工作面下端头倒架事故处理方案和对策分析

2011-02-02 03:47吕兆海神华宁夏煤业集团公司清水营煤矿宁夏银川750001
中国矿山工程 2011年4期
关键词:顶梁机尾机头

吕兆海(神华宁夏煤业集团公司清水营煤矿,宁夏 银川 750001)

1 前言

液压支架是煤矿综采工作面的重要设备,且数量最多,其能否正常工作,对整个工作面的安全生产和高产高效至关重要[1]。在工作面生产过程中,液压支架容易出现自动降架、死架、倒架等;除支架倒架外其余故障是局部性的,处理起来也比较容易,对生产影响较小。一旦发生倒架事故势必影响工作的正常运行,制约安全生产。因此,有必要对综采工作面支架倒架原因进行深入分析,并提出相应对策。

110202综采工作面是清水营煤矿首个大采高工作面,主采煤层为二煤,煤层倾角20°~27°,平均23°,开采深度138~338m;工作面走向长1 180m,斜长285m,工作面煤层平均厚度5.25m,设计采高4.2m。根据井下收集的资料,现开采的二煤顶板岩性为直罗组底部含粗粒砂岩,厚度20.27~21.52m,岩石孔隙发育、较松软、易风化,抗水浸能力极差,为不稳定岩层,属易冒落的一类无周期来压顶板;直接顶为粉砂岩、泥岩,厚度2.52~4.88m,岩石较致密,易软化,强度低、坚固性差,为不稳定岩层,属易冒落的三类周期来压强烈顶板。

2 倒架过程

2010年2月5日,110202工作面推进到80m时,由于老塘涌水(88m3/h),下端头顶板破碎、底软,采场条件恶化,造成1#、2#端头支架钻底、倒架,3#~7#支架向上甩头且倾斜。工作面历时1个月处理倒架。在处理倒架期间,下端头先后出现9次溃水溃沙,溃沙量最大时达到120m3,造成端头支架和转载机机尾被黄沙数次掩埋;1#、2#端头支架顶梁下方高度较低、作业空间狭小,由于水、顶板、泥沙等因素综合作用,导致1#、2#支架拉移困难,每个小班在清完架前淤泥、连好推移千斤后,一次只能拉动200~500mm。通过采取施工临时水仓、下端头扩帮、挑顶、架棚,安装防倒防滑千斤,施工泄水巷等措施,于2010年3月5日使工作面逐步恢复正常,生产趋于稳定。

3 倒架原因分析

综采工作面由于管理的问题,支架倾倒现象时有发生;支架倾倒后,顶板失去支撑,很有可能引起局部冒顶,如果不及时处理,会有一架变成多架倾倒,形成大面积倾倒事故,造成工作面难以推进,造成倒架的原因有以下几个方面。

(1)工作面采高的影响。采高越大,倒架可能性越大,当采高不超过支架的性能及设计高度4.5m时,支架的合力作用线落在底座范围内,比较稳定;当采高超过规定时,支架的合力作用线就落到底座之外,稳定性差,遇到顶板来压,支架容易倾倒[2-3]。

(2)煤层倾角的影响。煤层的倾角越大,使支架的合力作用线越偏,稳定性越差,当煤层倾角大于18°时,就要采取防倒措施[4]。

(3)伪斜的影响。当工作面伪斜角度过大时,工作面输送机从机头开始上窜,上窜时输送机溜槽处于受压状态,间隙变小。输送机上窜后带动推移导杆向机尾方向偏斜,拉架时偏斜后的导杆牵着支架也往机尾方向偏移,支架偏移后再次推溜时,又加速输送机上窜,输送机上窜过程中与支架的相互作用是一个正反馈过程。由于输送机宽度小,重量轻,而支架顶梁长,吨位大,所以输送机上窜速度快,而支架要改变其原来的方向比较慢,比上窜速度小得多。当输送机上窜超过600~800mm时,机头段的推移导杆严重扭斜,就撇着支架底座,由于支架在上窜过程中架间间隙早已消失,活动侧护板全部收完,这时再拉移支架,顶梁已不能往机尾方向偏移,而支架底座在导杆的强迫作用下往机尾偏移,顶梁不动底座动,发生支架倒架。

(4)输送机直线。保持输送机直线是保证煤壁直线、支架直线的关键。在井下回采过程中,因种种原因,输送机直线最容易出现问题,而且往往是中间滞后。如果输送机中间严重滞后,就相当于同时甩机头和机尾,会使输送机从两头向中间挤压收缩,从而导致机头和机尾两头都短,机头机尾段的支架会发生倒架现象。

(5)由于底板松软使支架受力不均而歪斜。倒架现象大多发生在移架过程中,发现问题必须在移架过程中及时解决,否则很可能扩大到寸步难行。

4 处理倒架方案

(1)对机巷顶板采取架棚掏进,两侧棚立在临架的顶梁上,也可用800mm的单体支柱架在本架顶梁上配合支护;同时从支架间打立柱顶住棚梁,棚距≤0.5m,棚梁距支架顶梁净高1m,挑顶架棚的深度应超过顶梁与掩护梁的交界,先挑1#架,再挑2#架,严禁两架同时挑顶。

(2)对1#支架下帮进行劈帮处理,保证处理1#支架倒架有足够的空间;工作面下口顶板先注射马丽散,固化顶板,从1#、2#支架顶梁前端开始向尾端方向进行挑顶处理,挑顶后及时在顶板上铺设菱形网,架设“一梁二柱”抬棚进行支护。

