列车集便污水好氧处理工艺试验研究

2012-01-29 02:26陈为民刘志强
铁路节能环保与安全卫生 2012年4期
关键词:化粪池活性污泥反应器

陈为民,刘志强

(1.铁道第三勘察设计院集团有限公司,天津 300251;2.天津大学,天津 300072)

本研究以某动车段化粪池实际出水为原水样本,采用好氧活性污泥法(SBR工艺)重点对COD、氨氮的去除效率进行了研究,确定了列车集便污水活性污泥法好氧处理曝气时间、DO值、进水主要污染物指标浓度范围等参数,为铁路列车集便污水处理工艺设计奠定基础。

1 研究方法

1.1 试验水样

试验水样取自某动车段污水处理厂化粪池后的调节池。化粪池每日平均进列车集便污水量约200 m3,粪便污水在化粪池内的水力停留时间1~2 d。

由于集便污水中的有机物与总氮之比远小于4,为提高好氧活性污泥法的脱氮效率,试验后期对原水样进行加碱吹脱氨氮、并与城市污水稀释控制污水的有机物浓度,调整运行周期为8 h,以便获得不同工况的试验结果。试验污水水质见表1。

表1 试验污水水质 ρ/(mg·L-1)

1.2 试验装置

SBR(序批式活性污泥法)反应器,试验装置如图1所示。反应器为长50 cm、宽30 cm、高35 cm的长方体有机玻璃容器。反应器的有效体积为30 L,其中混合液高度为20 cm。利用反应器的PLC自动控制系统进行调节,直接在反应器中培养驯化污泥。

1.3 试验污泥的培养与驯化

采用传统的接种污泥的方法培养驯化活性污泥,本试验的活性污泥取自城市污水处理厂曝气池的活性污泥,污泥指标正常,污泥活性良好。

图1 SBR装置图

驯化期间SBR反应器以自动控制的方式运行,反应器中的温度维持在20~25℃,DO维持在2~3 mg/L,pH在6~9之间。驯化过程中污泥活性指数(SVI)维持在80~120之间,污泥絮凝沉淀性能较好,能很好的将分散的微生物和细小有机物颗粒凝聚成大的污泥颗粒。MLSS和MLVSS的浓度分别从3 000 mg/L和1 200 mg/L左右增加到 6 000 mg/L和 3 500 mg/L左右,污泥量(MLSS)明显提高了 1倍,其中活性污泥(MLVSS)的含量提高了近 2倍。MLVSS/MLSS值由0.40左右上升到0.50左右,污泥的活性得到较好的改善。经过连续22 d的培养驯化,反应器中出现黄褐色絮状颗粒污泥,COD和NH3-N的去除效果稳定在50%左右,出水水质稳定,污泥驯化成功。

1.4 试验进程

SBR工艺驯化完成后,在驯化条件下稳定运行1周,然后对SBR反应器进行参数调节,寻找处理效果好,能耗低的运行条件。表2显示试验进程不同阶段的运行参数。

表2 试验进程及状态参数的变化

2 SBR工艺处理化粪池出水

2.1 不同阶段COD的处理效果

如图2所示,稳定运行期间(23~47d这一阶段)SBR反应器对COD的去除效果较稳定,去除效率基本在40%~60%之间。但由于进水COD的浓度比较高(2 000~2 500 mg/L),所以出水COD的浓度也很高(1 300 mg/L左右)。

另外,当第48天 SBR反应器处理厌氧ABR反应器的出水时,由于进水 COD浓度降低约50%,所以在反应器中投加新污泥,驯化20 d左右反应器运行稳定。在第78~100天的进水再次恢复为化粪池出水。比较发现这两个阶段的COD的出水浓度均在500 mg/L左右,但是进水为化粪池出水时的进水COD浓度偏高,说明经过厌氧过程后集便污水中易降解的有机物减少,剩余难降解有机物的含量比例升高。

2.2 不同阶段NH3-N的处理效果

如图3所示,运行期间(23~47d这一阶段) SBR反应器出水NH3-N浓度比较稳定(500 mg/L左右),去除效率基本在40%~80%之间,但波动较大。当进水NH3-N浓度较低时NH3-N去除率较高,当进水NH3-N浓度高时,其去除率降低,说明SBR反应器对集便污水中的NH3-N处理能力有限,NH3-N浓度低的条件下(C/N值大)处理效果较好。

2.3 不同阶段TP的处理效果

如图4所示,运行期间SBR反应器出水TP的浓度波动大,去除效率基本在10% ~40%之间,波动比较大。由于SBR反应器中没有排泥,随着运行时间的增长,TP去除效果变差。

图4 不同阶段TP的处理效果

3 SBR工艺运行后期运行参数的优化

3.1 DO值变化对SBR处理效能的影响

周期8 h,每周期进、出水量为3 L,瞬时进出水;其中曝气6.5 h,厌氧1 h,沉淀出水及闲置0.5 h。调整曝气量使 DO浓度分别在2~3 mg/L、5~6 mg/L,监测COD浓度变化,其浓度变化及去除效果如图5所示。

如图5所示,高DO值时COD的去除率略高于低DO值时的去除率,但是相差不大。所以在保证去除率的条件下,考虑到经济因素,工程设计可采用较低的DO值,以降低曝气系统能耗。

3.2 反应周期(曝气时间)对SBR处理效能的影响

保证曝气量不变,DO值在3~5 mg/L,分别采用运行周期8 h(曝气6.5 h,厌氧1 h,沉淀排水0.5 h),6 h(曝气4.5 h,厌氧 1 h,沉淀排水0.5 h),4 h(曝气2.5 h,厌氧1 h,沉淀排水0.5 h),即采用不同的曝气时间,监测COD浓度的变化趋势,如图6所示。

图5 DO值变化对COD出水浓度影响

图6 反应周期(曝气时间)对COD出水浓度影响

各反应周期的COD去除率高低顺序为:反应周期为8 h的COD去除率>反应周期为6 h的COD去除率>反应周期为4 h的 COD去除率。故应选用8 h的反应周期。

3.3 进水水质对SBR处理效能的影响

使DO值保持3~5mg/L,运行周期8 h(曝气6.5 h),进水分别为化粪池出水吹脱氨氮后的稀释水(COD约1 000 mg/L左右)和厌氧ABR反应器出水,监测COD浓度变化趋势,如图7、图8所示。进水为吹脱稀释原水的SBR反应器处理效果比较好,COD去除率稳定在60%~75%之间;进水为ABR出水的SBR反应器处理效果相对比较差,去除率波动比较大,运行欠稳定。分析原因是由于污泥驯化培养时采用的是集便污水原水,未经过ABR反应器出水的驯化,好氧活性污泥表现出对厌氧出水的不适应。

图7 进水为吹脱稀释原水的COD浓度变化及去除率

图8 进水为ABR出水的COD浓度变化及去除率

4 结论

经化粪池预处理后的列车集便污水,采用SBR工艺处理后出水水质基本可达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)三级标准。但列车集便污水经吹脱降低污水中的氨氮浓度后,能够达到SBR反应器的最佳运行工况,COD去除率可达80%左右。SBR反应器对集便污水氨氮的去除率可达40%~80%,但处理效果不稳定。

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