李曙光
(中冶宝钢技术服务有限公司,上海 201900)
高炉炉渣处理方式有两种,冲制水渣或放干渣。由于干渣使用价值小,以冲制水渣为主的,冲制水渣就是用具有一定压力和流量的水,使液态的熔渣变成颗粒均匀的固体水渣。目前宝钢四座高炉共有三种水渣处理工艺,其中1BF是拉萨法工艺,2、3BF是因巴法工艺,4BF是新因巴法工艺,新、老因巴法工艺差别不大,拉萨法和因巴法工艺区别较大。
下面图1是1BF水渣工艺流程图:
因巴法工艺中渣、水混合物通过液压马达或电动马达带动的转鼓进行分离,分离后的渣子通过穿过转鼓的皮带输送到成品槽,渣量的大小与液压压力或马达电流的大小具有一定的对应关系,渣量通过这个对应关系进行计算、显示,反应的是瞬时值。拉萨法工艺中渣、水混合物通过渣泵进行输送,由于水中含渣量不断变化很难检测,因此没有渣量显示。实际生产中只能根据烟囱中蒸汽的大小来判断渣量,但是由于蒸汽的大小受天气、温度以及人为因素的影响,存在极大的不准确性和漏判性,渣泵堵塞时有发生。根据对2006年的统计,因处理渣泵堵塞造成直接经济损失达29万余元。
1、铁口在刚打开时口径较小,出渣慢、渣量小,但随着时间的延长,在铁水的冲刷下熔损、变大,出渣变快。
2、1BF设计渣流量最大为6t/min(大于6t/min要切放干渣),渣水比最大不超过1:8,当水中含渣量大时,渣泵的能力下降,渣泵易堵塞。
3、输入总水流量不大于60M3/min,渣泵输出量为70M3/min,输出大于输入,当不冲渣时粗分槽内水位下降,但在生产中发现当渣流量大时有水溢流到中继槽,说明输入大于输出,渣泵的能力已明显下降,这就更加造成了渣水比的增大,渣泵更加容易堵塞。
1、方案设想:
从渣泵堵塞的原因来看,要想不让渣泵堵塞有三种办法:一不让铁口变大,很难解决;二增大水渣处理能力,工艺改变太大,得不偿失;三增加水量,降低渣水比,但是渣泵能力下降,再多的水也没有用。所以说,从根本上解决渣泵堵塞是不可能的。
根据流体力学理论,水中含渣量越多,水的流速就越慢,通过测量水流量就会大概知道渣量的大小,但是苦于没有合适的流量计。因为,各种流量计,不是因为水中含渣影响准确度,就是因为水中含渣易磨损。
由于渣泵能力的下降,管道中的水流速度变慢,电机电流也会下降,电流的下降与水中的含渣量基本上成比例对应,因此可以通过测量渣泵电机电流来检测渣泵是否堵塞。经观察,没有渣量时,电流为70A左右,当堵塞时在60A左右,当电流为65A左右时就必须分流了,不然就会堵塞。所以设想研究一套装置,时刻监测渣泵电流,当电流下降到65A时,发出声、光报警提醒操作人员提前进行分流,从而避免渣泵的堵塞,同时把电流指针显示变成数字显示,使操作人员便于观察。
下面图2是此装置的一个框图:
2、回路介绍:
电流检测装置采用电流互感器把渣泵电机大电流转换成0~5A的标准检测电流。电流变换器,把0~5A的标准检测电流转换成4~20mA的微电流。
数显控制仪,把4~20mA的模拟量电流转换成数字量并显示,且带有可设定的上、下限报警输出接点。
电源装置为变流器和数显控制仪提供工作电源。
控制报警回路是和报警复位、运行连锁、报警等回路一起工作的,具体原理图见图3所示。
3、电气控制图
图3为渣泵报警回路电气控制图
在2007年9月安装调试了1套,设定报警下限电流为65A,利用冲渣结束时间把粗分槽液位降低,使渣泵电机电流逐步下降,当电流下降到65A时,报警仪能够及时发出报警,调试成功,在以后一年多的生产中该报警器多次及时发出报警指示,有效地避免了渣泵堵塞。
本装置可应用于各种形式的渣浆泵上,只要根据渣浆泵电机电流的大小选择不同的电流互感器即可,也可以选择检流器代替电流互感器和电流变换器。
[1]何希杰.渣浆泵工作原理和设计方法.流体机械,1994年09期.
[2]高炉渣处理技术规程.宝钢分公司,2006年.