井控技术在钻井中的应用

2012-03-22 11:18修敏军
中国高新技术企业 2012年2期
关键词:安全系数

摘要:如何在现有的设备和数量的基础上尽量满足钻井生产和井控安全,其成败取决于多个可控制因素与不可控因素。文章结合井队钻井实际情况,合理科学地配套使用设备,采取及时有效的井控技术实施关井压井,既可以提高井控安全系数,又可以避免钻井生产事故。

关键词:井控装置;钻井井控技术;井控事故;安全系数

中图分类号:TE249文献标识码:A文章编号:1009-2374(2012)03-0067-03

如何在现有的设备和数量的基础上尽量满足钻井生产和井控安全,其成败取决于多个可控制因素与不可控因素。如何优化可控因素,使钻井施工安全、顺利的达到预期的效果,合理的地层压力设计和安全可靠的井口控制措施与技术是关键。针对井控设备、井控技术的研究及成果层出不穷,井控的重要性也真正地深入人心,但关键在于钻井施工中的执行与应用。

一、井喷失控的原因

综观各油田发生井喷失控的实例,分析井喷失控的直接原因:

1.起钻抽汲,造成诱喷。

2.起钻不灌钻井液或没有灌满。

3.不能及时准确的发现溢流。

4.发现溢流后处理措施不当。如有的井发现溢流后不是及时正确的关井,而是继续循环观察,致使气侵段钻井液或气柱迅速上移,再关井为时已晚。

5.井口不安装防喷器。井口不安装防器主要是认识上的片面性:其一,片面追求节省成本,想尽量少地投入设备折旧;其二,认为地层压力系数低,不会发生井喷,用不着安装防喷器。

6.井控设备的安装及试压不合格。

7.井身结构设计不合理。表层套管下的深度不够,技术套管下的深度又靠上,当钻到下地层遇有异常压力而关井时,在表层套管鞋外憋漏,钻井液窜至井场地表,无法实施关井。

8.对浅气层的危害性缺乏足够的认识。认为浅气层浅,最多几百米深,地层压力低,不会造成麻烦。而实际上,井越浅,平衡地层压力的钻井液柱压力也越小,一旦失去平衡,浅层的油气上窜速度很快,很短时间就能到达井口,易让人措手不及。而且浅气层发生井涌井喷,关上井很容易在上部浅层或表层套管鞋处憋漏。所以,浅气层的危害性必须引起人们的重视,要从井身结构和一次控制上下工夫。

9.地质设计未能提供准确的地层压力资料,造成使用的钻井液密度低于地层孔隙压力。

10.空井时间过长又无人观察井口。空井时间过长一般都是由于起完钻后检修设备或是等技术措施。由于长时间空井不能循环修井液,造成井底侵入的气体有足够的时间向上滑脱运移。当运移到井口时已来不及下钻,往往造成井喷失控。

11.钻遇漏失层段发生井漏未能及时处理或处理措施不当。发生井漏以后,井内修井液柱压力降低,当液柱压力低于地层压力时就会发生井侵,井涌乃至井喷。

12.相邻注水井不停注或不减压。由于油田经过多年的开发注水,地层压力已不是原始的地层压力,尤其是遇到高压封闭区块,压力往往大大高于原始地层压力。如果邻近的注水井不停注,或是停注但不泄压,往往造成钻井或修井的复杂情况发生。

