刘学民 李兰伟
前言
我矿业公司是一座现代化大型矿井,年产原煤五百六十万吨,每年掘进巷道一万八千余米。目前,全矿设有三个掘进区,一个掘准队和一外雇队,进尺作业线达到十余条。井下在用DSJ-800皮带机二十多部,在掘进进尺过程中,由于皮带机机尾滑滚站胶辊损坏,皮带机尾跑偏等,造成皮带机使用达不到理想的使用效果,本编文章就是基于这种情况对我矿皮带机机尾改进过程进行探讨。要求皮带机机尾使用首先要符合《煤矿安全规程》中的管理规定,满足我公司质量标准化逐步提高的需要,其次要达到使用效果好,方法简单以及可以重复使用等目的。
一、概况
我矿业公司在帐DSJ-800皮带机35部,平常井下使用基本在20部左右。现在我公司使用的大多数皮带机尾是由原厂装配的,共计5组滑滚站,其中的两组放置除尘风机及水箱,剩余三组作为掘进机转载在上面行走落煤,在使用过程中由于落煤不均,或有大块砸压,造成机尾滑滚站上的缓冲胶辊被砸断;同时随着掘进的延伸,需要向进尺方向拉皮带机尾,有时机尾调整不正,着急进尺,就造成胶带在机尾处跑偏,使煤炭落在皮带机外面,给清理工作增加一定难度,不能满足质量标准化逐步提升的要求。针对这种情况,我们对皮带进行了一系列的改进并最终确定了现在的形式。本文就是针对我们的改进过程进行的讨论。
二、皮带机机尾滑滚站的改进过程
1、皮带机出厂配备的机尾滑滚站(示意图见图1)
图1 皮带机出厂配备的机尾滑滚站示意图
图1所示为皮带机出厂配备的机尾滑滚站示意图,其主要组成为机尾滚筒安装在固定滑撬上,在其后方配备有5个滑撬,两侧分别安装工字钢,用于固定缓冲滚架子,每组有7组缓冲滚架子,每组架子安装1套缓冲胶辊,用来承接由掘进机转载来煤,达到向外运输的目的。
优点:运输、安装、使用、维护、修理简单方便。
缺点:1)胶带在机尾跑偏时,处理困难;2)出大块时容易砸断胶辊和缓冲滚架子,影响质量标准化的提升,影响设备使用。
2、改用缓冲床作为机尾滑滚站(示意图见图2)
图2 改用缓冲床作为机尾滑滚站
如图2所示为改用缓冲床作为机尾滑滚站,主要是利用防砸条取代过去的缓冲滚,每组滑滚站使用两组缓冲床,每组缓冲床安装9个防砸条,这样掘进机转载落下的煤直接砸到缓冲床上,就避免了缓冲滚的损坏。我们结合井下现场使用效果,总结出以下优缺点:
优点:1)落煤效果良好,很大程度上减少了洒煤量,降低了清理量;2)有效的防止了皮带机尾缓冲胶辊的损坏;3)可重复使用,安装效果美观。
缺点:1)结构复杂,加工难度大,初次使用投入费用较高。2)体积较大,运输、安装不方便。3)皮带在机尾跑偏时,不易调整。4)局限性较大,在坡度较大的巷道使用时容易损坏。
3、缓冲床加防跑偏滚机尾导向滑滚站(示意图见图3)
图3 缓冲床加防跑偏滚机尾導向滑滚站
如图3所示:为缓冲床加防跑偏滚机尾导向滑滚站,该装置主要是最后一节滑滚站改为两侧安装跑偏滚,中间为缓冲床,这样即有效的防止了皮带跑偏,又避免了缓冲滚的损坏,取得了较好的效果,大大提高了胶带和缓冲床的使用寿命。我们结合井下现场使用效果,总结出以下优缺点:
优点:(1)、经过两侧安装跑偏滚,有效的防止了皮带的跑偏,较过去人为调整机尾处胶带跑偏,安全方便。(2)、由于中间部分的小滚改用缓冲胶条,就避免了胶辊的损坏,为确保皮带完好提供了有利保障。
缺点:结构复杂,加工难度大,对初次使用需要投入较高费用。
4、引用皮带机自移机尾作为滑滚站
现在我矿为引进了皮带机自移机尾作为滑滚站,该装置改变了过去用掘进机拉机尾的传统作业方式,当截割达到一定距离,皮带机尾滑滚站没有余量需要前移机尾时,皮带机头人员将储带藏涨紧车松开,使胶带松弛,在机尾的操作人员只需操作液压手柄,考液压控制就可将机尾自行前移,每次可移动1.6米,可反复移动多次,该方案可节省人力、安全、快速,行走平稳,动作可靠,安设两个调偏油缸可以达到自动调偏的目的。
优点:(1)、机尾两侧安装跑偏油缸,当皮带在机尾处跑偏时,只需操作手柄,就可以实现自动调偏功能,较过去人为调整机尾处胶带跑偏,安全方便快捷。(2)、使用自移机尾,可以实现打猫杆与延伸皮带平行作业,提高了生产效率,且节约人力。
缺点:结构复杂,加工难度大,需要加装液泵,并安装一趟液压管路,对初次使用需要投入较高费用。
三、结束语
经过对井下SDJ-800皮带机机尾的几次改进调整,我们很好的解决了皮带机尾在使用过程中存在的一系列问题,尤其是使用自移机尾后,可以说是对传统的拉机尾方式进行了一次大的改革,达到了理想的使用效果,并且满足了质量标准化工作的要求。