军工台体的铸造工艺

2010-09-26 04:40孙振国杨震华金丽敏赵素珍
大型铸锻件 2010年5期
关键词:台体冒口水玻璃

孙振国 杨震华 贺 杨 金丽敏 王 话 周 寒 赵素珍

(沈阳铸锻工业有限公司铸钢公司,辽宁110027)

军工台体是军工实验的重要平台,该铸件的尺寸要求精度高,采用整体铸造,必须一次性无断流完成浇注成型。铸件要求按照GB/T 7233—1987规定进行超声波探伤,合格级别为Ⅱ级。为了保证其安全可靠地工作,不仅要求它的外观尺寸准确,而且内部组织必须致密,性能优良。它的质量好坏直接影响到军工实验的准确性。为了保证台体的内、外部质量,从造型方案、造型材料、工艺设计及工艺措施等方面进行试验研究,制订了如下技术措施:

(1)采用有机酯硬化水玻璃砂造型,保证铸件尺寸精度;

(2)铸件内砂芯与地面预埋圆钢焊接牢固,防止砂芯漂浮;

(3)木型制作撞砂胎,在保证外圆的尺寸精度的同时,减少制作实样木型时间和成本;

(4)上箱采用专用的冶金辅具,保证铸件的大平面质量;

(5)采用4包循环加热、保温,4包同时浇注,以满足铸件200 t钢水的需求;

(6)冒口中依次加入保温剂、发热剂、覆盖剂,增强冒口的补缩能力。

1 技术条件

1.1 化学成分

台体材料为ZG270-500,其化学成分见表1。

1.2 力学性能

台体的力学性能要求见表2。

表1 台体的化学成分(质量分数,%)Table 1 The chemical composition of platform(mass fraction, %)

表2 台体的力学性能Table 2 The mechanical properties of platform

1.3 无损检测

铸件要进行超声波探伤,按照GB/T 7233—1987规定执行,要求Ⅱ级。当铸钢件出现以下情况时不得进行返修:(a)铸造裂纹深度超过厚度的50%;(b)二次返修达不到指标要求。

2 台体铸造工艺方案

2.1 台体铸件的结构

台体铸件最大直径为∅7 600 mm,高度700 mm,结构见图1。铸件壁厚为150 mm~215 mm,铸件有多处分散热节。铸件毛坯重量145 t。

图1 军工台体结构图Figure 1 The structure sketch of the platform

2.2 铸造方案的分析和选定

将∅7 200 mm大平面设置为浇注位置,采用内、外两圈冒口分散布置,大平面下部筋部及热节处设置∅12 mm~16 mm内冷铁。浇口沿大平面周围分布。

确定此方案的原因:

(1)由于该件是由大平面向筋部厚度逐渐变小,把冒口设置在大平面上,创造良好的补缩条件,有利于顺序凝固,从而保证铸件内部质量达到探伤要求。

(2)由于筋部壁厚较厚,如果只靠大平面钢水来补缩,势必影响大平面的质量。而大平面是台体的最重要部位,因此,筋部和热节处放置内冷铁,调节其温度场,造成顺序凝固。

(3)为了避免钢水在型腔内的流速受到砂芯的影响,造成冲砂现象,设计浇口沿大平面周围分布,这样也有利于大平面浇注成型。

2.3 造型材料的确定

采用有机酯硬化水玻璃石英砂造型、制芯,型、芯表面涂刷醇基锆英粉涂料,提高铸件外部质量和尺寸精度。

造型材料有机酯硬化水玻璃砂的配比为:石英砂100%;水玻璃3%(占原砂);固化剂18%(占水玻璃)。

2.4 铸造工艺参数的确定

2.4.1 缩尺与加工量

缩尺:取值范围为1.0%~1.5%;

