钱 浩,冯德音,关小彪
(中石油塔里木油田分公司塔西南化肥厂,新疆泽普 844804)
塔里木油田分公司塔西南化肥厂合成氨装置使用凯洛格工艺,日产600t合成氨。合成氨装置表面冷凝器蒸汽冷凝液来自空气压缩机透平101-JT、合成气压缩机透平103-JT、氨压缩机透平105-JT和高压锅炉给水透平泵104-JT乏汽,蒸汽冷凝液流量设计为36.6t/h。2010年8月装置检修开车后,表冷器的负压一直在-55~-57kPa,与设计数据相差很大。对真空系统流程调整后,表冷器真空度提高了很多。下面介绍通过调整空气压缩机透平真空系统流程,提高真空度的方法。
空压机缸体底部一共有8个排凝疏水阀(1~8),两个汽封冷却器的疏水阀(11和12)和两个排汽阀(9和10)。一般关闭的是除两个汽封冷却器疏水阀外的其余10个阀门。但实际上这些阀门并不都要关闭,有的阀门一旦关闭会对负压造成极大影响,并由此降低机组的效率,加大高压蒸汽的损耗。
如图1所示,空压机透平高压缸的第二级汽封是由经V2阀后进入低压级后引出的一部分蒸汽(图中的加粗线)密封的,经迷宫密封降压后一部分直接排入表冷器排汽管路,另一部分由汽封冷却器抽出。这根管线在进迷宫密封前有一个疏水阀(5),用于机组停车后排出冷凝水,在机组正常运行期间必须关闭。如果机组开车后没有关闭,这股蒸汽直接通过疏水管线进入表冷器,会极大地降低表冷器的真空。
空气压缩机透平的轴端密封蒸汽由汽封调节器PV-0170自立式调节。去高压端的密封蒸汽,一部分经迷宫密封,与低压缸引出经密封后降压的蒸汽混合,排入表冷器,一部分经阀14由汽封冷却器189-C抽出,冷却后回收进表冷器;去低压端的密封蒸汽经迷宫密封后经阀15直接由汽封冷却器189-C抽出(图中虚线条)。
在密封蒸汽去高低压轴端的管路上,有一根2″的管线通过阀13直接与表冷器相连。此阀以前在开车前后都处于常开状态,停车后开此阀是为了排掉密封蒸汽管线中的凝结水,但开车后就应该关闭此阀。这股密封蒸汽是由0.35MPa蒸汽管网提供的,如果汽封调节器PV-0170后的压力过大或旁路阀前的限流孔板损坏,那么由阀13进入表冷器的蒸汽就会降低系统的真空。这种情况对氨压缩机也是一样的,可采取相同的方法来提高其真空度。
调整后,空气压缩机和氨压缩机的排汽压力都下降了1kPa左右,表冷器的真空由-67.3kPa涨到-69.8kPa,而打开阀13(101-JT和105-JT)后,真空又都降到-67.3kPa。
图1 空压机透平101-JT汽水管路图
阀9和阀10连接的管路从透平靠高压缸第一道迷宫密封位置引出,这部分蒸汽也是轴端密封蒸汽的一部分。其通过迷宫密封后与由V2阀后引入的一部分蒸汽混合后继续通过后面的迷宫密封往轴端流动(图中长划线和短划线)。这部分混合的密封蒸汽一部分通过后续的迷宫密封排入表冷器,另一部分经阀14被汽封冷却器抽出后冷却回收进表冷器。这两路混合后的蒸汽(图中加粗线和短划线)通过迷宫密封后,在进表冷器前压力和流量都较高,直接排入表冷器势必会降低表冷器的负压。
将透平靠高压缸第一道迷宫密封的蒸汽通过阀9和阀10以及其后的限流孔板减压降温后再排入表冷器,就能减少通过图中短划线的途径去表冷器的较高压力蒸汽量,同时也减少了去轴端蒸汽的量。而且从透平靠高压缸第一道迷宫密封位置引出的蒸汽(图中长划线)压力较由V2阀后引入的一部分蒸汽(图中加粗的线条)高,打开阀9和阀10后就减少了其与V2阀后引入的这部分蒸汽(图中加粗的线条)混合的蒸汽量,混合后的压力也就相应降低,这就减少了整体流向轴端的蒸汽压力和流量。引出的蒸汽通过阀9和阀10以及其后的限流孔板,使较高压力的蒸汽通过轴端密封的流量减少,并降低了通过阀9和阀10去冷凝液总管的蒸汽压力,使通过排汽管线排入表冷器的蒸汽压力和流量都随之下降,所以打开阀9和阀10可以极大地提高空压机及表冷器的真空。
检修后开车,表冷器的负压一直在-55~-57kPa,在打开阀9和阀10后,真空上升到-67kPa左右,关闭这两道阀后,表冷器负压立即掉到-56~-58kPa,随后再次打开这两道阀,真空又上升到-67kPa。
在保证阀9和阀10常开的前提下(主要控制手段),关闭101-JT和105-JT的密封排汽阀13(辅助控制手段),同时关小外部密封蒸汽阀,减少进入表冷器较高压力的蒸汽量,这样就能将表冷器的负压控制在-70kPa左右。
通过上述调节方法,在100%负荷的情况下,可将表冷器的负压控制在-69.8~-71.8kPa范围内。
通过对机组及汽水管路的研究和分析,找到了提高表冷器真空度进而降低空气压缩机透平排汽压力的方法,提高了透平压缩机的效率,降低了燃料气的用量,达到了节能降耗的目的。