300 MW汽轮机组控制保安系统与通流部分的协同改造

2011-03-05 05:55欧艳清舒力胡建余
湖南电力 2011年3期
关键词:阀组喷油油压

欧艳清,舒力,胡建余

(大唐湘潭发电有限责任公司,湖南湘潭 411100)

300 MW汽轮机组控制保安系统与通流部分的协同改造

欧艳清,舒力,胡建余

(大唐湘潭发电有限责任公司,湖南湘潭 411100)

为适应当今社会对节能减排的要求,大唐湘潭发电有限责任公司2号机组于2010年大修期间进行了通流改造,额定负荷由300 MW升级为320 MW。本文针对改造前后汽轮机控制保安系统硬件设备、控制逻辑及接线方式的变化进行详细的对比解析,并就调试过程中遇到的问题及解决方案进行分析说明。

300 MW机组;控制保安;协同改造

大唐湘潭发电有限责任公司2号汽轮机组是东方汽轮机有限公司生产的亚临界、中间再热、双缸双排汽凝汽式汽轮机,型号为N300-16.7/537/537-4,于20世纪90年代投产。经过十多年的生产与运转,该机组已无法满足当前社会对节能减排的更高要求。

2010年,公司决定对2号机组通流部分进行大规模改造,以实现降低能耗、增强机组运行安全稳定性能、提高社会效益与经济效益的目的。

根据改造方案,改造后的机组,额定负荷将由300 MW升级为320 MW。因此,原有的控制保安系统已不能完全适应机组的运行要求,必须进行协同改造。

1 液压保护系统的改造

1.1 原液压保护系统工作原理

1.1.1 低压保安系统

原低压保安系统由危急遮断器、危急遮断器杠杆、危急遮断器滑阀、低压遮断集成块、手动遮断阀、危急遮断器试验阀及复位阀组成。

低压保安系统控制油由机组透平油分4路生成:

①透平油经节流孔进入危急遮断器滑阀下腔室,接受手动遮断阀及低压遮断集成块控制;

②透平油经节流孔进入危急遮断器滑阀上腔室,接受复位阀控制;

③透平油经节流孔进入接口阀上部,形成低压保安油,接受危急遮断滑阀控制;

④透平油经危急遮断器试验阀,用于撞击子试验。

第1路控制油主要完成低压遮断功能。然后,危急遮断滑阀在上部油压作用下移动至下止点,接口阀上部油压接通排油泄压,接口阀自动打开,泄掉高压保安油,快速关闭各进汽阀门,遮断机组进汽。

控制这路油压的低压遮断集成块由4只电磁阀先并联后串联作为前置级,加1个卸荷阀作为放大级组成。接受电气遮断信号,挂闸状态下一旦带电,卸荷阀打开,就会排掉滑阀下部油压。

手动遮断阀动作则直接排掉危急遮断器滑阀下油压,实现机组手动遮断功能。

第2路控制油实现机组挂闸功能。当复位阀带电后,泄掉危急遮断器滑阀上部油压,滑阀在其底部油压作用下,上升至上止点,将排油口封住,建立低压安全油,即产生第3路低压控制油压。遮断状态组件3个压力开关,监视压力建立与否,产生机组“已挂闸”或“已遮断”信号。

第4路低压控制油压主要用来实现机组喷油试验,活动双通道危急遮断器中的2个撞击子,以保证机械超速功能的完备。

1.1.2 高压保安系统

高压保安油由EH油泵输出压力油,经滤油器进入高压油管道形成。油压建立,在DEH控制下,高压油可以通过伺服阀或电磁阀,进入各进汽阀油动机,驱动各阀门。

汽机挂闸后,由EH油泵及高压蓄能器共同维持的压力油,经各主汽阀油动机卸荷阀及节流孔形成高压保安 (HPT)油,到达高压遮断 (HPT)集成块和接口阀。压力油经各调节阀油动机卸荷阀及节流孔形成超速限制 (OSP)油,到达超速限制(OSP)集成块前,同时通过单向阀与HPT油路相通。

机组遮断时,HPT集成块电磁阀带电或接口阀打开,都可以泄掉HPT油,同时通过单向阀,泄掉OSP油,使各卸荷阀开启,排掉各进汽阀油动机活塞下压力油,在弹簧力与蒸汽压力作用下,各进汽阀快速关闭,遮断机组进汽。

当发生甩负荷工况或转速达到103%额定转速时,OSP集成块电磁阀带电,泄掉OSP油,各调节汽阀卸荷阀开启,排掉油动机活塞下压力油,调节汽阀快速关闭。2 s脉冲期后,可以重新打开各调节汽阀。HPT集成块,OSP集成块的结构与低压遮断 (LPT)集成块类似,由4个电磁阀组成串并结构。