加工量:取值范围为30 mm~35 mm。

2.4.2 冒口的设计和确定

按照比例法确定冒口大小,冒口分布如图2所示。

2.4.3 浇注系统的确定

图2 军工台体冒口分布图Figure 2 The distribution diagram of risers for the platform

台体钢水总重200 t,结合我厂实际采用∅70 mm、∅50 mm包孔,四包六孔浇注系统(两个座包各两个∅70 mm包孔,两个吊包各一个∅50 mm包孔)。直浇口和横浇口用∅120 mm钢砖管卧制,内浇口用12个∅100 mm钢砖管卧制。浇注系统为开放式,其比例为:ΣF包孔∶ΣF直浇口∶ΣF横浇口∶ΣF内浇口=1∶3.51∶4.68∶4.88。保证了钢水快速充满铸型,减少钢水对型腔的烘烤时间,同时避免起皮、砂眼、粘砂、夹渣、缩松等铸造缺陷。

3 军工台体的铸造

3.1 辅具

该件尺寸较大,结构复杂,质量要求高,为此设计尺寸为∅8 500 mm×500 mm专用台体砂箱。采用专用砂箱造型可以保证砂型强度及大平面铸件的质量。

3.2 模样

由于台体整体尺寸为∅7 200 mm,考虑到做实样成本高,周期长,因此木型采用撞砂胎加刮板的工艺方案。撞砂胎的使用,既保证了外圆的尺寸精度,又减少了制作实样木型的时间和费用。∅7 600 mm的部位木型制作活料,其起模斜度为1∶10。为了保证砂芯尺寸形状精确度高,将径向的三个芯盒制成整体。

3.3 造型

3.3.1 砂芯固定

为了保证砂芯在浇注过程中不漂芯,制作底平面时预埋圆钢,下芯时与其相连,即砂芯采用底部固定方式。

3.3.2 内冷铁放置

凸起部位加工孔不铸出,在对应部位放置内冷铁并要求竖直固定牢固,以保证铸件孔的加工质量。

3.3.3 涂料

(1)涂料成分和性能

型(芯)选用醇基锆英粉涂料,其成分为:锆英粉100%;锂基膨润土1.5%~3.0%;酚醛树脂5%~8%;酒精适量。其性能为:密度(1.8~2.1)g/cm3;悬浮性(24 h)>92%;粘度(∅4)11 s~135 s;发气量<25 ml/g;渗入深度0.1 mm~0.3 mm。

(2)涂料的涂刷

涂料采用涂刷方式,分5次涂刷,涂刷厚度为2 mm,保证光滑均匀。

(3)涂料的干燥

涂料在每刷一遍后用明火点燃(醇基),使其自然干燥。最后一遍涂料刷完后,不可将其点燃,待酒精挥发一段时间后,用煤气烘干。烘干时要用小火、大面积快速移动的方式将涂层干燥透,涂层呈桔黄色为最佳状态。

3.4 浇注

铸件钢水总量为200 t,需采用4包浇注。我公司现有一台40 t电弧炉和一台60 t精炼炉,因此4个钢包需要循环保温、加热,才能保证一次性提供足够的钢水量。军工平台属大平面类铸件,为了保证钢水的上升速度,浇注时要求采用全速浇注,即四包六孔全部打开将型腔快速充满。当冒口钢水浇到三分之二高度时,依次加入保温剂、发热剂、覆盖剂,以增强冒口对铸件的补缩能力。

图3 军工台体的热处理曲线Figure 3 The curve of heat treatment for the platform

3.5 清整与铸后热处理

3.5.1 冒口切割

为防止军工台体切割浇、冒口时产生裂纹,铸件要在180~250℃时热割冒口。冒口去除后,及时进行正、回火处理。

3.5.2 热处理

军工台体铸件采取正、回火处理,温度曲线见图3。空冷是为了加快冷却速度,以满足各项性能指标要求。热处理后军工台体的性能检验结果见表3。由表3可知,台体完全满足技术条件要求。

表3 热处理后台体的力学性能Table 3 The mechanical properties of platform after heat treatment

4 结论

通过对军工台体的结构进行分析,制订了相应的工艺措施。生产实践证明,所采取的工艺是合理有效的,军工台体的各项性能指标均达到设计要求。

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