杨立军,甄 利,李 强,孟延辉
(1.河北省电力公司超高压输变电分公司,石家庄 050070;2.河北省电力公司,石家庄 050021)
气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)由于占地小、可靠性高、维护工作量小、不受外界环境因素影响等原因,在电力系统中受到广泛的应用[1]。但由于GIS设备运行中对加工精度、安装工艺等要求较高,如果不能够满足要求,就会出现各类事故。根据运行维护经验,对某变电站500 kV HGIS设备出现的一起隔离开关合闸不到位故障原因进行分析,同时提出了治理方案,供各位同行参考。
2009年12月2日某500 kV变电站500 kV线路恢复送电时,监控显示该线路的5052断路器W相无电流,检查该断路器无异常。进一步检查,发现5052-2隔离开关合闸不到位,现场检查该隔离开关的分合闸指示器显示为合闸位置,通过观察孔发现本体未合上。
12月4日停电检查,对该隔离开关电动操作,无论是分闸还是合闸,机构均能够正常完成操作,对操作后的机构内部元件检查,判断机构完成了分合闸操作,且位置无异常。
该类型机构设置有1个脱扣器,当本体操作力矩过大时,脱扣器脱扣,机构能正常转动,本体不动作,起到保护电机的作用。
对机构的脱扣器脱扣力矩进行测试,脱扣值为6.5 N·m,符合该产品制造厂的要求:脱扣器力矩调整为值6.0~6.5 N·m。
该类型的HGIS隔离开关,机构通过输出轴与本体端盖相连,本体端盖外部有花键齿,内部与绝缘拉杆相连,通过花键齿的转动带动绝缘拉杆转动,从而推动隔离开关动触头伸缩,达到分合闸的目的,见图1。
图1 机构输出轴
摘掉5052-2隔离开关W相机构,用专用摇把摇动本体至分闸位置,检查本体的转动力矩。手摇本体力矩时,发现本体端盖与机构连接的花键轴与轴套松脱(图2),导致合闸过程中机构的输出力矩无法正常传递到本体,从而造成5052-2隔离开关W相本体合闸不到位。松脱的花键轴和轴套依靠螺纹连接,安装时顺时针方向旋转可紧固,安装工艺是花键轴和螺纹间涂抹螺纹锁固剂271(或270)胶,保证花键轴与轴套连接紧密,不出现松动。
现场检查5052-2隔离开关W相
图2 W相花键轴
花键轴,外圈螺纹未涂抹螺纹锁固剂,造成花键轴与轴套连接不紧固。花键轴随机构输出轴转动时,轴套并不转动,无法将机构的输出力矩正常传递给隔离开关本体。
机构输出轴顺时针旋转是分闸过程,逆时针旋转是合闸过程,而逆时针旋转正好与花键轴的安装紧固方向相反,所以造成隔离开关合闸不到位。
对5052-2隔离开关W相花键轴涂抹螺纹锁固剂271胶,24 h固化后安装机构,进行分合闸操作、回路电阻和电机负载电流测试,各项测试结果(表1)均符合产品要求。
表1 测试结果
注:该HGIS设备的回路电阻没有要求值,通常与前次值比较。
综上所述,本次隔离开关出现合闸不到位故障,直接原因为花键轴未抹螺纹锁固剂,根本原因为生产厂家对安装工艺控制不够,致使重要的安装工序工艺不到位。
根据分析结果,对该变电站的所有同类型隔离开关进行排查,利用停电机会对其余同类型隔离开关本体轴套进行检查,测试花键轴的螺纹紧固力矩,要求不小于15 N·m,发现松脱及时处理。
许多设备制造厂重视设备制造和研发,忽视安装工艺,特别是部分细节容易被人们忽视,该起故障分析说明制造厂不仅要严把质量关,提高出厂前和现场的安装工艺也是减少故障发生的重要途径。另外,运行维护人员也应时刻关注设备的运行状况,及时发现设备的异常情况,防止严重事故的发生。
本文责任编辑:丁 力