(辽河油田分公司兴隆台采油厂,辽宁 盘锦124011)
随着计算机技术的发展和应用,以3C(Computer;Communication;Coupled)技术为核心的可编程序逻辑控制器——PLC(Programmable Logic Controller)随之出现,其具有运算速度快、控制精度高、运行稳定、安全可靠的特点,在工业自动化控制系统中得到广泛应用。
油田专用湿蒸汽发生器是一种自动化程度较高的蒸汽锅炉(简称热注锅炉),在20世纪90年代投入使用,由于其电器仪表控制系统技术落后,给锅炉安全稳定地运行带来严重威胁。为此,笔者采用新型可编程序逻辑控制器(PLC)与触摸式显示屏(PV)相结合方式替代落后的电器仪表控制方式,研究开发了新型热注锅炉控制系统。该系统一方面采用新型稳定的PLC作为锅炉控制核心,保证了系统稳定性,另一方面集成了触摸式显示屏作为显示终端,可在触摸屏上直接操作并检视锅炉运行状况,同时预留了数据上传接口,使操作大幅简化,极大地方便了设备监控,从而保证锅炉安全平稳运行。
新型热注锅炉控制系统可实现如下功能:①采用PLC和PV技术相结合的方式对锅炉进行控制和操作。在显示屏(或终端)上可显示多幅操作画面,如流程图画面、点火时序画面(动态显示点火过程)、参数设定画面(可根据锅炉运行状态修改设定参数)、调水、调火画面(可以精确地调节水量和火量)、报警画面报警历史记录画面(实时显示报警并记录报警历史)。由于各操作画面实现超级链接,这样工作人员可直接快速地进行切换操作。②针对热注锅炉开发应用程序软件,将点火程序的顺序控制和安全联锁的逻辑控制融为一体,取消程序器单元和大量的继电器,使系统故障发生率降低。
该系统以PLC技术为核心,用触摸式显示屏作为终端并配备专用应用程序软件,实现了控制系统数字化、操作参数数据化、点火过程形象化和控制过程自动化。此外,搭建了实现数据采集、过程控制、网络通讯等功能的平台。该系统硬件主要由PLC控制器、低压配电系统和变频器3部分组成。PLC控制器采用法国施耐德公司的Modicon TSX Micro系列产品,显示屏采用法国施耐德公司的XBTFO34110型Magelis图形触摸屏。PLC控制器系统配置如图1所示,其不仅具有强大的逻辑控制、顺序控制功能,而且具有较强的数据采集、PID控制和运算功能,还可以实现PLC与智能型设备(如变频器、执行器和变送器等设备)的通讯。低压配电系统采用的是法国施耐德公司的NS系列产品,配有6个3项负载回路和4个单项负载回路,总负载容量为600A。变频器使用该锅炉原有变频器和变频器调节器。
图1 PLC控制器系统配置
Modicon TSX Micro系列可编程序逻辑控制器、XBTF034110型Magelis图形触摸屏的系统软件根据热注锅炉的结构和工艺特点开发,其程序结构合理、运行稳定,主要特点如下:①将点火程序纳入PLC应用程序软件中,由PLC实现点火过程的控制。由于取消了点火程序器单元,因而降低了故障发生率。其点火程序流程如图2所示。②在进行模拟量运算过程中,对热电偶信号进行线性化处理,取消mV转换单元,从而减少了中间环节,降低故障率;对流量信号进行开方运算,以便准确反映工艺过程参数。③实现水量、火量跟踪控制。④对于报警点,遵循 “先入为主、屏蔽其他”的原则,将第一报警点弹出并显示在画面上,同时记录历次发生的报警事件,以便为事故分析提供可靠依据。⑤对于点火时序,配备有状态指示灯、时间进度指针和计时时间数字显示等3种显示方式,清晰明了。⑥对各操作画面实现超级链接,这样操作人员可直接快速地切换操作画面。
图2 点火程序流程
针对热注锅炉电器仪表控制系统技术落后的问题,采用新型可编程序逻辑控制器(PLC)与触摸式显示屏(PV)相结合方式研发了新型热注锅炉控制系统。2003年5月以来,在辽河油田曙光采油厂热注作业一、二区安装并投产了23套该系统。实际运行表明,该系统可提高热注锅炉的安全和稳定性能,减少停炉次数,降低操作人员的工作强度,大幅度降低设备维修费用,提高注汽井的原油产量,经济效益显著。此外,该系统还可通过二次升级来实现锅炉干度控制、烟气含氧量分析控制和锅炉运行参数远距离无线数据传输等功能。因此,该系统值得在油田注汽井生产作业中推广应用。