西48供热拉油注水站改造

2011-12-30 12:48王俊玲刘惠敏刘骥飞
科学之友 2011年10期
关键词:加热炉节省液位

王俊玲,刘惠敏,刘骥飞

(华北油田采油三厂设计室,河北 河间 062450)

1 工程概况

西48断块于1992年投入开发,初期建设规模1.5×104t/a,集输系统采用三管伴热流程,现有油井6口、水井2口(回灌)。断块目前日产液量178 t/d,日产油量20 t/d,综合含水88.8%。断块建有西48供热拉油注水站1座。

西48供热拉油注水站于1992年投产,初期设计拉油注水站,站内设原油计量、分离、装车外运、注水、变配电等设施,原油拉至河一联处理。站内有注配间1座,水源井1口,注水规模130 m3/d。站内用电由马二变至里一联35 kV线路接引,输电线路2 km,站内建35 kV临时变1座。通信采用无线话机与采油三厂相通。

2 存在的问题

(1)设备陈旧老化、腐蚀严重、维修困难,运行效率低,管理不方便。

(2)集输管网腐蚀严重,不仅系统运行、维护费用高,而且存在较多的安全环保隐患,每年需要投入大量的应急维修费用,严重影响安全生产及环境状况。

(3)自动化管理和控制水平低,不利于油田的安全生产和关键岗位的同步即时监控。

(4)污水简易处理回灌不能有效注水,不利于油田开发。

(5)油田新增加密井,地面系统须进行调整改造。

3 设计方案优化

针对西48站目前生产状况及存在的问题,我们通过调查研究,结合实际对西48站地面建设优化简化,主要体现在以下几个方面:

3.1 地面适应地下,地面工程与地质情况紧密结合

在设计中,根据油田开发生产状况,通过工艺数据计算,确定生产工艺改造方案,即在保证油田安全平稳生产的基础上,做到简化优化工艺流程,同时优化岗位配置,降低劳动强度。

3.2 改造生产工艺,做到节能降耗

在设计过程中,充分考虑原有工艺及设备的运行状况,从工艺流程设计到设备选型、节能新技术应用、修旧利废等方面,力争达到节能降耗。

3.3 设计与现场实际紧密结合

该工程设计充分考虑与现场实际相结合,与有关部门一起,深入生产现场调研,与技术主管、现场负责人进行详细的技术交流,了解现场操作运行情况,调查现场与原设计图纸的符合程度,对原有工艺设备进行综合评价,认真听取现场管理人员建议,方便生产,方便管理,做到设计与现场生产紧密结合。

4 设计内容

4.1 更新油气分离装置

卧式分离缓冲罐92年投用,目前罐内、外腐蚀严重,日常运行分离效果差,设计更新分离缓冲罐1具(D2000×6900)及配套工艺管线。分离缓冲罐设浮子液位调节器和自力式压力调节阀。

4.2 站内管网改造

主要是站内油气水管网全部更新,管线重新布局,油气水管线管架架设。污水管线沿线设双层管架,污水管线沿低管架敷设,装车泵回流管线抬至地面低管墩架设,大罐至装车泵管线埋地敷设。

4.3 储油罐改造

对于储油罐难确定油水界面,放底水效果不好的问题,在储油罐安装磁控液位界面仪1套(CKY-1),罐前工艺管线抬至地面低管墩架设。

4.4 总机关改造

原总机关为6头总机关,现有9口油井,总机关头数不够,设计拆除污水泵房内污水泵,拆除污水泵与总机关隔墙,将原污水泵房与总机关连为一体,拆除西48站总机关内工艺管线,拆除操作平台,保留分离器及排油泵,新建9头总机关,热回水管线室内架空。

4.5 热力系统

(1)10 m3热回水罐更换,热水罐安装磁翻板液位计,热水系统安装计量仪表。

(2)更换12 m3卸油箱1具,卸油箱至燃油泵进口管线更换抬至地面,燃油系统安装计量仪表,卸油箱安装顶装液位计,便于观察燃油液位。

(3)2#加热炉与新建污水处理装置安全距离不够,拆移2#加热炉至1#加热炉4.5 m处。

4.6 供注水系统

(1)为改善污水处理效果,增建污水处理装置1套,选用QL全方位组合过滤器,设备选型为:QL-15/0.6(qv=15 m3/h,p=0.6 MPa,P=30 kW)。

