姚博明 大庆油田采油一厂
某厂某批次抽油杆杆断分析
姚博明 大庆油田采油一厂
某采油厂使用的某批次抽油杆在应用过程中出现大量杆断现象,通过调查分析发现造成这种现象的主要原因是抽油杆强度低,工艺不完善等。采用高强度的HY级抽油杆,其抗拉强度为966~1195MPa,基本能满足现有的生产需求;放弃原来的35CrmoA成分,采用脆性和柔韧性更合理的30CrmoA;购置超音频淬火机床,对产品强度进行升级,增加杆头磁粉探伤、杆体漏磁探伤和抛丸强化处理工序,以提高抽油杆的检测手段。
抽油杆;杆断分析;生产工艺;改进措施
2008年至2010年,某采油厂使用的某批次抽油杆全井更换1320井次,其中服役一年以内的杆断383井次,占全井更换总数的29%;服役一年以上的杆断294井次,占全井更换总数的22%,抽油杆杆断给原油生产和成本控制带来了很大的影响。
通过对抽油杆进行综合分析后得出结论:影响杆断的因素有很多,但主要原因是抽油杆强度低,杆材质性能差,工艺不完善等。
(1)抽油杆强度。在此批次抽油杆中,普通D级杆占了相当大的比重,普通D级抽油杆的抗拉强度为795~965MPa。2007年以后,由于油田原油含水量上升,聚合物驱油以及结蜡严重等原因,使得采油一厂地下井况变得愈发复杂。为保证原油产量,采用更换大泵、提高冲次等措施造成井下抽油杆载荷过大。在这种情况下,普通D级杆的抗拉强度已经很难满足生产要求。因此,抽油杆强度低是造成杆断的主要原因之一。
(2)抽油杆原材料。理论上生产抽油杆原材料主要采用35CrmoA,但通过对在原生产工艺参数下的反复试验,并到全国各大抽油杆厂调研,得知35CrmoA生产的抽油杆含碳量高、脆性强、热处理控制难度大。因此,35CrmoA材质问题是造成抽油杆的杆断原因之一。
(3)生产工艺。为了控制生产成本,在此批次抽油杆的生产过程中没有对其进行100%探伤检验和抛丸强化处理,抽油杆的表面微观裂纹没有得到有效控制,这也是造成杆断的原因之一。
(1)采用高强度的HY级抽油杆。HY级抽油杆的抗拉强度为966~1195MPa,其力学性能比普通D级抽油杆有了很大的提升,基本能满足现有的生产需求。
(2)选用性能更优越的原材料。放弃原来的35CrmoA成分,采用脆性和柔韧性更合理的30CrmoA。2009年至2010年下井使用17万米,再没有发生杆断现象。
(3)改进生产工艺。通过购置超音频淬火机床,对产品强度进行升级,增加杆头磁粉探伤、杆体漏磁探伤和抛丸强化处理工序,以提高抽油杆的检测手段。
(4)剩余抽油杆处理办法。原批次抽油杆仍有部分库存,需对该部分抽油杆增加超音频表面淬火工序,使抽油杆的表面产生13%的淬硬层以提高抽油杆强度,大幅提高抽油杆产品的质量。
10.3969/j.issn.1006-6896.2011.11.051
(栏目主持 樊韶华)