石南21井区分子膜增注技术研究与实践

2011-04-10 05:51毛天聪新疆油田公司陆梁油田作业区新疆克拉玛依834000
长江大学学报(自科版) 2011年28期
关键词:水相岩心渗透率

韩 力,吴 伟,丁 涌,毛天聪(新疆油田公司陆梁油田作业区,新疆克拉玛依834000)

刘 富,张 磊(长江大学石油工程学院,湖北 荆州434023)

石南21井区位于准噶尔盆地腹部古尔班通古特沙漠腹地,油藏埋深2500m,油层孔隙度为10.7%~19.0%,平均为14.9%,渗透率为(0.58~326)×10-3μm2,平均为16.84×10-3μm2,属中孔、低渗、特低渗透油藏。自2004年注水开发以来,注水井的吸水能力逐渐变差,注水压力逐渐升高,油藏欠注越来越严重。2005年以来虽然采取了酸化、压裂、提压等增注措施,也取得了一定的效果,但没能从根本上解决油藏欠注越来越严重、地层能量有效补充的问题,严重制约了油藏注水开发效果。为了有效启动低渗、特低渗透储层,提高该油藏的注水开发效果,尝试注入一种带有阳离子基团的分子膜溶液[1],分子膜溶液通过吸附改变岩石的润湿性,降低水的流动阻力,提高水相渗透率,从而降低注水压力,改善吸水能力和注水开发效果。室内研究及现场试验表明,分子膜吸附在油层岩石表面,使岩石表面由水湿变为弱水湿,从而改善流体与岩石表面的动力学作用,有效降低流动阻力,达到降压增注的目的。该技术具有效果显著、施工简单、无污染等优点。

1 分子膜增注机理

分子膜增注技术主要是针对低渗透、特低渗透油藏的。这类油藏由于注入水的长期冲刷,使岩石表面的油膜被冲刷掉,表面形成一层不可流动的水膜,亲水性越强水膜越厚,无形中使孔隙的有效通水半径缩小,使储层的渗流能力变差,注水压力上升,吸水指数下降,从而影响水驱油效率[2-3]。分子膜是一种带有阳离子基团的聚合物,以水溶液为传递介质,膜剂分子依靠静电作用作为成膜动力,膜剂有效分子沉积在呈负电性的岩石表面,改变储层表面的性质。分子膜剂吸附在岩石的表面,将岩石表面的水膜剥离,使水流通道增大,从而降低注水压力。同时由于分子膜的存在,后续的注入水不能与孔道壁面接触,能够有效阻止粘土颗粒的膨胀和运移,确保增注措施长期有效。

2 室内试验

2.1 改变润湿性试验

将石南21井区岩心切块处理后,放入2000mg/L的分子膜溶液中浸泡24h后取出,烘干后,测定其表面去离子水的接触角,并与未经过分子膜溶液浸泡岩心的接触角进行对比,从而判断岩心表面的润湿性,结果如图1所示。从图1可以看出,未经过分子膜溶液处理的岩心,接触角都小于40°,为亲水岩心;经过分子膜处理的岩心,其接触角均增大,表面润湿性发生了改变,由原来的亲水转变为疏水。

2.2 最佳使用浓度的确定

用不同浓度的分子膜溶液做石南21井区岩心驱替试验,测定驱替前后岩心渗透率变化,计算渗透率比K1/K0,据此确定水基分散液中分子的最佳浓度,试验结果如图2所示(其中K0为未经过分子膜处理的岩心渗透率值,K1为经过分子膜处理的岩心渗透率值)。由图2看出,分子膜在很大浓度范围内均有改善岩心渗透率的作用。

图1 石南21井区岩心的接触角

图2 不同浓度分子膜溶液改善岩心渗透率效果

2.3 改善岩心渗透率试验

室内对石南21井区岩心注入工作液后做岩心渗透率改善情况试验,岩心抽空饱和标准盐水后,测定水相渗透率;用模拟油驱替10PV后,建立束缚水,驱替压力稳定后,测定油相渗透率(流速0.5ml/min);用标准盐水驱替30PV,建立残余油,测定残余油条件下的水相渗透率(流速1.5ml/min);注入1.0PV的分子膜溶液(2000mg/L),60℃下放置24h(流速0.5ml/min);用标准盐水驱替至水相渗透率不变。试验结果如表1所示。试验结果表明,分子膜溶液处理前后残余油下水相渗透率发生了明显的变化。分子膜溶液对提高岩心的渗透率具有一定效果。岩心经分子膜溶液处理后,水相渗透率提高13%~42.5%。

表1 分子膜溶液处理前后岩心水相渗透率变化

2.4 驱替量对增注效果的影响

采用不同的分子膜溶液用量驱替岩心,测定驱替前后岩心的水相渗透率。试验在常温下进行,分子膜溶液浓度为2000mg/L,试验结果如图3所示。由图3结果可知,随着分子膜溶液驱替量增加,驱替效果呈降低趋势,1PV时的驱替效果最好。

图3 分子膜溶液驱替量对增注效果的影响

3 施工工艺技术

施工工艺技术步骤如下:①洗井:清除井筒污物,为后续处理液注入创造条件;②注入酸液,解除近井地带无机垢堵塞和机械杂质造成的堵塞;③注入活性防膨液,将酸液替入地层;④关井反应2h,使酸液充分作用;⑤注入清洗预膜剂,在地层中形成最佳吸附环境;⑥注入分子膜溶液,剥离岩石表面的水膜、疏通渗流通道,改变岩石表面的润湿性;⑦关井48h,开井正常注水。

4 现场试验

2010年9月及2011年4月分别对石南21井区SN6459、SN6299、SN6263、SN6225 4口注水井进行了分子膜溶液增注试验,试验效果如表2所示。

表2 增注效果统计数据

从表2中的数据看出,这4口井经过分子膜溶液处理后取得了比较好的增注效果,注入压力降低,同时注水量增加。根据现场的统计数据,SN6459井措施后前一个月,注入压力略有升高,之后注入压力与注入量都相当稳定,截至到2011年6月底仍继续有效。SN6299井增注后效果非常明显,头2个月配注15m3/d,实注15~32m3/d,油压4~9MPa,2010年12月配水量上调至30m3/d,实注27~37m3/d,油压7~10.5MPa。SN6263及SN6225两口井是2011年4月施工的,措施后注水压力下降,同时注水量上升,效果也非常显著。

5 结 论

1)分子膜是一种带有阳离子基团的聚合物,以水溶液为传递介质,膜剂分子依靠静电作用作为成膜动力,膜剂有效分子沉积在呈负电性的岩石表面,改变储层表面的性质,剥落水膜,阻止粘土颗粒的膨胀与运移,从而提高水相渗透率,降低水的流动阻力,达到降压增注的目的。

2)分子膜浓度为2000mg/L,驱替量为1PV时,改善岩心渗透率的效果最明显。

3)室内试验及现场试验效果说明,分子膜增注技术能够改变石南21井区油藏岩石的润湿性,提高水相渗透率,降低注水压力,这必将在油田注水开发过程中发挥重要作用。

[1]饶华,王金多,刘富 .海拉尔油田分子膜增注技术研究与实践 [J].石油天然气学报(江汉石油学院学报),2010,32(8):305-308.

[2]易华,孙洪海,李飞雪,等.聚硅纳米材料在油藏注水井中降压增注机理研究 [J].哈尔滨师范大学自然科学学报,2005,21(6):66-69.

[3]陈兴隆,秦积舜,李治平 .表面亲油纳米二氧化硅改变岩石表而润湿性研究 [J].油田化学,2005,22(4):328-331.

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