汽动
- 动叶调节汽动引风机在660MW 超临界燃煤发电机组应用
家的重要国策, 汽动引风机作为节能项目,在各电厂得到广泛应用,当前由于汽动引风机一般设计为静叶调节,在实际运行过程中出现叶片断裂[1]、出力不足、运行效率不高等问题。汽动引风机静叶在全开位,驱动的小汽轮机变转速控制,风机在低负荷运行时容易失速[2-3],失速后难以并入。在机组升降负荷时,风机变转速会出现共振现象,造成风机轴承振动大。将汽动引风机由静叶调节改造为成双级动叶调节,比静叶调节风机更节能,可解决风机变转速共振[4]、低负荷失速、风机并入困难[5]等
能源工程 2023年6期2024-01-10
- 某电厂给水流量低保护动作原因分析
50%额定容量的汽动给水泵,每台汽动给水泵配备1台前置泵,提供给汽动给水泵足够的汽蚀余量;还配有1台30%额定容量的电动调速给水泵,作为启动或备用给水泵。汽动给水泵由小汽机驱动,小汽机为单缸、冲动、单流、纯凝汽式。小汽机型号N5.53-0.786,为青岛捷能汽轮机集团股份有限公司生产的单缸、冲动凝汽式、汽源外切换、下排汽汽轮机。小汽机工作汽源采用四段抽汽和冷再汽源,启动时采用厂用辅助蒸汽;额定转速5490 r/min,额定功率5.844 MW。小汽机有高压
东北电力技术 2023年1期2023-02-22
- 一起1 000 MW机组汽动引风机RB动作后的异常分析及改进
的轴流引风机(即汽动引风机)和1台备用电动引风机。每台汽动引风机各配置1台杭州汽轮机有限公司生产的HNG40/32/20单缸、单流、反动式、背压式小汽轮机(额定功率6 030 kW,自动调速范围3 800~5 916 r/min),并配有独立的小机油系统、调速系统,轴加系统、与引风机连接的齿轮箱以及进汽/排汽供热管道等设备。小汽轮机正常工作汽源来自冷再、一再出口抽出蒸汽,邻炉供汽为备用汽源。如图1所示,排汽可以至除氧器、辅助蒸汽联箱、供热管网,也可以通过P
机电信息 2022年23期2022-12-13
- 火力发电机组汽动引风机带负荷轴振大原因分析与处理
,降低厂用电率,汽动引风机得到了较为广泛的应用,汽动引风机作为机组重要辅机其稳定运行尤其重要,对于单列重要辅机发电机组汽动引风机长期安全稳定运行直接决定了机组的可靠性。本文针对单列、背压式汽动引风机带负荷过程中小机轴振大现象进行故障诊断及优化处理。1 概述广东省某超超临界机组锅炉为超超临界参数、变压运行直流炉,塔式结构,锅炉引风机系统采用(40%容量)电动引风机及100%容量的汽动引风机。本工程引风机采用单列配置,采用背压式小汽轮机驱动动叶可调轴流式引风机
中国设备工程 2022年23期2022-12-12
- 大型汽动给水主泵异常振动原因及处理办法探究
常用的辅机设备,汽动给水主泵在工作过程中由于机械和水产生的动态力等原因,常出现振动现象。根据ISO10816转机瓦振(轴承振动)标准中规定,热力发电厂的大型给水主泵(刚性基础600~12000r/min)属于第三类机械,其正常振动速度均方根值需要保持在4.50mm/s以下。一般情况下,幅度较小的振动并不会影响设备的正常运行。但随着电厂的增容扩建、设备长期高负荷工作,给水主泵出现较大幅度的异常振动机率大幅上升,当其振动值超过标准规定值时,常发生跳闸、损坏、负
中国设备工程 2022年18期2022-09-29
- 汽动给水泵中间抽头管故障分析及改造优化
的MDG366型汽动给水泵。此类型抽芯包式给水泵中间抽头管与泵盖无法焊接固定、为公差间隙配合,若装配不当,更易导致中间抽头管在运行中断裂,为机组的稳定运行留下了隐患;#1、#2机组汽动给水泵均在检修中发现了中间抽头管损坏或断裂的情况。2016~2018年期间陆续发生#1、#2机组汽动给水泵中间抽头管均出现损坏甚至断裂的情况。第二级叶轮出口通过中间抽头管引出作为再热器减温水,该减温水对机组运行的经济性影响很大,一般再热器喷水流量每增加锅炉额定负荷的1%,机组
大众标准化 2022年17期2022-09-27
- 火电机组汽动给水泵动静碰摩引起的振动分析
00)0 前 言汽动给水泵是火力发电厂的重要辅助设备,水泵的稳定运行保证了锅炉给水系统的正常运转[1]。驱动给水泵的汽轮机一般称为小汽机,如果在运行过程中发生小汽机或给水泵轴承振动大(已影响安全运行)的情况,则需要停泵处理,发电机组的出力也会随之下降甚至停机,从而带来巨大的经济损失。因此,保证汽动给水泵的正常运行具有重要意义。本文针对某国产660 MW火电机组汽动给水泵3号轴承测点振动大的情况,详细分析了振动原因,制定了振动处理方案,成功解决了该给水泵3号