13.思想麻痹,违章操作。由于思想麻痹,违章操作而导致的井喷失控在这类事故中占有相当大的比例,解决这个问题主要要从严格管理和技术培训两个方面入手,做好基础工作。

二、井喷失控的危害

1.打乱全面的正常工作秩序,影响全局生产。

2.使事故复杂化。

3.井喷失控极易引起火灾和地层塌陷,影响周围千家万户的生命安全,造成环境污染,影响邻近农田,水利,渔场,牧场和林场的生产建设。

4.伤害油气层,破坏地下油气资源。

5.直接造成设备损坏,人员伤亡和油气井报废,带来巨大的经济损失。

6.涉及面广,在国际、国内造成不良的社会影响。

三、钻井井控技术

(一)一次井控

任何事情的发生都有起因、经过、结果。控制井喷等事故的发生,关键是做好一次井控即将事故隐患控制消灭在萌芽状态。首先,要有合理的地层压力设计和预告;其次,要有合理的井身结构和井口装置设计;最后,要有钻井工作人员的实时监测和紧密配合。从井控装置的安装试压开始,到钻井加重材料的储备,再到施工中设备仪器的跟踪监测和人员的井控坐岗,环环相扣,既可以提高井控安全系数,又可以避免钻井生产事故。因此,一次井控是解决井喷失控的有效手段。

(二)井控制度的落实

严格执行井控九项管理制度,做好一次井控工作。结合“安全月活动”,大力开展“井控隐患治理上台阶”活动,落实“重心在基层、重点在现场、关键在岗位、核心在执行、根本在问责”的制度要求。针对设备保养不到位,隐患发现不及时,脱岗睡岗及违反井控管理制度的行为按照规定,逐级落实责任,做到谁安装谁负责,谁记录谁负责,谁值班谁负责,严厉奖罚制度,真正敲响警钟,提高井控意识。

(三)井控知识培训

始终奉行“井控无小事,责任大于天”的工作理念,通过因岗施教、现场授课、现场答疑等方式,对井控操作人员进行培训教育,增强干部职工的标准化意识,提高井控安全操作技能。同时把加强井控实战演练,列入职工岗位练兵、技术比武和技能竞赛的考核项目中。通过请进来、送出去等多种方式,集中开展石油企业安全管理HSE知识培训、井控操作证复审培训、新职工取证培训等安全培训教育活动,做到持证上岗,人人有责。

(四)井控设备的配套、安装、维护

每口井安装的地面井控装置,必须由工程设计人员按照地区地层压力配套设计,井控车间人员到现场调试、安装,井队专人配合,确保配套安装无问题。严格按照标准试压,对连接法兰、设备本体、各闸阀逐一试压,发现隐患及时整改。技术人员从实战演练给大家讲解各封井器及节流压井管汇的结构、安装注意事项和操作程序,设备落实到岗到人,做好日常的检查维护并做好记录,在源头上下功夫,为井队井控工作的顺利运行打下坚实的基础。

四、井控在钻井案例中的应用

1.林1-斜013井,构造位置:济阳坳陷惠民凹陷林樊家断裂鼻状构造带林东区块,完钻层位:孔店组。井身结构:一开346.1mm*231m,二开241.3mm*1154.32m,设计钻井液密度1.15g/cm3。

钻进至井深1057m(孔店组)发现溢流(当时钻井液相对密度1.14g/cm3,粘度54s),立即混重钻井液压井,重钻井液相对密度1.35g/cm3,粘度56s,混入量8m3,压井过程中溢流量越来越大,准备软关井时,发现钻井液涌出转盘面,涌高0.8m,涌出物为钻井液,其相对密度1.12g/cm3,粘度52s,共溢出、涌出钻井液2.0m3,被迫于05﹕35实施硬关井。关井后,套压缓慢上升至3.0MPa,因装有回压反尔无立管压力,套压保持稳定。

关井期间通过平衡地层压力计算组织重钻井液,第一次压井,共注入相对密度1.43g/cm3~1.45g/cm3,粘度56s钻井液160.0m3,钻井液进多出少,返出物为水、气混合物,至关井,套压1.3MPa。压井不成功,分析是因周围注水井压力影响。

第二次压井时在又关停周围三口注水井后,通过套压计算配置重钻井液,第二次压井打入密度1.39g/cm3重泥浆120m3,套压降为0Mpa打开封井器,循环钻井液正常,压井成功。