接口阀与遮断状态组件组成高、低压系统接口装置,作用是将低压保护系统的挂闸及遮断信号传递给高压系统。

1.2 改造后的液压保护系统工作原理

在2号机组通流改造中,更换了机组前端箱,极大地简化了保安油系统结构。

1.2.1 低压保安系统

低压保安系统由危急遮断器、危急遮断器装置、遮断隔离阀组、机械遮断机构、手动停机机构、复位试验阀组、机械停机电磁铁和导油环等组成,如图1。

图1 改造后的液压保护系统结构图

该系统中,低压油只用来实现远方挂闸及喷油试验功能。远方挂闸流程如下:

操作台发出挂闸指令,复位试验阀组中的复位电磁阀 (1YV)带电动作,将润滑油引入危急遮断器装置活塞侧腔室,活塞上行到上止点,使危急遮断器撑钩复位,通过杠杆将遮断隔离阀组的机械遮断阀复位,高压保安油的排油口被封住,建立高压保安油。

压力开关组件中PS1,PS2,PS3开关检测到高压保安油已建立,向DEH系统发出信号,使复位电磁阀 (1YV)失电,危急遮断器装置活塞回到下止点,此时行程开关ZS1,ZS2常开触点均断开,挂闸程序完成。

1.2.2 改造后高压保安系统工作原理

该系统取消了接口阀,其功能由遮断隔离阀组中的机械遮断阀完成。当危急遮断装置动作时,图1中杠杆右移,ZS2行程开关触点闭合,机械遮断阀将高压保安油接通排油,高压保安油压失去,机组快速遮断进汽。

HPT高压遮断模块与OSP超速限制模块部分保持不变。遮断状态组件3个压力开关直接监视高压保安油压建立与否,送至DEH系统,产生“已挂闸”或“已遮断”信号。

从可靠性角度考虑,该系统设置有电气、机械及手动3种冗余的遮断手段。

电气遮断可以由机械停机电磁铁和高压遮断模块同时完成,因此电气遮断功能本身也是冗余的。一旦接受电气停机信号,同时使机械停机电磁铁和高压遮断模块带电。

机械停机电磁铁带电动作,通过机械遮断机构的杠杆使危急遮断器撑钩脱扣,机械遮断阀动作,将高压保安油的排油口打开,泄掉高压保安油,快速关闭各主汽、调节阀门,遮断机组进汽。

高压遮断模块带电,直接泄掉高压保安油,同样达到机组快速遮断目的。

机械超速遮断功能由危急遮断器、危急遮断器装置、遮断隔离阀组和机械遮断机构共同完成。动作转速为额定转速的110% ~111%(3 300~3 330 r/min)。当转速达到危急遮断器设定值时,飞锤击出,打击危急遮断器装置的撑钩,使撑钩脱扣,通过机械遮断机构使遮断隔离阀组的机械遮断阀动作,泄掉高压保安油,快速关闭各进汽阀,遮断机组进汽。

机头前端箱前设有手动停机机构,供就地手动紧急停机用。手拉停机机构拉杆,通过机械遮断机构使危急遮断器装置的撑钩脱扣,泄掉高压保安油,实现机组遮断功能。

2 控制逻辑的变更

针对就地硬件设备的改变,控制逻辑须相应作出调整,以适应新系统的运作需求。此次逻辑组态调整主要包括2个方面:a.挂闸逻辑;b.喷油试验逻辑。

2.1 挂闸逻辑的变更

本次通流改造中,液压保护系统硬件设备作出了较大的调整,取消了原系统中的低压保安油系统。

改造后的低压油已经没有“保安”的实质,只用来完成挂闸及试验的功能。原系统中3个低压保安油压监视开关PS4,PS5,PS6由高压保安油压监视开关PS1,PS2,PS3取代。挂闸信号逻辑见图2。

图2 新挂闸信号逻辑

挂闸时,复位电磁阀 (1YV)带电,将透平油引入危急遮断器装置活塞侧腔室,活塞上行到上止点,使撑钩复位,通过杠杆将遮断隔离阀组的机械遮断阀复位,将高压保安油的排油口封住,建立高压保安油。

当压力开关组件中的开关PS1,PS2,PS3动作,“三取二”形成高压保安油已建立信号,DEH系统检测到后,使复位电磁阀 (1YV)失电,危急遮断器装置活塞回到下止点,行程开关ZS1的常开触点复位,DEH系统判定挂闸程序完成。

改造后机组已跳闸信号判定保留原来3个压力开关“三取二”信号,并增加了行程开关ZS2在跳闸位与之相与。其中油压开关监视高压保安系统状态,行程开关监视低压保安系统状态,增强了信号的稳定性和可靠性。调试时,务必将ZS1,ZS2的位置确定好,其中ZS1最好定在杠杆上止点和下止点实现动作和复位,避免由于杠杆卡在中间位而ZS1发出误信号。挂闸脉冲指令信号的长短根据机组实际挂闸过程时间而定,一般略长于实际挂闸时间即可。