电站辅机 2022年1期2022-07-23
- 汽动给水泵实现大型汽轮机组启停的安全性研究
201316)汽动给水泵机组在应用的过程中,能够实现大型汽轮机组的安全启停,预防在启停过程中出现安全隐患问题,维护整体给水泵系统的运作安全性, 具有重要作用。 因此,在生产领域中应重视汽轮给水泵的应用,按照应用特点与实际情况,合理进行生产的调节与组织,以此提升大型汽轮机组的启停安全水平。1 汽动给水泵实现大型汽轮机组启停安全性的措施要想确保汽动给水泵的良好应用,实现大型汽轮机组的安全启停处理, 就必须结合启停期间的特殊性特点开展工作,以免出现启停失败现象
南方农机 2021年1期2021-12-27
- 350 MW机组汽动给水泵出力不足的分析与处理
最大出力工况)的汽动给水泵组,两台机组共用1×50%BMCR 的电动调速给水泵组。给水泵汽轮机在锅炉BMCR 工况,采用双机并联运行,当给水泵单台运行时,给水泵汽轮机能随给水泵超负荷运行,供给锅炉60%THA 给水量。其汽动给水泵组由给水泵汽轮机、给水泵组成,其中,给水泵汽轮机采用NK50/56 型、单缸、单流、单轴、反动、纯凝汽式给水泵汽轮机,给水泵采用HPT200-330M-6S型、节能多级清水离心泵。按照设计说明,给水泵汽轮机采用3 路汽源驱动,其中
冶金动力 2021年6期2021-12-16
- 汽动给水泵组同轴以及上排汽布置分析
中[1],本文对汽动给水泵组同轴以及上排汽布置情况进行研究与分析,以期为汽动给水泵的发展提供科学依据。现报道如下:1 汽动给水泵、前置泵以及小汽机的同轴布置国内大容量的汽动给水泵组往往组成部分包括,给水泵驱动汽轮机一台、电动驱动的前置泵一台以及汽动给水泵一台。一般来说,要同轴布置汽动给水泵与给水泵驱动汽轮机,一般在运转层以及汽轮机下排汽加以布置,为满足甩负荷汽轮机汽蚀余量的要求,汽轮机应单独布置,要布置在0m高度。一些发电厂将采用给水泵,前置泵和给排水驱动
探索科学(学术版) 2021年7期2021-08-05
- WOODWARD505控制器结合横河DCS在汽动给水泵中的应用
电动给水泵和1台汽动给水泵,2018年拆除1#电动给水泵,改建2#汽动给水泵。使用汽动给水泵可以克服在投入和切出时启动电流大、厂用电负荷变化大的缺点,也可以避免使用电动给水泵时因厂用电中断给锅炉运行带来的风险。同时,3.5MPa中压蒸汽经过主汽门和调节阀进入汽缸冲动叶轮叶片做功后的排汽可以直接作为炼油用的1.0MPa低压蒸汽,不需要将3.5MPa中压蒸汽经过减温减压处理后再外供,达到了节能降耗的目的。1 2#汽动给水泵控制系统2#汽动给水泵控制系统主要由B
化工自动化及仪表 2021年3期2021-06-04
- 汽动给水泵轴承振动原因分析处理
发电有限公司由于汽动给水泵能有效地降低电厂的能耗,因此汽动给水泵技术在大容量机组中得到广泛应用。工业中给水泵是最重要的一种,能否给锅炉提供足够的压力、流量和温度,直接关系到其安全性。因此,充分了解泵,认真检查在工作中操作规范其调节运行至关重要,以确保泵的正常和安全运行,甚至整个机器的运行的非常重要。一、概述由于电厂热力系统是非常复杂,因此不仅对主机的效率提高,而且热力系统努力改善及所有辅助设备的配置和运行。水泵作为发电厂的主要电力消费者,是发电厂的重要辅助
环球市场 2021年9期2021-01-16
- 汽动给水泵轴承振动原因分析处理
电厂#3机组3B汽动给水泵运行中振动大为例,阐述了事情发生的经过,通过查阅DCS历史曲线进行分析,提出相应处理措施,问题得以解决。1 设备概述某660 MW电厂#3汽轮发电机组给水系统配备两台50%容量的汽动给水泵,一台30%容量的电动定速给水泵。汽动给水泵为上海KSB公司的筒形双壳体卧式多级离心泵,型号CHTD6/6,额定工况下扬程3 254 m,额定转速5 750 r/min,流量1 360 T/h,汽动给水泵组的润滑油由驱动小汽轮机供给[4]。2 事
应用能源技术 2020年10期2020-12-14
- 汽动事故润滑油泵系统设计与应用
