CO2混相驱技术在高89-1块特低渗透油藏开发中的应用

2011-04-13 19:05李春芹中石化胜利油田分公司纯梁采油厂山东博兴256504
石油天然气学报 2011年6期
关键词:混相水驱驱油

李春芹 (中石化胜利油田分公司纯梁采油厂,山东 博兴256504)

由于我国面临着巨大的CO2减排和低渗透油藏注水开发效果不理想的压力,CO2驱具有广阔的前景。由于特低渗透油藏水驱时存在很大困难,CO2驱是一种可行的办法[1,2]。针对高89-1块注水开发困难、弹性开发产量递减快、周围类似油藏有近亿吨的储量规模、邻近有CO2气田和电厂等因素,提出了CO2混相驱技术,并进行了现场试验。

1 高89-1块油藏概况

高89-1块油藏属中等-深层埋深,平均2950m,岩性主要为灰色泥岩与薄层灰质、泥质和白云质粉砂岩不等厚互层,储层压实作用强,平均孔隙度为13.8%,渗透率在 (0.43~7.1)×10-3μm2之间(平均3.9×10-3μm2),为低孔特低渗透储层。油层厚度薄,砂泥岩互层状,纵向上在70m含油井段内有15个含油小层,平均单井油层厚度10.5m。没有水层、试采产水率1%~2%,可以不考虑CO2驱腐蚀。

2 特低渗透油藏CO2驱室内试验

2.1 CO2与地层原油体系相态变化研究 (膨胀试验)

样品用高89-1块高89-4井的井口油和套管气按该区块原始饱和压力配制成样品。加气膨胀试验结果表明,高89-4井地层原油对CO2有很强的溶解能力,注入压力越高CO2在原油中的溶解度越大。在饱和压力达到24.73MPa时,地层原油中的CO2溶解度达到132.33m3/t。由于CO2能够大量溶解在原油中,注入CO2后致使地层原油体积大幅膨胀、粘度明显降低,地层压力下的原油体积可以膨胀到1.2612倍,粘度降低幅度70.45%,有利于提高原油采收率。

2.2 CO2驱油混相压力试验研究 (细管试验)

据细管试验研究的结果可以确定,在地层温度126℃条件下,注入CO2与高89-1块高89-4井地层原油发生多次接触混相的最小混相压力 (MMP)为28.94MPa。该块原始地层压力42MPa,高89-1块油藏易于实现CO2混相驱。

2.3 CO2气驱方式与驱油效率研究 (长岩心驱替试验)

应用高89-1块油藏低渗岩心进行的三次长岩心驱替试验研究结果表明,在目前地层温度压力下,完全水驱的驱油效率是33.50%,完全水驱后持续CO2驱的驱油效率是85.64%,初始持续CO2驱后转长期水驱的驱油效率是79.58%,初始持续CO2和水交替注入驱后转长期水驱的驱油效率是81.56%,说明注CO2驱油可以获得比水驱高许多的采收率。

3 特低渗透油藏CO2驱数值模拟研究

选择了加拿大CMG公司的CMG软件。根据注入方式与采收率关系预测结果,可以看出连续注入和注1月停1月,采收率较高,考虑现场操作性,确定选用连续注入的方式。根据采油速度与换油率关系,采油速度2%,换油率最高,方案确定采用2%的采油速度。单井日注速度与采收率关系预测结果(井组累计注气0.1PV),得到当单井注气速度为20t/d时,采收率相对最高,确定最优单井注气速度为20t/d。推荐CO2驱方案为:一套层系开发,高89-试1井以最大液量为20t/d生产,连续注入方式,4口注气井单井平均注入速度为20t/d,10年井组累计注入CO2量为0.33PV。预计现场注气10年,累计注入19.68×104t液态CO2。数值模拟预测弹性采收率为8.95%,CO2气驱矿场实施10年后,试验区气驱阶段累积产油7.82×104t,阶段采出程度16.43%,提高采收率14.19%。

4 高89-1块CO2驱现场试验及效果

高89-1块试验井区总井数9口,其中油井5口、注入井4口 (分别为高89-4井、高89-5井、高89-16井、高89-17井),中心受效井1口 (高89-试1井),边角老油井4口 (G89-1井、891-7井、89-11井和89-9井)。井区含油面积0.72km2,地质储量47.6×104t;试验井组有注入井4口,中心油井1口,其含油面积0.15km2,地质储量10.3×104t。现场注入方式设计为一套层系开发,连续注入CO2,4口注气井单井平均注入速度为20t/d。

目前4口注入井都能较好地完成配注,高89-19井、高89-4井和高89-17井注气压力都在10MPa左右,高89-5井注入压力在23.5MPa,未压裂,注入压力较高,到目前,井组已累计注入44766t液态CO2。井组平均单井日产油量由见效前的9.4t上升到10.2t;动液面由1662m上升到1178m。外围生产井产量呈现递减趋势,井组生产井产量稳中有升,累增油9870t。

5 结论与认识

室内试验表明,高89-1块注入CO2后,能使原油体积膨胀,粘度降低;根据细管试验得到高89-1块最小混相压力28.9MPa,远低于原始地层压力,易于形成混相;根据长细管试验得到气驱驱油效率是水驱的两倍。

1)现场试验注入液态CO2,地层吸气能力强,吸气指数是吸水指数的2倍。

2)油井见效效果明显,单井日产油由9.4t提高到10.2t,按减缓递减计算,累计增油9870t;与弹性开发井组对比递减减缓15%。

[1]李世伦,张正卿,冉新版,等 .注气提高石油采收率技术 [M].成都:四川科学技术出版社,2001.

[2]郭平,罗玉琼,何建华,等 .注水开发油田进行注气开发的可行性研究 [J].西南石油学院学报,2003,25(4):27~30.

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