2.2 喷油试验方式的变更

若汽轮机的转速太高,由于离心应力的作用,会损坏汽轮机。虽然DEH系统中配置了超速限制及保护功能,但如果DEH转速信号故障或超速模件 (MFP)故障,就会失去DEH电气超速保护功能,因此实现机械超速保护功能就显得尤为重要。

为防止在机组出现超速时,因为卡涩而致飞锤不能迅速飞出遮断汽轮机,需要定期对飞锤进行活动实验。喷油试验就是在机组正常运行时,将低压透平油注入危急遮断器飞锤腔室,将飞锤压出但不遮断汽轮机的试验。此试验方式的变更,是通过控制逻辑,结合就地设备来完成的。

2.2.1 原喷油试验方式

改造前的机械超速系统采用了冗余设计。2个飞锤,2个危机遮断器阀,用杠杆将它们联系起来。通过移动杠杆,使喷出的飞锤不会遮断汽轮机。

以1号飞锤试验为例,操作员发出指令后,2YV电磁阀带电,透平油进入活塞室,使杠杆右移,油压开关PS3检测到杠杆右移成功,则使1YV电磁阀带电,透平油注入1号飞锤腔室,将飞锤压出,相应磁阻传感器检测到信号后,则试验成功,电磁阀1YV,2YV失电。

2.2.2 改造后喷油试验方式

改造后的喷油试验系统主要由2YV(喷油试验电磁阀),4YV(喷油试验隔离阀),ZS4(喷油试验隔离阀在试验位)、ZS5(喷油试验隔离阀在正常位)组成,结构参见图1。

飞锤试验时,按下“飞锤喷油试验”按钮,将“试验钥匙”开关旋到“试验”位置。此时逻辑使遮断隔离阀组的隔离控制阀4YV带电,高压保安油的排油被截断。遮断隔离阀组上设置的行程开关ZS4的常开触点闭合、ZS5的常开触点断开,逻辑检测到信号后,使复位试验阀组的喷油电磁阀2YV带电,透平油压力油被注入危急遮断器飞锤腔室,危急遮断器飞锤击出,打击危急遮断器撑钩,使之脱扣。行程开关ZS2动作,逻辑即确认试验成功,使复位试验阀组的喷油电磁阀2YV失电、复位电磁阀1YV带电15 s,复位危急遮断器撑钩。行程开关ZS1的常开触点闭合、ZS2的常开触点断开后,隔离控制阀4YV失电,飞锤喷油试验完毕。

不难看出,改造后的喷油试验在活动飞锤的同时,整个机械超速遮断系统进行了连锁的动作试验,极大地提高了试验的可靠性和全面性。

3 控制回路接线方式的变更

图3 改造前跳闸回路接线图

原系统中存在4个低压跳闸电磁阀:6YV,7YV,8YV,9YV,接线方式如图3。图中R1,R2,R3,R4为DEH系统跳闸继电器输出接点,ETS1,ETS2,ETS3,ETS4为ETS系统跳闸继电器输出接点。DEH或ETS系统跳闸继电器冗余输出接点闭合后,4个低压跳闸电磁阀带电,实现跳闸功能。

改造后机械停机电磁铁3YV取代原来4个低压跳闸电磁阀,完成电气跳闸任务。系统相对简化,为保障机组运行的安全可靠性能,保留了原来所有的跳闸输出接点。控制回路接线方式如图4。跳闸输出接点采取串并结构,1组DEH系统跳闸输出接点与ETS系统跳闸输出接点并联后,再与第2组同样并联接点串联,既防误动,也防拒动。

图4 改造后跳闸回路接线图

调试过程中,发现ETS系统跳闸输出接点并不会因为机组跳闸成功而复位,导致在停机状态下,机械停机但电磁铁3YV将长期带电。由于3YV功率比较大,将使得线圈容易过热损坏。

在DEH控制回路中加入继电器R5,R6。机组跳闸成功后,行程开关ZS2常开触点闭合,使继电器R5,R6带电动作,切断ETS系统跳闸控制回路电源。机组挂闸后,继电器R5,R6失电,重新接通ETS系统跳闸控制回路电源,使得3YV不管在机组停机状态还是运行状态,都不再长期带电,且能保证其设计功能的实现。

4 结束语

大唐湘潭发电有限责任公司2号机组通流改造后,各类指标都得以优化,经济性能明显提高。控制保安系统经过多次保护试验,均能正常动作。机组经过长时间运行,未发生任何影响机组安全稳定运行的问题,改造效果良好,为同类型机组的类似升级改造积累了宝贵的经验。

TK264.2

B

1008-0198(2011)03-0056-04

10.3969/j.issn.1008-0198.2011.03.019

2011-01-28

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