润滑,设计了一种汽动事故润滑油泵系统,即将汽动事故润滑油泵的出油管路接至交流备用润滑油泵出口管路,利用高辅蒸汽驱动汽轮机带动汽动事故润滑油泵,润滑油增压后并入原来的供油管路,为汽轮机润滑油系统供油,确保汽轮发电机组在现有润滑油系统故障情况下能够为轴承润滑,保障机组事故状态下安全停机[5]。1 汽动事故润滑油泵系统设计1.1 汽动事故润滑油泵系统整体结构汽动事故润滑油泵系统采用小汽轮机拖动润滑油泵实现对润滑油系统供油,如图1 所示,蒸汽由高低辅联箱联络母管引
山东电力技术 2020年11期2020-12-11
- 3种汽动引风机技术的应用分析
动引风机,而采用汽动引风机技术,即用给水泵汽轮机驱动引风机,能显著降低厂用电率[1],有效减少电动引风机启动对厂用电系统的冲击,提高系统的安全性[2],同时增加电厂的售电收益[3]。当前国内汽动引风机的改造技术主要有凝汽式汽动、背压式汽动、背压式汽电双驱动、凝汽式汽电双驱动,这4种技术各有优缺点,大多数研究是对比驱动方式的不同,而对4种驱动技术的横向对比研究较少。由于凝汽式汽电双驱动技术在国内应用较少,笔者仅对其他3种技术从电动引风机改为汽动引风机的角度出
发电设备 2020年6期2020-11-27
- 回热式汽动引风机技术在660 MW火电机组中的经济性分析
界机组采用回热式汽动引风机,除了降低厂用电、提高热力系统循环综合效率外,由于汽动风机可采用调速方式,故同时提高了机组部分负荷工况下风机的效率。1 回热式汽动引风机技术经济性分析方法锅炉效率ηgl为式中Qsr——锅炉输入热量;Qsc——锅炉输出热量。Qsc=Wt(Ht-Hf)+Wr(ΔHr)汽轮发电机组热耗率qqj为式中Wt——主蒸汽流量/kg·h-1;Wr——再热蒸汽流量/kg·h-1;Ht——主汽门入口主蒸汽焓/kJ·kg-1;ΔHr——经再热器的蒸汽焓
节能技术 2020年4期2020-10-22
- 汽动给水泵轴振大原因分析及对策
033)0 引言汽动给水泵作为火力发电厂重要的辅机设备之一, 其运行可靠与否将对发电机组的安全生产产生直接影响。 某电厂在机组停运期间对一台汽动给水泵芯包进行了更换,重新投运给水泵时,其4 号轴瓦处轴振异常增大导致出力受限,发电机组无法满负荷运行。 基于对设备结构的了解及对故障现象的深入分析, 技术人员对轴振增大的原因给出了准确的判断并安排设备返厂修复。 本文着重对上述故障的异常现象、 原因分析及检修等过程进行了详细的介绍。1 汽动给水泵设备简介某电厂锅炉
山东电力高等专科学校学报 2019年6期2020-01-02
- 660MW机组汽动引风机轴承振动分析及处理
,660MW机组汽动引风机轴承的战略地位更加重要,大量新技术也融入到了新时期机组汽动行业的发展中,为优化机组汽动引风机轴承振动效率、提供更加优质的服务、给新时期汽动行业注入新的活力。我们应该对机组汽动引风机轴承振动进行合理的分析与处理,提出运行中的维护注意事项,从而降低机组汽动引风机轴承振动的事故率,使这一技术更好应用于我们的生产生活之中。【关键词】660MW机组;汽动引风机;轴承振动;分析处理1引言目前国内部分大容量火电机组选择660MW机组汽动引风机轴
科学导报·科学工程与电力 2019年28期2019-10-21
- 1 000 MW二次再热机组凝结水泵深度变频改造优化
运行1台备用。受汽动给水泵密封水供水压力的影响,凝结水泵运行方式为:运行泵变频调节凝结水压力,备用泵工频备用。在这种运行方式下,除氧器水位调节阀无法全开,节流损失大[1],因此,可深度挖掘凝结水泵变频的节能潜力。1 机组相关设备概况该公司凝结水泵为BDC 500-570/d+3S型立式筒形离心泵,配套电机功率为2 900 kW。凝结水泵主要技术参数见表1。凝结水泵变频器可调节的转速范围为900~1 485 r/min。凝结水系统并列布置除氧器水位主、副调节
综合智慧能源 2019年8期2019-09-10
- 核电厂汽动辅助给水泵转速控制
限公司一、核电厂汽动辅助给水系统简介核电厂辅助给水系统作为正常给水系统的备用,在主给水系统故障时,向蒸汽发生器二次侧供水,利用蒸汽发生器导出堆芯热量,保证堆芯安全。辅助给水系统设置有2台电动给水泵以及2台汽动给水泵。汽动辅助给水泵设计为应对全厂失电工况,在全厂失电时,靠蒸汽发生器产生的蒸汽驱动汽动辅助给水泵运行,向蒸汽发生器供给冷却水,导出堆芯热量,是确保核安全的重要设备。汽动辅助给水泵的结构为卧式两级离心泵,由汽轮机驱动。设计为整体结构,一端为汽轮机,另
消费导刊 2019年23期2019-01-28
- 汽动与电动高炉鼓风机的运行经济性比较
