付忠礼
(河南神马尼龙化工公司,河南 平顶山 467000)
河南神马尼龙化工公司自备电厂130 t/h循环流化床锅炉一次风机是1台A类重要设备,它的作用是向锅炉运行提供有效送风,它是锅炉的三大风机之一,其主要性能参数为:型号,SFGl30-INO.18F,左90°; 体积流量,100 600 m3/h;全压,20 056 Pa;转速,1450 r/min。
自该风机安装试车以来,一直不能正常运行,主要是轴承温度高,启动时振动大。第1次试车时,进气侧(北侧)轴承温度急剧升高,后经调整,将该轴承安装压紧量调整为间隙。再次试车后,北侧轴承温度DCS盘显示为48℃左右,但电机侧(南侧)轴承温度上升,在温度很高的情况下,试运行一段时间,温度极不稳定,有时急剧上升,造成多次紧急停炉。有时仅能平稳运行几天且风机流量不能超过80 t/h,若超过此值轴承温度就会严重上升。虽然轴承检修多次,均未能彻底解决问题,严重影响了该公司的正常生产。
根据离心式风机的结构特点和现状,对轴承温度高的原因进行了初步分析,笔者认为该风机轴向力过大,而该型号轴承允许的轴向力太小,不能适应该工况下设备运行的需要。
(1)在离心式风机运行时,转子上往往会产生一个相当大的轴向力,如果轴向力较大,则完全由轴承承担,将会影响轴承的寿命,严重时会使轴承烧毁,进一步引起转子过大的轴向窜动,使转子和固定元件发生碰撞,其结果是造成机器损坏。
(2)该风机第1次试车后,再次调整安装尺寸,由原来的北侧轴承温度升高变为南侧轴承温度升高,其主要原因是调整前轴向力由北侧轴承承担,调整后北侧轴承压紧量变为间隙,可滑动,轴向力改为南侧轴承承担。
(3)每当提高该风机运行负荷时温度就会上升,它与提负荷时轴向力变大有关。
(4)在多次检修过程中,轴承各种安装数据和质量均符合生产厂商的要求。
产生轴向力主要有2个原因:一是由于叶轮两侧间隙内气体压力分布不对称,使作用在叶轮两侧的力不平衡,产生轴向力F1;二是由于气体以一定速度沿轴向进入叶轮,而后又改为径向流入叶道,气流速度大小和方向的改变使气体对叶轮作用一个轴向动压力F2,它与F1的方向相反。
由于空气密度小,气体轴向流动产生的附加轴向力F2所占比例不大,可以忽略不计,故轴向力为
式中:di为叶轮入口直径;dm为叶轮背侧流道直径;p2为背压;p0为叶轮入口压力。
130 t/h锅炉一次风机、二次风机、引风机轴向力计算比较见表1。
表1 引风机轴向力计算比较
3.3.1 轴承的当量动负荷
根据轴承工作时数和负荷公式
式中:L10h为使用寿命;£为寿命指数(滚子轴承£=10/3);n为转速;F为当量动负荷;C为基本额定负荷。
查轴承数据并计算,其结果见表2。
表2 轴承数据计算结果
3.3.2 轴承允许的轴向载荷
由于3台风机理论上主要承受径向力,采取下式计算轴承允许最大轴向力,求得
式中,e,Y1为动载系数,Fzh为轴承允许最大轴向力。
代入数据求得计算结果,轴承允许最大轴向力的计算结果见表3。
表3 轴承允许最大轴向力的计算结果
轴承选用数值比较及结论见表4。
表4 轴承选用数值比较及结论
由于平衡盘的外缘与风机蜗壳之间有迷宫密封,使平衡盘两侧保持压差,产生了一个与转子的轴向力方向相反的平衡力。在确定平衡盘尺寸时,不能使转子上的轴向力完全被平衡掉。设置平衡盘需要对轴进行有关的数据校核,同时要考虑平衡盘安装方式,它的优点是可从根本上解决轴向力过大的问题。
增加轴承润滑油冷却系统的方法在前期风机维持运行时得到了应用,效果良好。在实际轴向力与轴承允许轴向力值接近时,将其热量及时带走,该方法简单,及时维持了风机运行,保证了锅炉的生产,但不能从根本上解决轴向力过大的问题,需要一直面对轴承温度及振动突然变化及锅炉负荷提高的难题。
该方法的特点是需更换轴承、轴承座和主轴,其缺点是:
(1)不能从根本上解决轴向力过大的问题。
(2)投资较大,相当于更换一个风机。
通过以上分析和计算,130 t/h循环流化床锅炉一次风机的问题在于轴向力过大,设计时没有计算好轴向力的平衡,以致轴承选型不当,解决这一问题的方法应根据本文第4章节慎重选择。河南神马尼龙化工公司采用该方法坚持运行了10个月后,对风机重新进行了设计更换,目前运行状况良好。
[1]朱有庭.化工设备设计手册[M].北京:化学工业出版社,2005.
[2]祝燮权.实用五金手册[M].7版.上海:上海科学技术出版社,2006.