邵彬
(乌鲁瓦提水力发电厂,新疆 和田 848000)
岔管供水不稳定分析与处理
邵彬
(乌鲁瓦提水力发电厂,新疆 和田 848000)
通过对乌鲁瓦提水电厂的岔管供水方式进行介绍,同时对岔管供水的压力波动和引起的频率波动进行分析,采用选择机组的运行工况、调速器的运行方式、改进调节算法等方法抑制岔管供水对调速器调节所带来的影响,使机组在孤网下运行得以稳定。
岔管;孤网;调速器;参数;算法
乌鲁瓦提水电厂位于新疆和田喀拉喀什河中游,为坝后式电站,安装有4台15MW立轴混流式水轮发电机组,设计水头78m,水库多年平均水头102m,4台机组共用一根压力钢管,为非对称Y型岔管方式[1],如图1引水岔管示意图所示。调速器为武汉三联水电控制公司生产的BWT-80型PLC步进式调速器。于2000年投入运行,在2007年以前和田地区电网为孤立小电网,总容量约为100MW。乌鲁瓦提水电厂作为第一调频厂,一直以来担负着地区电网的调峰调频任务。由于电网较小,频率容易波动,只要波动稍稍较大就会引起电网频率在45Hz~52HZ之间来回振荡,导致低频减载装置频繁动作,给地区电网的运行安全带来极大的隐患,供电质量严重低下,严重影响电网和机组的安全运行。
图1 引水岔管示意图
乌鲁瓦提水电厂装机容量占据了全网的60%份额,且作为第一调频厂,其频率控制不稳定,将会导致全网频率变化范围不合格。为了保证调频的速动性,四台机组运行中都处于孤网转速调节状态。调速器参数给定也较为灵敏,如表1所示。
表1 调速器参数配置表
要分析其压力波动原因,必须首先对水流进行分析。对于均质水管中水击压力波传播速度可按下式计算:
式中:E0为水的弹性系数,一般为2.1×105N/cm2;E为管壁材料的弹性系数,该处E=2.1×105N/cm2,D为管道直径,该处支管220cm,主管503cm。δ为管壁厚度,a0为声波在水中的传播速度,一般为1435m/s。一般电站钢管的 D/δ=50~200,多数情况下100左右,所以波速a通常在1000m/s左右[2]。水库取水口到第一岔管段距离L=422m。
当机组负载改变时,机组转速将发生变化,调速器动作,导叶开度发生变化,引起管道系统的水力瞬变,管壁所产生的水击波从蜗壳处一方面经过L/a=422m/1000m/s=0.422s到达水库,因水库很大,库水位不会因水击影响而变化,故取水口压力始终保持不变,于是水击波在取水口处以同样的数值发生反射,经过2L/a=0.844s返回到本机蜗壳处,同时反射到其他三台机组蜗壳处。另一方面水击波直接经过L/a=0.07s~0.05s到达相邻机组。这样直接和间接水击引起相邻机组负荷发生大幅度变化。加上前面所述,调速器参数较为灵敏,争相调整频率,再次造成大的水击,如此反复,恶性循环下去,导致4台导叶接力器来回抽动,频率处于大幅度振荡状态。
因此,可以总结出由于4台机组具有共同的压力引水总管即岔管供水,当邻近机组扰动调节,使水流产生较大的波动时,则此台机组蜗壳内的水压也相应产生波动,此波动值对低水头来说就是一较大的相对变化量[3];对此机组转轮而言,则是大幅度的水压波动值。此大波动就迫使稳定运行的机组改变转速,此调速器就产生自动调节使之稳定,并非是调速器本身的故障。为了证实此判断的正确性,我们又特将这台稳定运行的手动运行进行观察,当邻近机组不扰动时,该机组转速在稳定范围之内;如邻近机组扰动时,则中间机组转速器就产生较大波动。
通过上述分析,认为岔管下机组相互间干扰引起压力波动,导致频率波动和振荡,为了减轻这种干扰,可以通过改变压力钢管共用方式,采用单机单供方式彻底解决压力干扰问题,但这与实际不相符,也不现实,但可以通过以下几种方式进行抑制:
机组运行在大网下,调速器一般处于功率调节或者开度调节状态,而在孤网下时,调速器处于转速调节状态,但经过现场的实际观察,发现该调速器大网转孤网时间较长为40s,也就是说调速器在大网下判断频率下降或升高超过频率死区40s才进行调节。而在孤网下,40s也就意味着频率下降到很大数值,因此,此时再进行调整将会导致频率偏差极大,引起超调现象,而超调就可能引起压力波动较大。因此,合理的选择大网转孤网时间,将会使调速器处于合适的运行工况下运行,对调速器程序中将该时间改为5s。
