改造普通卧式车床镗挤铣小长缸体

2010-03-28 03:56施宣义
装备制造技术 2010年9期
关键词:刀头车床缸体

施宣义,吴 凌

(广西右江矿务局机械厂,广西 百色 531501)

随着煤炭生产和社会发展提高,为了适应煤矿安全生产发展的要求,右江矿务局各生产矿的所有回采巷道和工作面的支护材料,用金属单体液压支柱取代原来的木头支护和摩擦支柱支护。所以金属单体液压支柱使用量很大,经过近十年的购置使用,全局拥有量已有3万根,并且随着在井下恶劣环境的使用,每年都有近2000根需要报废或大修,还有由于工作面撤退,部分回收的支柱需要升井维护和中修,进行安全压力试验,试验合格后才能放到井下重复使用。所以,金属单体液压支柱维护修理,对右江矿务局机械厂来说,是一个很大的经济增长项目。

征得矿务局的同意,右江矿务局机械厂组建了一个单体液压支柱修理车间。对于单体液压支柱的拆、装、清理及调直试压等工作,工厂是很容易解决的。唯独在大修时,单体液压支柱缸体Φ100mm内壁腐蚀孔面磨损后漏液的难题,需要下功夫去解决(如图1)。

图1 单体液压支柱缸体Φ100 mm内壁

1 缸体的修复工艺

经过综合论证,参考并优化同类维修厂家做法,我们拟采用镗孔镶薄壁不锈钢套方法,修复此缸体并重新使用。修复工艺流程为:

(1)把已磨损的Φ100mm内孔,镗扩孔至尺寸Φ(101±0.01)mm,表面光洁度达;

(2)把定购回来的外径Φ100mm,壁厚0.6mm相应长度的不锈钢套,套进镗好的缸体内;

(3)把不锈钢套经过挤压紧贴在缸体内壁上,使得缸体内径在不锈钢套衬下达到内径Φ(100±0.01)mm的要求,并利用不锈钢内衬作用下形成光滑缸体内径,起到缸体密封和防腐作用;

(4)加工缸体两端,达到缸体原长度要求;

(5)加工缸体A处宽度为5mm,长度为25mm的缸体锁紧槽,最后检测合格,成品入库。

2 车床的改造

由于此缸体材质为20MnVK无缝钢管,其长度随着不同规格的单体液压支柱(长度L有800mm,1000mm,1200mm,1400mm等),属于薄壁细长管。根据工艺流程要求,镗内孔的难度较大:精度要求高,加工材料韧性较大,易产生加工振纹,若内孔加工精度达不到要求,会造成挤压不锈钢套成形时内孔过大,造成不密封而漏液,起不到支承作用;内孔过小,容易造成密封圈磨损;更主要的是工厂也没有专用镗床以及高精度数控车床。针对上述缸体需要镗、挤、铣的加工问题,我们利用现有C630×3000车床进行改造(见图2)。

图2 车床改造示意图

在图2中,我们利用车床夹头2夹紧缸体3,并通过固定导座6上的缸体扶座5支承,使得缸体随同车床作旋转运动,镗刀头4调整后锁紧在空心镗杆8前端上,空心镗杆尾端固定在镗杆固定架9上,拆去车床中拖板机构上的刀架座,把固定架9又固定安装在车床中拖板机构11上,这样镗刀头4在中拖板机构的传动作用下,经过固定导座6的导向后做直线运动,进刀镗缸体内孔。

3 镗杆的设计和调整

整个机构在设计和调试中,我们首先考虑镗杆8在满足安装镗刀头4条件下,最大限度地设计足够大的外径,在固定导座6的作用下,达到最好的强度和刚性要求,保证镗缸过程初端和终端误差最小,满足镗出来的缸体两端的孔径尽量一致。设计镗杆时,还要做成中心空镗杆,进行导流冷却液作用,冷却刀片和润滑挤压头,延长刀片和挤压滚珠使用时间,同时减轻镗杆净质量,增大镗杆刚度。在安装调试中,应调准镗杆与车床主轴的同轴度,避免镗出缸体内孔与外圆柱产生不同轴心,再次调试刀口直径尺寸,刀口直径就是加工出缸体内径尺寸,所以只要经常注意刀口尺寸变化,并且经常做到镗孔加工过程常检测,发现问题及时再进行调整,确保镗出的缸体合格率达98%以上。镗出合格缸体是最重要的,它为挤压过程打好基础。

4 钢套的挤压和铣削

不锈钢套的挤压过程,原理如上述镗孔过程,只不过就是把图2中镗刀头4换成挤压头4。在调整好挤压头滚珠外径尺寸后,在上述操作下完成不锈钢挤压要求,后在普通车床上切割加工缸体的两端,最后剩下的就是铣缸体A处锁紧槽。

由于要求铣锁紧槽A的缸体量多,如采用常用铣床加工,速度慢,并且占用铣床,为了提高生产率,我们利用C630车床加工(见图3所示)。

把Φ75×25×5圆盘锯铣刀安装在铣刀杆3上,并安装夹紧在车床夹头2上,铣刀4随着车床主轴旋转而做旋转运动;拆去中拖板上的刀架座,固定安装虎钳7在车床中拖板架上,把需要铣削锁紧槽A的缸体5夹在虎钳7上,这样缸体5随着中拖板机构作纵向和横向直线运动。缸体5的纵向运动,是核对缸体锁紧槽A的加工定位运动;横向运动,是缸体5的加工槽A的进给运动。经过把车床中拖板刀架座拆除,安装虎钳,加工了缸体锁紧槽A,提高了生产效率。

图3 缸体锁紧槽的铣削

5 结束语

只需在普通车床床身上安装固定导座,拆除车床中拖板上的刀架座,安装固定架和虎钳,并配上镗杆、镗刀头和挤压头,就能在普通卧式车床上实现细长缸体上的镗孔、挤、滚、压镶套和铣槽加工,解决了工厂在大修单体液压支柱过程中,缸体内壁孔面腐蚀磨损的修复问题,达到单体液压支柱的大修目的。通过小改小革,在现有的设备上实现了以最少的投入、生产出最大经济效益的目标。

[1]国家安全生产监督局、煤矿安全监察局.煤矿安全规程[M].北京:煤炭工业出版社,2004.

[2]赵 雍.装载机气缸体的修复[J].工程机械与维修,2010(6):86.

[3]席党生.单体液压支柱镀层损伤的分析与研究[J].液压气动与密封,2010(4):7-9.

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