2.坨76-斜18井,构造位置:济阳坳陷东营凹陷坨胜永断裂带。胜北断层下降盘坨76断块。完钻层位:沙四上纯上亚段。井身结构:一开444.5mm*151m,二开311.1mm*1752m,三开215.9mm*3739.95m。设计最高钻井液密度1.55g/cm3。

井深950米(明化镇组),钻头直径311.1mm,密度1.10g/cm3,在快速钻进的过程中,发现水涌,溢出物为清水和钻井液,槽面上涨。边钻进边加重注入1.32g/cm3重泥浆,仍有外溢,决定关井,加入密度1.37g/cm3,粘度45s重泥浆270m方,循环观察未压住,关井憋压压力2MPa。节流压井,钻井液提至1.48g/cm3,粘度53s,恢复正常,共涌出570方。

井深1015米,停泵后发现溢流,溢出物为清水和钻井液,槽面上涨10cm,钻井液相对密度1.48↘1.41,粘度53s↘40s,共加入重晶石粉:240.0t,聚合物抗盐降滤失剂:1.0t,天然高分子抗盐降滤失剂:2.0t,抗复合盐水降滤失剂:2.0t,单封:3.0t,羧甲基纤维素钠盐:1t。钻井液相对入口密度1.48g/cm3,粘度53s,出口密度1.46g/cm3,粘度48s。井队采用关停周围注水井,边钻进边加重的方法,钻井液相对密度1.49↗1.51,粘度46s↗47s,加入羧甲基纤维素钠盐:1t,重晶石粉:50t,停泵后溢流停止,溢流量:70.0方,溢流方式:连续溢流,溢流原因:周围注水井未关井所至。

钻至井深1281.00m时,发现溢流,钻井液相对密度1.45↘1.44,粘度44s↘43s。工程决定立即停钻,边循环边加重处理钻井液至1.49g/cm3进行压井,溢流停止。钻至井深1293.00m时,发现溢流,钻井液相对密度1.48↘1.46,粘度39s。边钻进边循环加重处理钻井液,共加入重晶石粉50.0t,抗盐抗高温防塌降滤失剂:0.1t,钻井液稀释剂:0.35t,烧碱:0.1t,防塌降粘降滤失剂:0.75t,钻井液相对密度1.46↗1.48,粘度39s↗42s,溢流停止,溢流量:20.0方。钻至井深1347.00m时,发现溢流,槽面上涨10cm,钻井液相对密度1.48↘1.47,粘度42s↘39s。边钻进边加重处理钻井液,共加入重晶石粉60.0t,防塌降粘降滤失剂:0.325t,天然高分子降滤失剂:0.025t,聚丙烯酰胺干粉:0.025t,钻井液相对密度1.47↗1.53,粘度39s↗41s,溢流停止,溢流量:30.0方。其原因是注水井串层,同时造成钻井液污染,影响其性能。在连续关停注水井后恢复正常。

分析以上其原因主要是设计的钻井液密度与实际地层压力不符;周围注水井压力高,不同注水层位出现串层等导致注水井不能及时有效的停注。因此,合理的井控设备和正确的关井压井程序为其提供了风险保障。

五、结论

钻井施工中一次井控的实施与完善,大大提高了钻井中的安全系数和施工速度;井控设施和井控钻井技术的配套应用,为钻井施工的顺利运行打下了坚实的基础;将来随着地层压力的实时监测技术和可变径闸板防喷器的发明应用,将会大大提高不同井身结构下异常压力地层的安全系数、减少劳动强度,缩短施工周期。

参考文献

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[4]刘刚,金业权,李峰,喻海霞.层次分析法在井控风险可控诱因分析法中的应用[J].西南石油大学学报(自然科学版),2011,(2).

作者简介:修敏军(1960-),男,胜利石油管理局黄河钻井总公司钻井四公司工程师,研究方向:钻井技术和经营管理。

(责任编辑:赵秀娟)

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