科技雄鹰在矿山奋飞——记湖南省煤业集团牛马司矿业公司铁箕山煤矿掘五队队长黄峰

2011-02-13 12:12
中国煤炭工业 2011年9期
关键词:收尾乳化液泵站

2001年1月,黄峰从部队复员后分配到铁箕山矿,2002年9月被选送到湖南理工职业技术学院学习采矿工程专业。在这十年里,他先后担任矿井机电队钳工、采矿技术员、生产科副科长、掘五队队长。他勤学善思,刻苦钻研煤矿生产技术,积极开展科技攻关,用青春和汗水谱写了一曲曲科技创新之歌。

大力科技攻关,推进技术进步

2009年6月,黄峰刚下队担任铁箕山矿掘五队队长兼队技术员,矿领导交给他一项重要任务,对4227运道实行掘进攻关。在现场操作中,他发现制约掘进速度的主要原因是爆破工艺落后、爆破技术不科学。为此,他大胆采用了“锥形掏槽中深孔光面爆破法”,同时减少装药量,使用毫秒雷管爆破。通过多次试验,成功掌握了锥形超前范围,以及周边眼、辅助眼眼距和最佳装药量等关键参数,取得了理想的光面爆破效果。推行该办法后,掘五队当月一举突破了90米进尺,超计划20米,工程质量获得了优良品,创南方煤矿岩巷单进先进水平。

2010年3月,黄峰所在的掘五队担任矿井东翼5224底板运道施工任务,在运道揭煤时出现了瓦斯涌出异常、煤层严重垮落现象,严重威胁安全生产。针对这种情况,黄峰采用了石门揭煤先抽放、再注入水玻璃使煤层硬化的新方法,有效防止了揭煤后煤层垮落空顶和瓦斯突出现象。此方法在公司得到全面推广。

2009年3月,黄峰担任矿井生产科副科长兼东翼技术负责人。他分管的东翼4227工作面煤层坡度达到70度,煤层松软,片帮严重,煤矸飞落,让人望而生畏,队里安全生产形势严峻。黄峰看在眼里,急在心里。他通过反复论证和实验,采取了超前钻排卸压,将原来的电煤钻钻头扩大,实施大钻孔超前钻排,增强煤体硬度。同时采用伪倾斜的开采方法,有效减缓了煤层开采坡度,保证了安全生产,产量由原来的3800吨/月提高到6100吨/月,创造了可观效益。

大胆科技创新,促进节能减排

工作面乳化液泵站是井下工作面实行液压单体支护的动力源。因设备分散、利用率低,电力和配件消耗大。有一次下井,他偶然从地面压风机变频集中控制得到启发,提出了将乳化液泵站进行地面变频集中控制的构想,并向矿领导进行了建议,得到了矿领导的大力支持。该矿地面乳化液泵站变频集控建成以后,节电率在40%以上,每年为公司节约人工、电力和配件费用共计110多万元。

2008年,铁箕山矿往复式空气压缩机更换成双螺杆压风机,出口冷却水温度大幅提高。为充分利用冷却水热能,黄峰大胆提出了将压风机冷却水作为澡堂用水的设想,被公司采纳。改造成功后,矿井每年锅炉停烧8个月,节约燃煤400多吨,创效益60余万元。

如何加强技术创新,从经济技术角度节约生产成本,一直是黄峰孜孜以求的课题。2010年5月,4424工作面收尾,该工作面属于近水平煤层开采,煤层坡度只有8°,顶板坚硬,不易垮落,工作面收尾历来采用套巷式收尾。黄峰觉得套巷式收尾材料成本高,时间长,于是找到相关书籍,根据现场情况,大胆提出“无坑木收尾法”,即工作面控顶距在1米,采用单体抬栌加固,从下往上逐架回柱,成功实现了无坑木安全收尾,当月为矿井节约坑木200m3,创效益12.6万元。

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