化134003)汽动与电动高炉鼓风机的运行经济性比较程亚军,贺利刚(中节能(通化)环保能源有限公司,吉林通化134003)汽动高炉鼓风机组能源转换环节少,经济性相对容易保障,但影响安全稳定运行的因素多。电动高炉鼓风机组运行灵活性好,可靠性相对较高,但能源转换环节多,经济性不容易得到保障。两种拖动方式各有优缺点,选用那种拖动方式更为经济、合理受到广泛关注。对此进行了技术经济对比分析,以求得到明确结论,并通过分析得出影响经济性的因素。高炉鼓风机组;比较;经济性
冶金动力 2018年1期2018-12-12
- 660 MW机组汽动给水泵异常振动的分析与处理
014)0 引言汽动给水泵是汽轮发电机组的重要辅助设备之一,随着火电厂对节能降耗[1]要求的不断提高,汽动给水泵在降低厂用电率[2-3]方面起着重要的作用。目前已有部分机组仅配置单台汽动给水泵,这对汽动给水泵的运行和性能也提出了更高的要求。汽动给水泵结构复杂,与电动给水泵相比,在启动、维护方面的工作量大大增加。特别是汽动给水泵的异常振动会影响电厂的正常运行,同时也影响机组带负荷能力。本文介绍了某发电厂2台汽动给水泵的振动故障现象,经过振动测试分析与诊断,采
浙江电力 2018年9期2018-10-15
- 汽动给水泵在变工况下运行的经济性分析
760)0 引言汽动给水泵是采用汽轮机拖动水泵的运行方式,利用蒸汽的热能驱动给水泵,即对做功之后的乏汽进行再利用。汽动给水泵不仅实现了能源的阶梯利用,而且带来良好的经济效益。本文根据锅炉集中供热厂的汽动给水泵在变工况下的运行参数进行分析,确定汽动给水泵的最佳运行工况范围以提高设备运行经济性。1 设备额定工况参数广州恒运东区热力有限公司采用的是青岛某汽轮机公司的B0.38-2.6/0.2工业汽轮机和长沙某水泵厂的DG 155-67×9多级给水泵,额定工况参数
综合智慧能源 2018年4期2018-06-08
- 超超临界机组给水泵组技术特点及其创新
量的105 %。汽动给水泵的台数和容量选择,取决于机组容量、设备质量、机组在电网中的作用、设备投资等多种因素。由于设计、制造、运行等经验的缺乏,前期的火力发电机组采用的汽动给水泵配置方案主要是2×50 %容量方案(以下简称50 %方案)。从理论上讲,采用100 %全容量汽动给水泵,可简化系统,而且机组热耗要比采用2×50 %容量配置方式低,有利于提高机组运行的经济性;但是这也对设计制造运行等各个方面提出了新的要求。某电厂2×660 MW超超临界机组工程,是
电力安全技术 2018年2期2018-04-24
- 汽动引风机汽轮机汽源选择的热经济性分析
313100)汽动引风机汽轮机汽源选择的热经济性分析朱国栋,李 朋,王 超,俞亚勇,张敬坤,高燕武(华能国际电力股份有限公司长兴电厂,浙江 长兴 313100)为满足“提质增效”要求,降低企业生产成本,针对汽动引风机汽轮机不同负荷工况下,所采用的供汽汽源不同的情况,进行经济性分析。分析后发现当负荷在560 MW以下,采用经二段抽汽减压后的辅助蒸汽作为汽源,造成平均0.61 g/kWh的标煤损失;当负荷大于560 MW时,对比不同汽源供汽,采用二段抽汽较采
浙江电力 2017年11期2017-12-11
- 50 MW抽汽背压式热电联产机组的给水泵驱动方式选择与优化
研究对象,将不同汽动给水泵和电动给水泵方案对机组的技术经济影响进行了分析比较,结果表明:采用汽动给水泵初投资高、年收益高。系统中设置一级除氧和表面式补水加热器是采用汽动给水泵的最佳方案。抽汽背压式;热电联产;汽动给水泵;电动给水泵;补水加热器随着社会经济的发展和节能减排压力的增加,工业园区的用汽需求增加、用汽参数提高,在工业热负荷需求量大的地区,不仅小型热电厂供热供不应求,大型发电厂也纷纷铺设供热管网进行供热[1]。与小型热电厂和大型发电厂相比,50 MW
浙江电力 2017年9期2017-11-01
- 600 MW亚临界空冷机组电动给水泵改造方案探讨
结合电动给水泵改汽动给水泵、液力耦合器改调速变频器这两种主要的给水泵改造技术路线,分别计算在不同改造方案下,机组对应不同负荷的改造效果。同时结合场地条件、负荷率、运行方式、投资等因素,针对不同的机组选择合适的改造方案。亚临界空冷机组; 给水泵汽轮机; 液力耦合器; 变频器; 供电煤耗Abstract: To improve the economy of a 600 MW subcritical air-cooling unit driven by elec
