炼厂大型多级离心泵典型故障案例及分析

2010-11-14 11:37胡继辉李建勤任新广
中国设备工程 2010年12期
关键词:汽蚀结焦离心泵

申 强,胡继辉,李建勤,任新广

(1.中国石油大港油田矿区服务事业部第二矿区;2.中国石油大港油田炼达公司;3.中国石油大港石化公司,天津 300280)

大型离心泵故障除轴承磨损、发热等传动部件失效以及密封泄漏外,其余故障基本来自水力部件,包括叶轮堵塞、磨损、进口端汽蚀、平衡盘结垢等。通过振动及轴位移监测可及时发现泵组故障,同时准确分析故障部位及原因,及时予以处理,减小故障影响。

一、加氢裂化反应进料泵故障与分析

中国石油大港石化公司加氢裂化装置反应进料泵为国产多级离心泵,型号280GAYD230×10。工作介质为蜡油,最高工作温度200℃,正常工作温度181℃,入口压力0.46/2.41MPaG,出口压力18.39MPaG,转速4200r/min,电机功率2300kW。

该泵自2008年7月22日开始运行。正常运转时轴位移值在+0.28mm左右,至10月4日发现轴位移开始向负值移动,10月17日,轴位移值达到-0.28mm。在车间切换该泵时,轴位移值又突然趋于正常,车间决定继续使用该泵并密切观察。在运转几天后,该泵又出现轴位移逐渐靠向负值,10月31日达到-0.12mm。其间泵径向轴振动仪表显示稳定,并且离线泵机壳振动测试趋势稳定。

11月5日组织拆检该泵,发现平衡鼓与平衡套之间(轴向间隙处)结焦约0.2mm,平衡盘与平衡盘套之间(径向间隙处) 结焦0.5~0.6mm。

该泵采用图1所示轴向力平衡机构。一般情况下,由于平衡盘磨损,轴向及径向间隙增大,导致转子在轴向力作用下向主推力轴承(泵进口)方向移动,即所谓的正向位移。该泵由于平衡鼓与平衡套均出现结焦,导致平衡鼓、平衡盘与平衡套之间的轴向与径向间隙减小,可能出现以下两种情况。

(1)平衡鼓与平衡套之间结焦,此时轴向间隙压力损失增加,转子向主推方向移动。如果结焦量不多,仅仅径向间隙减小,转子始终保持在平衡状态;如果平衡鼓结焦严重,则平衡盘可能磨损进而失去作用,转子轴向力完全由主推力瓦承担,极易烧毁推力轴承 (瓦)。

(2)平衡盘沿轴向结焦,此时由于平衡盘径向间隙b0缩小使平衡盘室压力升高,会造成平衡盘带动转子向副推方向移动。如果结焦不严重时,转子会平衡在主、副推力瓦之间的位置。由于结焦不稳定,所以轴位移会出现波动。但是一旦结焦过多,导致平衡盘的径向间隙过小,副推轴瓦受力过大,而出现磨损。

本泵出现的故障就属于第(2)种情况,平衡盘结焦较严重,平衡鼓结焦较轻,因此转子出现反向移动,轴向位移为负值。由于结焦不稳定,可能出现局部脱落,因此轴位移也不稳定。解决办法:及时停机清理平衡机构各部位的结焦;排查发现泵的入口反冲洗过滤器失效,对反冲洗过滤器进行了处理;将平衡盘后密封间隙适当放大。通过轴位移监测,及时停机处理结焦部位,可避免泵推力瓦磨损与烧瓦。

二、焦化装置高压除焦水泵故障分析

焦化装置高压除焦水泵为带齿轮箱的多级离心泵,该泵各振动测点如图2所示。

2008年3月7日对焦化高压水泵P-3207/A进行测试,各位置点振动数据见表1。与泵运行初期振动数据相比,测点7振动明显增大。

机组轴振动显示:泵前轴振动幅度达50μm、55μm;泵后轴振动幅度为18μm、19μm,机壳测试与轴振动显示基本吻合。该现象说明异常振动真实存在,可能存在某种故障。

故障表现:泵入口端振动明显,频谱图存在明显的6倍泵转速成分(图3)。

故障分析及诊断:

(1)通过对振动幅度、振动信号频谱的分析,认为不对中引起的联轴器故障可能性较小,因为齿轮箱侧振动变化小于泵入口侧振动变化,频谱图没有2×成分。

(2)认为振动主要由泵本身造成,故障部位可能在泵入口端,依据泵入口端有明显6×成分,而出口端表现为不平衡量的增加;具有一定量的轴向成分;测试中泵入口端振动变化较大,启泵初期振动7.0~8.0mm/s,趋于稳定后,振动下降到4.0mm/s左右。拆检发现泵入口焦粉有明显堵塞。

表1 各位置点振动数据mm/s

三、锅炉给水泵故障分析

该泵为节段式多级离心泵,型号DG85-80A×8,工作介质102~105℃除氧水,入口压力0.1MPa,出口压力6.4MPa,转速2980r/min,电机功率280kW。

泵运转2个月后,振动开始逐渐升高,拆检发现末级叶轮出现穿孔,减薄明显,呈现出显著的汽蚀特征,以致每6个月必须更换叶轮。

运行初期,振动幅值不高,频谱图有明显的高频成分(叶轮的叶片通过频率经常存在),如图4所示。

运行后期,叶轮局部穿孔,导致转子动平衡受到破坏,振动显著增大,频谱图具有明显的1×特征,见图5。

介质为102~105℃的水,如果泵入口压力较低,泵极易发生汽蚀。该泵有汽蚀存在,但振动不大,且没有影响泵流量,仅仅造成泵末级叶轮损坏,所以汽蚀不严重,将泵叶轮由原普通碳钢改为1Cr13,运行超过3年没有发现问题,大大提高了叶轮使用寿命。

四、结论

大型多级离心泵平衡盘结焦、叶轮入口堵塞与汽蚀是炼厂多级离心泵的常见故障,通过轴位移以及振动监测与频谱分析,可以及时发现此类故障,及时检修,从而可大量节约维修费用,延长泵设备使用寿命。

[1]薛敦松.石油化工厂设备检修手册—泵(第二版) [M].中国石化出版社.

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