(2)重建注配间:拆除老化陈旧的3台旧注水泵,更换2台三柱塞注水泵及配套工艺,增设喂水泵2台。

选用注水泵3H-8/450 II(qv=12.1 m3/h,p=25 MPa,P=110 kW)。

选用喂水泵IS50-32-125(qv=12.5 m3/h,h=20 m,P=2.2 kW)。

配水阀组改造为3头。

(3)高架污水罐改造:60 m3高架污水罐更换进出口、排污等管线,高架水罐增建液位计和收油工艺。

(4)更换站内水源井供水管线。

4.7 配电系统

(1)将5面低压开关柜全部更换为MNS开关柜,变压器增容S11-M-315/6/0.4,电缆沟进行改造。

(2)场区照明系统:室内照明,场区安装可升降式高杆灯。

4.8 其他辅助工程

站内围墙按安全规范要求加高至规范要求,大门维修3个,站场装车及巡检道路修补,站内门窗、采暖系统改造维修,房屋屋顶防水处理、房屋内外粉刷等。增建污水处理间,原配注间狭窄,改造配注间。

4.9 单井设计

西49-2、西49-3在同一井场,2口井串接三管伴热流程1 497 m(D60×3.5+2D48×3.5),安装抽油机 2台(抽油机CYJS12-5-73HB)及配电。马 99井出油管线采用三管伴热流程499 m(D60×3.5+2D48×3.5),安装抽油机1台(抽油机CYJS12-5-73HB)及配电。

5 设计特点

5.1 集油系统设计特点

(1)单井均采用三管伴热流程,防止高凝原油管线的阻塞,解决了管线结蜡问题。单井产量采用计量站总机关集中计量,既计量准确,又便于管理,确保了原油集输工艺的安全生产。

(2)拉油站应用分离缓冲罐、高效节能加热炉,保证了原油集输工艺的正常生产。

(3)在管线走向设计中,根据井站的相对位置,设计站外管线尽量直线铺设,节省投资,便于维修管理。

(4)多专业管架共架设技术,将油、水、热、电、暖、仪、表等专业的管线和电缆共同敷设在油专业管线管架上,节省了占地,减少了腐蚀,使站区更加美观。

(5)管架采用了双层管架,节省占地,方便管理。

5.2 供注水系统设计特点

(1)站内改造后由原来的污水回罐改为污水回注,将沉降分离后的污水进行处理,合格后回注地层。

(2)注水压力系统由16 MPa升压至25 MPa,改污水回罐为污水回注,改善地层条件

(3)采用组合式污水处理装置,污水处理效果好。

(4)注水泵、喂水泵、配水阀组设在一个房间,节省空间,便于管理。

5.3 平面布置特点

站内平面布置与工艺流程相适应,根据不同生产功能和特点分别相对集中布置,结构合理,做到了管网短、流程顺,便于生产管理和操作维修,节省占地,节约投资。

5.4 自动化控制设计水平

(1)自动控制充分考虑油田管理水平,适应当地环境条件。做到技术先进、性能可靠、经济合理、维护方便。仪表自控设计主要采用就地和远传两种方式,重要参数远传至值班室,其他参数仅采用就地显示方式。

(2)原油采用液位计计量,燃油采用流量计计量,清水采用液位计计量,热水采用流量计计量,单井产量采用计量总机关分离器集中计量。

(3)加热炉进出口温度检测采用热电阻与数字温度显示仪配套,进出口压力检测采用压力变送器与数字显示仪配套,数据通过加热炉自带的自动控制系统远传至值班室,有显示仪表。

(4)燃油泵房,计量总机关设可燃气体报警装置,可燃气体报警控制器安装在值班室,自动监控环境。

(5)电气设备及正常不带电的金属设备外壳均接地。金属管线在进出建筑物及起始、末端、分支、拐弯处用-40×4镀锌扁钢与就近接地干线做可靠的接地;阀门、仪表处做跨接。

(6)注水泵采用变频调速控制设备,提高自动化管理和节电运行水平。变频调速调节压力排量,节能降耗,平稳生产,安全可靠。变频调速控制设备,可根据管线输油压力变化,自动调节泵的转速,使管网始终保持在恒定的设定压力状态,以满足最佳工作状况的要求,自动化程度高,节能省电,安全可靠。

6 设计采用新技术、新工艺、新设备、新材料

该项工程设计,采用了多项先进技术,创多项新水平,取得了较好的经济和社会效益,采用主要的新技术、新工艺、新设备、新材料如下:

(1)对于储油罐难确定油水界面,放底水效果不好的问题,在储油罐安装磁控液位界面仪1套(CKY-1),CKY-1型磁控液位界面仪是采用两个比重不同的磁浮子,磁浮子液位和油水分界面,保护管内部干簧管在磁浮子的作用下,触头闭合或断开造成传感器输出阻值变化,磁浮子1给出液位高度信号,磁浮子2给出油层厚度信号,再将阻值信号转换成电压信号后,由数字显示液位高度及油层厚度。该仪表具有检测快、误差小、灵敏度高、检测准确的特点,且是防爆产品。