发电设备 2017年5期2017-10-09
- 300MW循环流化床机组启动上水方式优化与应用
济效益差。在应用汽动给水泵前置泵及汽动给水泵组上水后,有效降低了机组启动成本,经济效益得到提高,因此,通过汽动给水泵替代电动给水泵启动方式具有很好的应用价值。【关键词】300MW;循环流化床机组;启动过程;上水方式0 引言某发电企业#5、6循环流化床机组以往启动时均采用电动给水泵上水,上水至锅炉点火水位一般需要4个小时,从锅炉点火后升温升压至并网带40%负荷,再切换至汽动给水泵供水,一般需要13小时左右,此期间內一直都由电动给水泵供水,因此使得机组启动时辅
科技视界 2017年9期2017-09-04
- 国电宝二发电厂扩建工程2× 660MW汽轮机给水泵组配置优化
2×50%容量的汽动给水泵组和1×30%容量的启动电动调速给水泵组。为优化配置取消电动给水泵,改为2×50%容量的汽动给水泵组,不仅为项目节约了大量的资金,而且减少了日后厂用电率和不菲的维护成本。本文从技术、经济性、工程优化几个角度分析了给水泵组配置的优化方案,可供同类型机组,特别是新安装机组参考。关键词:给水泵;汽动;电动;优化;配置1 优化方案1.1 调研情况针对以下问题进行了调研了解:(1)采用2×50%容量的汽动给水泵组锅炉启动上水及清洗如何实现,
科技尚品 2017年7期2017-05-30
- 利用汽动给水泵的凝结水降低主机排汽温度的应用与分析
13602)利用汽动给水泵的凝结水降低主机排汽温度的应用与分析张晓博(大唐彬长发电有限责任公司, 陕西咸阳 713602)对于利用汽动给水泵的凝结水降低主机排汽温度的设备改造进行数据采集及分析,结果表明:改造后的系统可以有效降低机组排汽温度,提高机组安全性,增加经济效益。直接空冷机组; 凝结水; 排汽温度; 背压汽轮机作为火力发电厂的核心设备,是能量转化过程中的重要环节。汽轮机的排汽温度将直接影响汽轮机的安全运行和运行效率:排汽温度过高,会使低压缸变形,转
发电设备 2017年1期2017-02-07
- 给水泵入口压力低故障分析与逻辑优化
进行分析,进行了汽动给水泵入口压力逻辑优化及电动给水泵逻辑优化,并给出预防措施。经过改造后,排除了隐患,机组可靠性大大提高,保证了安全稳定生产,为存在类似问题的机组提供参考。给水泵;入口压力;逻辑优化;除氧器某厂2台300 MW汽轮机组正常由2台50%负荷的汽动给水泵供水,1台30%负荷的电动给水泵作为备用给水泵,每台给水泵均配有前置泵。在运行方式下,2台汽动给水泵同时运行向锅炉上水,电动给水泵勺管在50%位置保持备用状态。1 故障分析机组自投产以来,1号
东北电力技术 2016年7期2016-03-10
- 汽动引风机控制方案设计
另一种节能技术,汽动引风机替代电动引风机也被广泛应用。因此,炉膛压力控制从过去的单静叶控制过渡到静叶+转速控制方式,本文以某1 000MW机组为例,介绍了一种汽动引风机控制方案的设计,以及在RB、引风机并列过程中的一些新思想。1 系统概况某1 000MW机组烟气系统引风机与脱硫增压风机合并,配备2台由上汽生产的BZ49/58/12型背压式汽轮机驱动的静叶可调式轴流引风机,每台引风机的额定容量为50%BMCR。锅炉一再出口蒸汽作为引风机汽轮机的工作汽源,邻机
电力与能源 2015年5期2015-12-16
- 600WM机组无电泵启停方式研究与应用
性;通过主要分析汽动给水泵代替电动给水泵进行汽轮发电机组启动运行方式的有效性以及操作方法和注意事项等,最后总结出了采用汽动机组不仅可以有效节约厂内用电成本,而且还提高了经济效益。汽轮机组;机组启停;辅助蒸汽;汽动给水泵1 引言目前我国大多数电网中普遍使用了600WM机组,三台汽动给水泵组容量分别是两台50%、一台30%,对锅炉和汽轮机热力系统使用了单元布置,给水系统采用了某厂生产的具有30%容量电动给水泵,汽泵的相关数据见表1。在实际的运行过程中可以看出,
中国新技术新产品 2015年7期2015-07-19
- 汽动引风机改造性能测试及经济性分析
琴,杨雪萍,王印汽动引风机改造性能测试及经济性分析杜雅琴1,杨雪萍1,王印2(1.郑州电力高等专科学校,郑州 450000;2.国电荥阳发电厂,郑州 450000)某电厂630MW超临界机组增设了脱硝设备后,造成风烟系统阻力增加,将锅炉电动引风机改为汽动引风机。介绍了改造后的汽动引风机小汽轮机热力循环系统,通过性能试验,分析了不同负荷下小汽轮机的内效率。改造后系统安全、稳定运行,整个系统的做功能力增加,可大幅度减少厂用电率和机组的供电煤耗,增加上网电量和年
