郑能伟
(四川广安发电有限责任公司,四川 广安 638000)
汽轮机润滑油系统采用主油泵-射油器供油方式。主油泵由汽轮机主轴直接驱动,器出口压力油驱动射油器投入工作。润滑油系统主要用于向汽轮发电机组各轴承及盘车装置提供润滑油,向调节系统、保安系统提供部分用油,向发电机氢密封系统提供密封用油油源,为主轴顶轴系统提供充足的油源,向汽轮发电机组转子联轴器提供冷却油,并具有回油排烟功能。其中,主油箱采用集装方式,将润滑油系统中的大量设备,如交流润滑油泵、直流事故油泵、单舌止回阀、双舌止回阀、油烟分离器、油位指示器、射油器、电加热、溢油阀以及内部管道集中布置在油箱内,方便运行及监视,简化布置,便于防火,正常运行时油箱容量为30.6 m3。
此前该机组因调令停机,6月30日因调令开机启动交流润滑油泵后,主油箱油位由1.997 m降至1.600 m左右,此处油位下降属于正常现象,7月2日凌晨,主油箱油位降至1.480 m,机组冲转后发现油位仍有继续下降趋势,立即组织人员查找原因,经查找,A侧冷油器水侧排空门排水未见油花,B侧冷油器水侧排空仅有少许油花,润滑油压正常且高于冷却水压力,密封油真空油箱、回油扩大槽、浮子油箱油位正常,发电机无进油现象,各油水探测器也未见进油及相应报警,与小机油箱间无相互窜油,同时,其余相关区域也未见漏油现象,初步判断为主机B冷油器漏油,于7:44将其水侧和油侧隔离,并安排检修人员对该冷油器进行查漏。在此过程中,主油箱油位下降到1.260 m,8:03机组并网,为了保证机组安全运行,防止事件进一步扩大,立即安排相应人员由主厂房外储油箱向该主油箱补油,8:40,补油至1.400 m,因储油箱油位低,输油泵无法进油而停止补油,由于机组处于开机过程中,就地人员观察油位基本稳定并和集控人员进行DCS远传油位校对正常后离开,约半小时后,集控人员发现油位仍有下降趋势,立即联系巡检人员,经就地确认油位确实下降了约3 cm,同时,检修人员回话对B冷油器查漏后未见异常,将此情况汇报相应专业工程师,并增派人员继续查找油位下降原因。经逐一排查,10:38,就地人员检查,怀疑主油箱溢流管有润滑油流动迹象,通过进一步检查,发现主油箱回油滤网内滤筒堵塞,导致回油不畅,部分回油通过主油箱溢流管向事故油坑排放,使主油箱油位异常下降。
(1)主油箱回油滤网内筒堵塞导致主机润滑油回油不畅,主油箱脏油室油位高,部分回油通过溢流管排至事故油坑,造成主油箱跑油,油位下降,是本次油位异常的根本原因。
(2)因主油箱油位计接于回油滤网后,仅能反映净油室油位而不能反应脏油室油位,在整个事故处理过程中,该油位一直低位运行,并低于主油箱溢流口,同DCS超声波油位也能正常对应,在一定程度上“干扰”了巡视人员的视线。
(3)广安电厂机组自投运以来,从未因回油滤网堵塞发生类似异常事件,系统内也未曾见过类似事故报道,无相关事故处理经验,使巡视人员疏忽了对溢流管路的排查,最终导致油位异常未能及时发现。
(4)该回油滤网未列入机组“逢停必检、逢停必清”项目,机组长期运行,使得滤网脏污,回油不畅。
原因查明后,立即采取措施以下措施。
①考虑到当前主油箱油位,为确保机组正常运行,临时对溢流口进行封堵,并要求检修人员完全打开主油箱检修口,前期将该滤网拉出少许,使部分回油不经滤网直接回到净油室,脏油室油位迅速下降,油箱不再溢流,同时观察主油箱净油室油位开始回升。
②经持续观察,主油箱油位逐步稳定,随即要求检修人员对该滤网进行更换,约15:30,检修人员将该滤网内筒更换完毕,回油正常。
③由于前期溢流较多,此时油位已低至1.050 m,为确保机组安全、稳定运行,安排相应人员由临机倒油至该机主油箱,净油室油位达1.600 m后停止倒油。至此,该隐患得以消除,并逐步恢复此前隔离的相关设备。
④经分析论证,利用机组停运机会,在现有油位计旁增设一只玻璃管油位计,与回油滤网外筒底部相连(如图1所示),即脏油室油位计,便于监视主油箱脏、净油室油位,解决基建遗留问题,目前,该项目已顺利实施,并达到了预期效果。
图1 改造后示意图
经试验确定,以脏、净油室油位差100 mm作为衡量回油滤网脏污的依据,同时,要求每个班对主油箱油位计进行核实,确保各油位计显示油位正确,超声波远传DCS油位和就地油位指示相符,油位差若超过20 mm,要求热工人员对其进行校验。若主油箱脏油室和净油室油位差达100 mm,应通知检修人员对滤网内筒进行清洗或更换,定期检查脏油室油位,确保其低于主油箱溢流管口,定期开启溢流管后的事故检漏门检查,机组停运,条件具备时,要求检修人员对滤网进行清洗。通过以上措施,能够及时发现因回油滤网脏污等原因,导致主油箱腔室回油不畅,净油室油位下降,脏油室油位过高,从溢流口跑油,造成主油箱净油室油位过低,若发现处理不及时,甚至可能导致各油泵无法进油,并引发汽轮机断油烧瓦等恶性事件。
此次异常,由于设备本身安装原因,故障原因非常隐蔽,发现问题较困难,不能通过现有油位计确定其脏油室油位,进而判断出回油滤网堵塞,由此给机组运行带来较大安全隐患,通过加装该脏油室油位计,同时完善相应技术措施,巡视人员可以非常直观、清晰地了解主油箱脏、净油室油位,及时发现设备异常情况。同时,由于该项目具有投入经费少、施工简单等优点,也在存在类似问题的机组中实施,据统计,改造两年来,该厂汽轮机油系统未发生跑油事件,消除机组潜在隐患,确保机组安全、稳定运行。
[1]东方汽轮机厂.润滑油系统说明书[Z].
[2]东方汽轮机厂.集装油箱使用说明书[Z].