(3)从端头支架前方5m处向外30m开始挑顶,将巷道上下肩窝挑平,保证巷高3.2m,锚网支护并架设“一梁三柱”支护顶板,并用枕木和小杆将“∏”型钢梁和顶板背紧背实。

(4)转载机机身段提前起底、硬化底板,防止支架钻底,保证巷道高度3.2m。

(5)分别在1#和4#、2#和5#支架各设置一组防倒千斤。安装方式:采用ϕ260mm的千斤活塞杆一端连接在1#、2#支架顶梁的防倒座上,缸体一端连接在4#、5#支架溜槽上的防滑联接耳子上。

(6)挑顶结束后,利用3#、4#支架上的防倒千斤配合单体支柱,依次将2#、1#支架扶正。对扶正的支架,再次前移时,必须先扶后降,再前移升紧,确定支架达到初撑力,严防二次再倒。

(7)移架时,支架立柱可下降150~200mm,以能移动支架为标准,同时使用斜拉千斤配合单体支柱调整支架底座,将钻底支架底座下垫设枕木、板梁,使支架垂直于顶底板。

工作面下端头施工示意图见图1。

5 技术保障措施

本次倒架事故对煤矿生产影响很大,为避免同样的事故再次发生,通过对扶架总结,提出如下保障措施。

(1)工作面下口挑顶区域和1#、2#支架顶梁上方,1#~5#支架架前煤壁注射马丽散,固化顶板。

图1 工作面下端头施工示意图

(2)在机巷距工作面106m处朝老塘施工泄水巷,解决工作面下口涌水、涌砂问题。

(3)针对老空涌水、涌砂增大的现象,机巷顶板上铺设双层金属网和防雨布等措施,确保工作面下口施工的安全。在1#~10#架段采用草袋充填架间间隙的方式减少架间漏沙。

(4)转载机机尾封底板加宽加厚,减少推移板与机尾间隙,将转载机与推移板固定牢固;连接板要封底,加强筋,连接销轴处要钢板加固,防止受力变形;用40mm厚钢板在转载机尾第四节槽子处烧耳板,用ϕ38mm大链拴推移扳,防止普通槽拉脱变形。

(5)加强探放水工作,在机巷转载机段提前打泄水孔,每10m施工一组孔(2个),孔间距3m,孔径ϕ113mm,长度≥60m。

(6)加强下口及机巷排水工作,保证排水系统正常,管路、水沟畅通。安排专人清理水沟,在下口设置2台22kW潜水泵,并用沙袋沿水沟侧砌筑防水坝,确保水流畅通,及时将水排出去。

(7)处理好倒架后,必须加快下口推进速度,按照“下口进两刀,上口进一刀”的推进方式,每推进一刀必须将工作面顺直,调整好工作面采场,确保工作面顶底板平整度和直线度,加强工作面下端头管理。①为了控制刮板机上窜下滑,机巷超前风巷距离控制在15~20m,工作面沿底开采。②对2#~15#支架段进行卧底,降低15#架以下工作面的坡度,3#~5#支架坡度控制在3°~5°,6#~15#支架逐步过渡,与工作面机巷形成平缓过渡的圆弧段,上下口采高控制在3.2~3.5m。③在工作面机巷2#架下侧至7#架顶梁上方铺双层金属网,与机巷铺设的金属网扣扣相连,加强工作面下端头顶板维护。④随着工作面推进,对转载机桥身段提前起底、硬化底板。

材料消耗费用见表1。

表1 材料消耗费用统计

6 结语

从分析可知,对于大倾角综采工作面,工作面伪斜、输送机直线是影响支架倒架的主要因素,因此保持好输送机直线,调整好工作面的伪斜角度,是防止输送机上窜下滑和支架倒架的最根本途径。

(1)对机头第一架支架采取防倒措施,使之站正不倒,给工作面中间支架提供稳定的支点。拉移支架从机头第一架支架开始往机尾方向顺序移架,在移架过程中要注意调架。

(2)搞好工作面工程质量,顶底板割直割平,防止出现错台阶和超高,保持支架有效承载。

(3)在皮带巷,提前施工大孔径的泄水孔提前放水,完善排水系统,为工作面的安全回采创造条件。

(4)对工作面顶板含水层和顶、底板条件重新认识,由于机巷底板砂质泥岩受水浸泡后,容易造成支架钻底,初撑力不够、造成顶板下沉,给下口的安全、质量管理带来很大困难,必须提前对机巷进行起底、硬化,超前铺设金属网防止老空涌水、涌砂。

(5)在工作面回采前,设计要提前考虑施工辅运巷,作为工作面回采期间的主要泄水通道,从根本上解决工作面水患威胁。

[1] 吕兆海.大倾角煤层综放工作面采场管理研究[J].中国矿山工程,2009,(04).

[2] 王建军,李鸿双,王爱国等.综采工作面倒架、咬架原因浅析[J].煤,2000,(04).

[3] 袁 永,屠世浩,王 瑛等.大采高综采技术的关键问题与对策探讨[J].煤炭科学技术,2010,(01).

[4] 袁 永,屠世浩,窦凤金等.大倾角综放面支架失稳机理及控制[J].采矿与安全工程学报,2008,(04).

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