综合智慧能源 2015年3期2015-06-05
- 300MW亚临界机组100%汽泵RB试验研究
710065)汽动给水泵RB 指因为汽动给水泵跳闸等原因,导致给水系统不能满足当前负荷下机组运行的需求,按照既定要求快速降负荷至当前给水系统能满足的负荷水平。目前国内300MW 亚临界机组给水系统一般配置为:2 台50%汽动给水泵和1 台30%电动给水泵,或3 台50%的电动给水泵。近年来为了节能降造,陆续出现了1 台100%汽动给水泵和1台50%电动给水泵的配置,这种特殊配置在汽动给水泵跳闸后给水系统会短暂中断,极可能造成汽包水位低停炉,100%汽动给
电气技术 2015年6期2015-05-27
- 给水泵出口止回阀故障的事故分析与处理
,正常情况下一台汽动给水泵运行,汽轮机型号为 MC3-4.2/0.18/450,额定转速5 500r/min;一台电动给水泵热备用,电动给水泵型号为DGw440-225,额定电流314A。正常情况下,电动给水泵备用状态:进水门打开,出口再循环门打开,出水门关闭,暖泵系统投入。电动给水泵联锁自启动条件:汽动给水泵ETS保护动作主汽门关闭或给水母管压力低至12.5MPa,同时锅炉汽包液位低至-100mm。电动给水泵在自启后联动开启其出水门。2012年11月20
机电信息 2015年24期2015-04-17
- 1 000 MW机组锅炉汽动引风机运行试验分析
0 MW机组锅炉汽动引风机运行试验分析应明良1,冉志超2(1.国网浙江省电力公司电力科学研究院,杭州 310014;2.杭州意能电力技术有限公司,杭州 310014)为节约厂用电、减少设备维护成本、简化引风机的DCS控制方式,对某1 000 MW机组进行了引风机与脱硫增压风机合并后采用小汽轮机驱动引风机的改造。在汽动引风机调试过程中进行汽动引风机并入运行、最大出力试验,并对启动过程中的风机抢风现象给出了操作建议。锅炉;汽动引风机;并列运行;分析0 引言引风
浙江电力 2015年7期2015-04-13
- 大型超超临界机组汽动引风机调试技术探讨
大型超超临界机组汽动引风机调试技术探讨Discussion on commissioning technology of steam-driven induced-draft fan for large-scale ultra supercritical units黄伟,俞犇,王敦敦,杨剑锋(国网湖南省电力公司电力科学研究院,湖南 长沙 410007)介绍了大型超临界机组汽动引风机在国内的应用情况,针对调试过程中存在调试用油量、引风机裕量不足、启动炉供汽量
湖南电力 2015年1期2015-03-16
- 大型燃煤发电机组汽动引风机控制方案设计
大型燃煤发电机组汽动引风机控制方案设计Design of the Control Scheme for Steam Driven Induced Draft Fansin Large Scale Coal-fired Generation Units孙漾杭莉莉(中国电力工程顾问集团华东电力设计院 ,上海200063)摘要:大型燃煤发电机组锅炉常规采用电动引风机。汽动引风机能够大幅提高引风机的运行效率。结合某1 000 MW超超临界燃煤发电机组锅炉汽动引风机
自动化仪表 2015年2期2015-03-09
- 660MW机组汽动引风机叶片断裂原因的分析
司660MW机组汽动引风机叶片断裂原因的分析张吕华/浙江浙能电力股份有限公司朱朝阳 刘川槐/淮浙煤电凤台发电分公司0 引言淮浙煤电凤台发电厂二期扩建2× 660MW工程3、4号机组锅炉系上海锅炉厂有限公司设计制造的SG-2009/ 28-M6004型超超临界变压运行螺旋管圈直流炉,锅炉采用单炉膛、一次中间再热、四角切圆燃烧方式、平衡通风、П型露天布置、固态排渣、全钢架悬吊结构。两台机组分别于2013年12月9日和2013年12月27日通过168小时满负荷连
风机技术 2015年1期2015-02-20
- 某电厂汽动给水泵振动异常的分析与处理
