李 鹏,付连兵
(1.华电维坊发电有限公司,山东 潍坊 261204;2.山东电力建设第二工程公司,山东 济南 250100)
华电潍坊发电有限公司翻车机系统是由武汉电力设备厂生产的单车O型翻车机,系统由重调机、翻车机、迁车台机及空牛四部分组成,设计卸煤能力为14节/h。其中重调机由5台绕线式电机牵引一列重车,翻车机由4台绕线式电机驱动翻车机,重车翻转后将煤卸入下部煤斗,迁车台由1台绕线式电机将翻车机翻卸后的空车厢从重车线移至空车线,推车器由1台绕线式电机将迁车台上的空车厢推出迁车台,空牛由1台绕线式电机将整列空车推离迁车台。
重调机采用普通绕线电机串电阻的启动方式,只有在启动时能减小起动电流,在正常运行过程中转速是额定转速,即重调机在运行过程中无法实现调速,当其接车和定位时必然对车厢车钩、轨道及重调机本身造成很大机械冲击,容易造成电机烧坏、减速机损坏等事故隐患。
翻车机采用普通绕线电机串电阻的启动、主辅电机切换控制方式,工艺要求翻车机由副电机驱动,翻至30°附近时转换为主电机驱动,翻车机在旋转至165°附近时停止。在旋转回零停止后靠惯性减速并准确对轨,整个翻车过程只有两个速度,全程无平滑调速对位,导致翻转过程可控性降低,速度变化不平稳,延长了翻车机单机作业时间。另外,翻车机对对位精度要求很高,但是翻车过程中无调速控制,靠惯性减速对位可靠性大大降低,零位对轨不准可能造成车厢出轨。零位及165°越位可能造成减速机冲击损坏、冲击损坏机械止档等。
生产工艺要求迁车台在重车线和空车线处准确对轨。因此迁车台对走行的调速要求非常高,减速必须平滑,定位必须准确。原设计采用绕线电机串电阻启动,迁车台整个行走过程中无调速,靠惯性减速对位,对位精度较低,对轨不准和起制动不平稳都可能造成车厢脱轨。在启动和停止过程中惯性较大,对机械冲击很大。
空牛采用普通绕线电机串电阻的启动方式,空牛在整个行走过程中额定转速,即空牛在运行过程中无法实现调速,当其推车和停止时必然对车厢车钩、轨道及推车机本身造成很大机械冲击,从而造成车厢脱轨等重大事故隐患。
翻车机系统投运以来,多次发生对轨不正、电机及减速机损坏、钢丝绳拉断等事故。2004年西线翻车机因零度越位造成了两台减速机损坏,推车机对整列车的冲击造成轨道地基出现裂纹及变形3次。
新型全数字矢量型变频器从根本上克服了原翻车机系统无调速缺点,全数字量给定,高精度、高稳定性,功率部分采用目前已成熟的IGBT元件,具有开关频率高(输出PWM波形更好)、对外干扰小、控制功率小的特点,还具有智能保护功能,耐过电压及过电流能力强。采用矢量控制,运算精度高,控制方式灵活,可以设定多组控制参数并在运行中切换,更好地满足工艺要求,提高工作效率,缩短作业周期。
图1 变频调速原理
重调机由1台AB 336 kW 1336F型变频器驱动5台重调机电机,同时对电机的转子绕组进行短接。为了保证重调机准确定位,重调机落臂以后低速(15 Hz)撞击重列进行接车,挂钩后加速(40Hz),在到达摘钩位之前减速(15 Hz)进行定位,摘钩后加速(30 Hz),在到达翻车机内定位之前减速(15 Hz)进行定位,提空销后加速(30 Hz),抬臂位之前减速停止,抬臂后高速返回(50 Hz),在到落臂位之前减速(30 Hz),减速停止落臂。用此工艺后提高了重调机定位精度,全程速度可控,实现了低速接车,在与整列车联挂时将机械冲击降低到可接受的程度,避免对机械和轨道基础的损害,高速返回原位时可准确定位。
翻车机。对翻车机采用2台AB 55 kW POWER 700型变频器驱动2台电机,同时对主电机的转子绕组进行短接,拆除副电机。改造后,电机启动平滑,实现S曲线起制动,无加速度突变,使翻车机运行更加平稳,对轨准确。变频调速从根本上克服了翻车机无调速的缺点,由于变频系统的制动转矩大,稳定性好,可缩短减速时间,单机作业周期由原来的130 s缩短为100 s。
迁车台。采用1台AB 22 kW POWER 700型变频器驱动2台牵车台电机,同时对电机的转子绕组进行短接。改造后,提高了迁车台运行的动态性能及对轨精度,使空车线及重车线对轨准确。同时为了提高作业效率,向空车线前进频率设定为45 Hz,向重车线返回频率设定为55 Hz,使单机作业周期从 26 s缩短到 22 s。
经过变频调速改造,解决了原系统存在的诸多问题,减少了事故隐患,设备启动平滑,制动平稳,通过对控制部分的优化设计,使翻车机运行的安全可靠性大大提高,调速系统故障率从2005年占总故障率的55%降低到了2007年的2%,减小了维护量,降低了维护费用。
通过对PLC软件的最优化设计,在严格遵守翻车机卸车线工艺过程的前提下,最大限度地提高了卸车效率,每节列车的卸车时间从原来的240 s缩短到了200 s。