原有调速器参数选择如表1所示,4台机组频率人工死区设置均相差不大,而在地区孤网中,一般频率变化范围较大,处于±0.5Hz范围,当遇有大负荷投退时将远远超过该值,且bP值一致,无法形成全厂机组的有差调节,一旦频率波动较大时,将会轻易引起4台调速器共同调节,导致调节力度过大而产生超调现象,因此,需要重新对参数进行选择,使各机组形成有差调节,呈阶梯调节方式,也就是当频率较小变动时,由一台机组或两台机组担任调节任务,其他几台机组待命,逐渐减小频率的波动范围,即使遇有大波动的情况下,4台机组同时调节,由于合理设置了永态转差系数bp,使调节力度不至于过度。见表2。
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调速器采用增量式PID调节规律,其算法表达式如下:
由式可见其 PID调节中与频差△f(i)有着重要的联系,机组静态稳定状态下的等效表达式yc-y=(fc-fg)/50bp[5],式中:fc为频率给定,单位是 Hz;fg为机组频率,单位是Hz;bp永态转差系数;y为导叶接力器相对值,值范围0~1;y为导叶接力器开度给定相对值,取值范围0~1。根据表达式可模拟频率在4种情况下即50±0.3和50±0.8变动下调速器的静态特性数据见表3。
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由表3可以看出,在电网或机组频率超出频率人工死区后,调速器将会参与调节,其开度与超出频率死区的频差成正比,电网频率发生小波动时,一台或两台调速器以较小的调节力度调节频率,可以保证频率在正常范围之内。当电网突然发生大负荷投退或切除时,对于孤网运行的机组来说,频率将会发生大幅度变化,导致更多机组参与调节,造成超调的现象,同时由于岔管的原因,使调节品质更加恶化。为了保证多台机组调节的情况下不发生频率变动较大的现象,对调节规律进行修改,将PID中计算的频差减去频率死区,这样就可以减少其调节力度,即△f(i)=△f(i)-E。
具体做法是在原调速器PLC负载子程序中增加一段程序:当调速器为负载运行状态时,且为开度调节或功率调节状态(频率调节状态时不执行该段程序),首先判断频差是否大于频率死区,若大于,则△f(i)=△f(i)-E,反之则△f(i)=0。 见图 3。
图3 调速器PLC梯形修改图
根据新的算法,仍然按照原来模拟频率得到开度变化数据,见表4。从表中数据可以看出,在同样的频率变动范围之下,更改程序后的开度变化范围明显比未修改前的小,这就可以减小机组在孤网运行状态下四台机组同时调节的超调量。
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乌鲁瓦提水电厂通过对岔管水力情况的分析,找到了孤网状态下调节不稳定的根本原因,通过对调速器工况转换的调整,参数的修改、调节算法的改进,解决了困扰多年孤网状态下调节不稳定的问题,为地区电网的安全稳定运行提供了有力的保证。
[1]陈可一.水电站概论[M].北京:水利电力出版社,1996.8-9.
[2]刘玉祥,许维忠.高水头电站引水管压力波动分析与调节[J].水电自动化与大坝监测,2008,32(6):26-27.
[3]李永国.调速器的调试与故障处理[M].南京:河海大学出版社,1999.94-96.
[4]魏守平.现代水轮机调节技术[M].武汉:华中理工大学出版社,2002.
[5]魏守平.水轮机调节[M].武汉:华中理工大学出版社,2009.
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1672-5387(2011)02-0061-03
2010-10-11
邵彬(1982-),助理工程师,从事水电站生产技术管理工作。