科学研究院某电厂汽动给水泵振动异常的分析与处理武文华/内蒙古电力科学研究院本文对某电厂汽动给水泵振动异常情况进行了详细的分析,经过振动测试诊断和对轴承、联轴器的检修及动平衡配重,消除了轴向振动,减小了径向振动,为汽动给水泵振动分析和处理积累了经验。汽动给水泵;振动;动平衡前 言随着火电厂节能降耗工作的不断深入,汽动给水泵在降低厂用电率方面发挥了突出的作用,节能效果十分明显[1]。但是由于汽动给水泵结构复杂,在启动、维护方面与电动给水泵相比较,增加了工作量,
大陆桥视野 2015年20期2015-01-06
- 600MW级电厂引风机驱动方式技术及经济探讨
行维护方便。2 汽动引风机方案系统配置由于本工程属于新建机组,启动汽源来自启动锅炉。采用汽动引风机,需要加大启动锅炉容量。为了避免启动锅炉容量设置过大,增加投资或在两台机建成后造成启动锅炉闲置浪费,每台机组需增设1台电动引风机,其容量取30%BMCR,供机组启动或事故工况使用。又考虑到静调风机价格相对便宜,本工程汽动引风机方案需设置2×50%BMCR汽动引风机+1×30%BMCR电动启动引风机,均采用静叶可调轴流式引风机。2.1 汽动引风机方案系统配置(1
山东工业技术 2014年21期2014-11-30
- 汽动给水泵在试运过程中的问题分析及采取措施
原030001)汽动给水泵在试运过程中的问题分析及采取措施原树峰1,2,崔亚明2,梁健康2(1.太原理工大学,山西太原030024;2.国网山西省电力公司电力科学研究院,山西太原030001)针对汽动给水泵在试运时出现的盘车未脱开、汽动给水泵热态启动暖机时间选择、事故状态下操作方式等各种问题,着重从运行方式、结构特点等方面进行了分析,提出了汽动给水泵在运行过程中应该注意的问题及采取的紧急措施,保证了系统的安全运行。汽动给水泵;振动;盘车0 引言某电厂一期工
山西电力 2014年4期2014-07-02
- 完全汽动给水泵给水启停方式分析
续蒸发量)容量的汽动给水泵组及1台25 % BMCR容量的电动给水泵。小汽轮机配有高压和低压2个相互独立的汽源,高压汽源为冷再,低压汽源为主机四段抽汽或辅汽联箱来汽。每台机组均设有独立的辅汽系统,辅汽系统主要为满足机组启、停,及非正常工况下小汽轮机冲转、汽机轴封、除氧器加热等用汽的需要。2 电动给水泵给水启动方式在机组启动过程中,电动给水泵的给水启动方式是采用电动给水泵作为启动工作泵,完成锅炉上水、锅炉冷态冲洗、热态冲洗、升温升压过程。在自凝结水启动、除氧
电力安全技术 2014年10期2014-03-22
- 1 000MW机组汽动给水泵系统优化设计分析
优化设计2.1 汽动给水泵汽动给水泵的台数和容量取决于机组容量、设备质量、机组在电网中的作用、设备投资等多种因素。DL 5000—2000《火力发电厂设计技术规定》第10.3.5条要求:对600MW及以上机组的运行给水泵,宜设置两台容量各为最大给水量50%的汽动给水泵。国外已运行的百万千瓦等级机组中,日本电厂都采用2台50%容量汽动给水泵方案,德国和美国电厂都采用1台100%容量汽动给水泵(见表1)。表1 国外部分800MW以上机组给水泵系统国内电厂绝大多
发电设备 2013年3期2013-12-20
- 350MW机组纯汽动给水泵启动的节能分析与应用
8]。本文分析纯汽动给水泵启动方式的节能效果,介绍其在东方电厂的应用情况。1 设备概况华能东方电厂3号机组只配置1台100%锅炉最大连续蒸发量(boiler maximum continue rate,BMCR)容量的汽动给水泵,汽动给水泵前置泵由小汽轮机通过减速箱柔性叠片式联轴器驱动,整体布置在汽机主厂房0 m平台。小汽轮机为单缸、单流、单轴、冲动式、纯凝汽、上排汽汽轮机,小汽轮机只配有低压汽源,即正常工作汽源来自主机四段抽汽(以下四抽),备用和调试汽源
电力建设 2013年1期2013-08-09
- 600MW超临界机组无电动给水泵冷态启动中的给水调节
%BMCR容量的汽动给水泵。电动给水泵的前置泵由主泵同轴驱动,2台汽动给水泵的前置泵与主泵是分置式的,其前置泵配置单独的电动机。这种配置方式下,正常运行时2台汽动给水泵运行,电动给水泵只有在启、停机过程中或者汽动给水泵故障时及低负荷阶段才投入使用。按照设计运行方式,从锅炉上水到带负荷后第1台汽动给水泵投入运行前,电动给水泵至少需要运行16h。机组冷态启动若实现全程汽动给水泵供水,可以大幅度降低厂用电率,但增加了给水调节的难度。笔者将对机组无电动给水泵冷态启
发电设备 2013年2期2013-04-18
- 采用汽动给水泵替代电动给水泵上水的改进方案