(2)分离缓冲罐安装浮子液位调节装置及自力式压力调节阀,实现缓冲罐的自动调节,避免伴生气进入沉降罐或原油进入天然气管线,尽可能控制和降低大罐蒸发油气损耗。分离缓冲罐油气分离效果好,运行平稳。

(3)合理利用分离器、除油器、分液器,使西48站伴生气充分分离、除油、冷却、除水、计量后供加热炉燃烧,安全节能、环保。

(4)加热炉采用油气混烧,一般情况下燃用天然气,在气量足时开动燃油泵,增加燃料油。加热炉操作实现自动控制,大大减轻操作工人的劳动强度,配备了熄火、压力、温度等报警仪表,实现了报警与停炉联动,为安全生产提供了保障。

(5)站内管网由地下和低管墩敷设改为高管架敷设,多专业管架共架设,采用双层管架,节约占地,节省投资。

(6)总机关改造,管线全部抬至地面,热回水管线室内架空敷设,工艺布局合理美观,便于管理,操作方便,维修方便。

(7)采用简易污水处理回注工艺,实现污水就地回注,节约运行成本。

(8)污水处理装置采用QL型全方位组合装置,除油、污油回收、过滤及反冲洗全部实现数字输入可编程序控制,除油效果好,过滤精度高,出水水质稳定,反洗采用分层阶梯式反洗方式,滤料反冲洗及再生效果好。

(9)采用整体组合泵头的3H-8/450型注水泵,极大地提高了注水泵的使用寿命。该注水泵无须手动调节回流阀门,极大的减轻了操作工人的劳动强度,提高了工作效率。它启动噪声小,在启动过程中电机从低频开始缓慢加速,启动电流很小,延长了电动机的使用寿命,提高了电机的效率,节约维修成本。

(10)注水泵采用变频调速控制可靠。变频调速控制设备,可根据管线输油压力变化,自动调节泵的转速,使管网始终保持在恒定的设定压力状态,以满足最佳工作状况的要求。可提高自动化管理和节电运行水平。一般节电达 25%~60%,同时可减小设备磨损与维修费用,节能省电,安全可靠。

(11)高架污水罐安装液位界面仪,燃油箱安装顶装液位计,液位显示明显,便于管理。增建热水、燃油、燃气流量计,完善了油气水计量系统。

(12)配电柜更换为新型全封闭式,节能高效,确保供电质量。

(13)场区照明采用电动升降的广场高杆灯,节能高效,方便夜间管理。

(14)采用高密封,安全可靠,高变压器,节能省电。

(15)污水处理间、配注间墙体采用MU10机制P型多孔砖,减噪省材。

(16)管线采用聚氨酯泡沫塑料管壳保温,保温效果好。

(17)单井管线串联,改善流动状况,节省管线,节约投资。

7 经济效益和社会效益分析

工程概算总投资:623万元。

竣工决算总投资:598万元。

7.1 经济效益

(1)利用分离缓冲罐、高效节能加热炉及高性能油气混烧燃烧器,充分利用油田伴生气,年节省燃料油210 t,燃料油价格按3 526元/t(原油价格按3 526元/t(含税)计算),年节省费用:210×3 526/10 000=74.046 0万元。

(2)注水泵采用变频调速控制,使电机的转速根据水量的变化进行调节,节省电能。电费价格按0.73元/kW·h,年节省费用:110×0.4×24×300×0.73/10 000=23.126 4万元。

(3)站内系统管网、站内容器设备等更新改造后,大大方便了生产管理,减少管线腐蚀穿孔和容器设备的跑冒滴漏现象,节省维修费用5万元。

(4)采用污水处理装置进行合格污水回注,注入污水水质得到改善,减少了水井污染,节省水井解堵、检管费用20万元/a。

(5)在没有新征地的情况下,最大限度利用了可用空间,增建污水处理装置,扩建总机关,改造注配间,减少占地,节省征地费5万元。

(6)分离器、干燥器、冷凝器利旧,节约资金5万元。

(7)减少备用注水泵,配水阀组空头,节约维修费1万元。

(8)停运污油隔油罐1具、污油泵1台、换热器1台,节约运行维修费用2万元。

(9)油井采用串接方式,节约投资3×14.97=44.91万元。总节约投资74+23.1+5+20+5+5+1+2+44.9=180万元。

7.2 社会效益

(1)优化简化流程,方便操作,减轻了工人的劳动强度,安全生产。

(2)合理利用旧设施,节约改造费用,减少油气挥发及原油消耗,有利于环境保护。

(3)老油田地面工艺系统重新优化,减少了浪费,地面工艺系统调整改造,改善了整个油田的运行环境,减少了热能、电能损失。有助于油田精细管理,提高油田管理水平。

(4)整改后,减小了管理幅度。

(5)少了设备、房屋、材料的维修、更换、运行费用,减轻了工人的劳动强度。

(6)整改后,消除了安全隐患。

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