底吹转炉出烟口铜冷却壁的喷漏及对策

2011-10-21 11:54常海锋
中国设备工程 2011年12期
关键词:水套补焊炉体

常海锋

(河南豫光金铅股份有限公司,河南 济源 454650)

1.前言

河南豫光金铅股份有限公司现有两条80kt/a底吹炉生产系统和一条直接炼铅生产系统,目前这三条转炉生产线出烟口位置均装配方形铜水套(由四片铜冷却壁组成),出烟口位置如图1所示。铅熔炼底吹转炉的技术设计依托QSL炉,所以常规大修周期为1年。由于该公司制订了一套科学的管理方法,减缓了烟气对转炉出烟口铜冷却壁的冲刷作用,避免了因铜冷却壁的受损造成转炉被迫大修。转炉的炉龄不断延长(35个月、41个月、62个月),而出烟口铜冷却壁的固定螺栓在炉体框架上,需更换耐火材料时才能更换,可见加强出烟口铜冷却壁的日常维护,延缓铜冷却壁的烧蚀至关重要。

2.铜冷却壁故障情况及成因

对比公司底吹转炉出烟口铜水套的使用情况如表1所示。

表1

(1)铜冷却壁喷漏的主要原因:转炉出烟口铜冷却壁工作面受烟气的冲刷而变薄,被冲刷的水道部位厚度不足0.5mm。

(2)铜冷却壁喷漏的主要部位:转炉的出烟口位于转炉右侧,靠近炉体铅口。烟气从炉体溢出造成对铜水套冲刷,特别是对炉体中心侧冷却壁和靠近下料口侧冷却壁冲刷较为严重。两次炉龄周期内铜水套的喷漏均集中在这二片铜冷却壁工作面上。

(3)铜冷却壁喷漏的大致时间:一般在转炉运行2年以后,被冲刷的水道部位逐渐出现冲蚀喷漏现象。

3.铜冷却壁喷漏的处理

经历了多次水套喷漏补焊,积累了一定的处理经验。

(1)第一次炉龄期间,炉体中心侧冷却壁和靠近下料口侧冷却壁受高温烟气的影响,受热面冷却水道21mm厚的铜壁经冲刷后多处出现喷漏(厚度<0.5mm),采用大割把乙炔加热、氩弧焊修补的方案,进行先堵漏再铺焊的维修作业。经过两天的补焊,对大面积的喷漏进行有效处理,但修补的冷却壁仍有渗漏现象,在停炉大修时又进行了多次补焊处理。

(2)本次炉龄期间,铜水套水冷壁因冲蚀变薄造成喷漏现象,铜冷却壁喷漏的冷却水遇到1 100℃以上的高温烟气,即刻生成大量的水蒸汽冒出。当时炉内渣线过高需放渣后才能转炉,蒸汽越冒越大,严重影响到现场的作业环境和设备安全运行。现场人员采取了逐一停水判断方位的方法,确定喷漏铜冷却壁后切断其冷却水。40min后放渣至规定部位转炉检查,发现切断冷却水的铜冷却壁严重变形。

图2

表2

邀请专业人员进行氦气保护焊修补,由于多处水道铜壁较薄,铜冷却壁导热性能较好、温度加不上去,焊接难度较大。更换方案即对原喷漏部位堵漏后再进行铺焊一层的原方案进行调整。经过12h的连续作业,完成堵漏作业并在其工作面增加捣打料保护层减缓烟气冲刷(见图2)。然后升温后转入正常生产。

(3)铜冷却壁的修补情况对比如表2所示。

第一次炉龄,后续工作一般为30天左右烟气冲刷漏水,重新补焊,补焊3次后停炉大修。本次炉龄自2011年1月修补后外加耐火料捣打层至今6个月未出现烧蚀渗漏现象。

4.应对措施

(1)增加铜冷却壁的冷却水量、降低冷却水温度,减缓铜冷却壁受高温的影响。

(2)在不影响铜冷却壁安装的情况下,将铜冷却壁水道中心向非工作面一侧挪移,适当增加铜冷却壁工作面一侧的厚度。

(3)在铜冷却壁工作面捣打耐火料保护层,提高铜冷却壁的使用寿命。

(4)针对铜冷却壁堵头漏水的情况,在不影响冷却壁冷却水道的情况下,适当加长堵头的长度,用管螺纹拧紧后外部铆焊处理。

(5)每次转炉换枪、处理铅口期间,检查捣打层的完好性,适时进行修补。

5.效果

通过以上措施的实施,对铜冷却壁的长期稳定运行提供了保障,目前公司的三条转炉生产线出烟口铜冷却壁运行正常,有效消除了因铜冷却壁受损造成出烟口框架变形、出烟口砖脱落,而导致被迫停炉的事故发生。

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