氯碱厂燃氢蒸汽锅炉工艺的设计和运行总结

2011-09-22 07:54王少武
中国氯碱 2011年4期
关键词:蒸汽锅炉氯碱炉膛

王少武

(山东铝业公司,山东淄博255051)

氯碱厂燃氢蒸汽锅炉工艺的设计和运行总结

王少武

(山东铝业公司,山东淄博255051)

介绍了以烧碱装置富余氢气为燃料,建设燃氢蒸汽锅炉的工艺方案及运行情况。

烧碱装置;氢气;燃氢蒸汽锅炉

山东铝业公司氯碱厂烧碱分2期建设,分别于2005年和2008年投产,烧碱产量16万t/a,产出氢气4 000 t/a,除去高纯盐酸耗氢,氢气剩余约3 500 t。由于没有氢气利用项目,只能放空,造成氢气资源的浪费,也存在着安全隐患,而氯碱厂用蒸汽自外部采购。为降低生产成本,于2009年底在氯碱厂增设1台燃氢蒸汽锅炉,满足装置自用蒸汽,既解决了蒸汽供应的问题,又充分利用了氢气资源,达到节能减排,增加企业效益的目的。

1 工艺技术方案

1.1 氢气处理

根据氢气锅炉厂家要求,为确保氢气燃烧稳定,氢气压力应为0.05~0.20 MPa,纯度必须达到质量分数≥92%,显然,电解产出再经过洗涤、压缩后的氢气纯度达不到要求,必须进行降温除去水蒸气。为此,在氢压机后增设1台列管式氢气冷却器,采用8℃水冷却,将氢气温度由50℃左右冷却到16℃以下,然后通过水雾分离器除去水雾,送往燃氢锅炉燃烧。

1.2 氢气锅炉

氢气锅炉工艺流程图见图1。

氢气压缩后由管道输送至氢气锅炉底部的燃烧器进口燃烧,纯水通过给水泵加压,除氧器除氧,送入锅炉顶的省煤器内进行预加热,然后进入锅炉列管中进行加热,产生的蒸汽进入锅炉顶部的炉外汽水分离罐,通过总汽包后送至厂区低压蒸气管网,供氯碱生产、保温、生活等岗位使用。氮气主要用于开停车进行空气置换,防止氢气爆炸。

1.3 安全措施

氢气作为锅炉燃料,与常规气体燃料如天然气、城市煤气、液化石油气等相比,易爆是其最大的特点,氢气爆炸浓度界限宽达4.1%~74.2%,因此,无论对锅炉本体结构、燃烧系统、自动控制还是安装、运行操作等方面都提出了更高的要求。

1.3.1 锅炉设计中采用的防爆措施

(1)锅炉本体采用立式布置,对流传热部分为单程,减少炉内烟气流程内的死角及保证烟气排放畅通,降低烟气阻力,避免未燃氢气在炉内积聚,产生爆鸣。

(2)燃料氢气采用扩散式燃烧方式,燃烧时不会产生回火现象,确保氢气燃烧可靠稳定。

(3)锅炉采用3次点火方式。先将液化气点燃后再将氢气点燃,使氢气在点火燃烧时更安全。锅炉点火、负荷调节、火焰观察、锅炉水位及连锁控制等操作均由可编程序控制器(PLC)完成,安全可靠。

(4)燃烧室内直径与高度均大于火焰直径与高度,保证氢气完全燃烧后,烟气进入对流段燃氢锅炉燃烧室,对流室分别设有防爆门,与其他锅炉相比,防爆面积大,安全可靠。

(5)燃氢蒸汽锅炉采用多重连锁保护装置,当锅炉运行时,任何异常波动均会自动报警直至连锁停车。

(6)锅炉及所有辅机均露天设置,防止泄漏氢气在厂房内积聚。

1.3.2 工艺设计中采用的防爆措施

(1)点火系统

氢气锅炉在点火前必须对燃烧室进行可燃气体检测分析,确保炉膛内不含任何氢气。燃氢锅炉的点火分自动点火和手动点火2种方式。

a.自动点火

炉膛经可燃气体检验合格后,锅炉进入自动点火操作程序。首先,系统进行氢气管路自动检漏分析,当检测到氢气无泄漏时,系统再进行炉膛吹扫,然后,由高能点火器接通线路,在其顶端发出脉冲火花,此时,液化气阀门自动打开,液化气将点火烧嘴点燃,经稳定燃烧后,氢气阀门自动打开,主燃烧嘴被正式点燃。点火烧嘴或主烧嘴是否被点燃,均可通过火焰监测器来观察,如果点火烧嘴或主烧嘴没被点燃,操作顺序均会自动停止,氮气阀门会自动打开再执行炉膛吹扫顺序,当炉膛可燃气体再次检测分析合格后,才执行上述点火操作步骤。

b.手动点火

手动点火操作顺序与自动点火基本一致,只是每一步操作步骤由手动按钮操作完成。如果操作步骤执行错误,则点火操作系统自动被锁定,点火程序停止执行。

(2)燃烧控制系统

燃烧控制系统是燃氢锅炉装置的关键技术,氢气流量、压力波动、锅炉水位、蒸汽用量等将直接影响氢气燃烧的稳定性及锅炉的正常运行。考虑到以上因素的影响,氢气和空气阀门设置比例调节,锅炉操作控制采用控制室集中显示、控制,其中点火控制系统采用PLC可编程序控制器。

2 公用工程

项目所需纯水、氮气、仪表风、动力电等量均较小,公司现有公用工程的富余量即可满足本项目的需求,只需将管道与现有装置连接即可。公用工程消耗情况见表1。

表1 公用工程消耗情况

2.3 主要设备

主要设备见表2。

表2 主要设备一览表

3 锅炉运行情况

燃氢蒸汽锅炉于2008年12月30日正式开车,当日并网给氯碱厂供汽。正常运行参数如下:氢气流量:1 000~3 000 m3/h;蒸汽压力:0.4~0.9 MPa;蒸汽温度170~180℃,蒸汽流量:5~8 t/h,蒸汽产量根据装置需求随时调整,完全满足生产需求。

2009年产出蒸汽4.64万t,以蒸汽无税价121元/t计,年节约蒸汽费561万元,一年内收回全部投资,创造出良好的经济效益。

4 结论

(1)燃烧氢气制取蒸汽在技术上是安全可行的,项目投资小,见效快。

(2)氯碱装置产生的氢气纯度高,最佳利用途径是做为精细化工原料。但在氢气利用项目未考虑成熟期间和氢气有富余的情况下,燃烧生产蒸汽供装置自用是最佳的节能增效措施。

Chlor-alkali steam boiler by hydrogen as fuel design and operation of summary

WANG Shao-wu
(Shandong Aluminum Company,Zibo 255052,China)

The design and operation of using chlor-alkali plants hydrogen as fuel to build hydrogen fuelsteam boilers was introduced.

caustic soda device;hydrogen;burning hydrogen steam boiler

TK22

B

1009-1785(2011)04-0043-02

2011-02-16

猜你喜欢
蒸汽锅炉氯碱炉膛
反应炉总成以及含硫废弃物处理系统
天然气制氢在氯碱产业中的作用
二维炉膛气液两相对冲流动数值模拟
层燃型垃圾焚烧锅炉的炉膛与炉膛温度简析
船用燃油辅锅炉炉膛爆燃分析
氯碱装置节能降耗措施的探讨
高压蒸汽锅炉球形封头上非径向接管与封头连接处的应力分析
蒸汽锅炉节能降耗应用探索
浅析蒸汽锅炉腐蚀原因与防范措施
2014年《中国氯碱》总目次