实很快合格了,但是随着运行时间的推移,油中的小颗粒数又增大了,是否润滑油系统中存在污染源?通过比对、深度排查1号机油系统时竟然发现:在两台机组的主油箱排油烟风机出力相同、出口门均为全开的工况下,1号机主油箱负压为-4.1 kPa,2号机主油箱负压为-4.6 kPa,两者相差0.5 kPa,这说明1号机油系统负压部分密封不好,存在渗漏处。
经过逐一排查,发现1号机主油箱回油人孔门密封不好,有吸空气现象,而且吸力很大。而2号机比对检查未发现有吸空气现象,人孔门处盖板密封完好。至此,一直困扰和查找1号机油中颗粒数超标的主要原因是主油箱回油人孔门密封不好,人孔门周围空气中的污染物侵入油箱,污染了油质。
12月11日采用多层保鲜膜将1号机主油箱回油人孔门缝隙封堵严密,杜绝空气中的粉尘进入油中。1周后的油质化验结果为:5~15μm颗粒数为3 580个,达到NAS 6级,并从12月17日起停用移动式滤油机。在随后的1月16日、1月24日、2月13日油质化验指标全部合格。
造成汽轮机润滑油质颗粒度不合格的原因有很多,但是只要认真分析其原因,仔细排查,一定能够找出油质颗粒度不合格的原因,从而采取相应措施及时消除隐患。
在对部分电厂调研时发现:目前国内大部分电厂主油箱负压维持在-0.3~-1.5 k Pa。沙洲电厂《2×600 MW机组集控运行规程》规定:机组正常运行时,保证润滑油箱微负压-1 k Pa。相比之下,我厂1号机主油箱负压为-4.1 kPa,2号机主油箱负压为-4.6 k Pa,显得过大。为此,2012年3月28日利用排油烟风机出口碟阀进行节流,将主油箱负压逐渐调至-1.0 k Pa左右,运行至今证实了该方案可行。