50%BMCR的汽动给水泵和1台30%BMCR的电动调速给水泵。汽动给水泵组布置在汽机房,其运转层标高为12.6 m,2台给水泵汽轮机头对头布置。锅炉给水泵为上海电力修造总厂有限公司制造,型号为FK6F32M,选用北京电力设备总厂生产的TGQ06/7-1型锅炉给水泵汽轮机,采用双汽源机型。给水泵汽轮机低压汽源除了采用该机的四段抽汽外,还能利用高压辅助蒸汽联箱供汽,中压汽源则采用了该机的再热冷段蒸汽。因此,从实际出发,该厂给水泵汽轮机应该有3路进气汽源,这种
综合智慧能源 2013年3期2013-01-26
- 浅谈汽动给水泵推力轴承烧损的原因及处理
:针对超临界机组汽动给水泵发生的推力轴承烧损的问题,从汽动给水泵的联轴器配合、推力轴承润滑、平衡鼓间隙、润滑油油质、推力轴承间隙等几个因素进行了分析,认为推力轴承烧损的主要原因是平衡鼓间隙小,并利用机组检修的机会对其进行了针对性处理,这对同类型给水泵汽轮机组推力轴承安全运行具有相同的参考价值。关键词:汽动;给水泵;推力轴承;损坏;分析;处理;中图分类号:U464.138+.1文献标识码:A 文章编号:1 概述汽动给水泵是机组的重要辅助设备之一,其经济性和可
城市建设理论研究 2012年22期2012-09-06
- 大型机组100%汽动给水泵驱动方式综合分析
文就100%容量汽动给水泵驱动方案进行了经济性探讨和分析。1 汽动给水泵应用概况1.1 国内应用情况给水泵的配置方式,主要是指给水泵单位容量和台数的选择,它涉及到整个单元机组正常运行、启动、停运以及备用等方面的要求,甚至还需考虑锅炉水循环方式及其减温水对给水的要求。它是在考虑设备初投资、年运行费用、停机损失费等指标的情况下,经过技术经济比较选取的[3]。目前,国产300MW机组已投运140多台,大多数电厂给水泵的配置[4]为:2×50%汽动泵 +1×50%
重庆电力高等专科学校学报 2012年6期2012-08-13
- 汽动给水泵前置泵电流偏大的原因分析及处理
2台容量50%的汽动给水泵和1台容量50%的电动给水泵。其中,汽动给水前置泵为 YNKn300-200-20Y/J型单级双吸卧式涡壳式泵,壳体垂直分开。该泵设计流量为670 m3/h,扬程为44.6 m,转速为1450 r/min;采用Y3 315S-4型电动机驱动,电动机功率为110kW,转速为1487r/min,额定电流为196.4A。1 前置泵电流偏大自2010-11-29 T 15:26:24以来,#6机组#1汽动给水前置泵电流值较之前偏高,查分散
综合智慧能源 2012年6期2012-04-24
- 热电厂汽动给水泵节电分析
型汽轮机驱动锅炉汽动给水泵用变转速凝汽式汽轮机,是300mW等级汽轮发电机组的全容量的汽动给水泵。本汽轮机是单缸、冲动、单流、纯凝汽式,Ⅰ+6级,是具有变参数、变转速、变功率和能采用多种汽源功能的汽轮机。运行原理为用新汽拖动汽动给水泵,排汽并入凝结水系统,减少主汽轮机的外供抽汽,同时减少厂用电,增加外供电量。在外供热电负荷相同时,这种方法不节能,但上网电量增多,减少了厂用电消耗量,增加了电厂的经济效益。1 汽动给水泵节电分析该汽轮机是单缸、冲动、单流、纯凝
科技传播 2011年18期2011-07-04
- 汽动给水泵机械密封损坏原因分析及对策
524099)汽动给水泵机械密封损坏原因分析及对策郑展友(广东省湛江电力有限公司,广东湛江 524099)根据湛江电厂汽动给水泵机械密封结构特点,从检修工艺、设备质量及运行方式等方面对汽动给水泵机械密封损坏的原因进行研讨,并提出治理对策。汽动给水泵;机械密封损坏;原因分析;对策1 概况湛江电厂2号机为东方汽轮机公司生产的300 MW机组,配套的给水泵驱动方式为1×100%BMCR的汽动给水泵,1×50%B-MCR电动调整给水泵作为备用。其中,汽动给水泵为
湖南电力 2011年3期2011-03-05
- 汽动给水泵经济性分析
的电动给水泵改为汽动给水泵,是一项投资低、回报快的节能技改。与电动给水泵相比,汽动泵可变速运行,避免了定速运行所带来的节流损失。热电厂汽动泵一般为背压式,排汽被接入除氧器中作加热蒸汽,实现了能源的梯级利用,因为没有热源损失,而使机组能效提高。由于热电厂除氧系统加热蒸汽来源较多,如汽轮机低压抽汽、轴封漏汽等,甚至有的热用户其回水温度本身就很高,再加上汽动给水泵的排汽,就会造成除氧系统加热蒸汽过剩。如某热电厂将汽动给水泵排汽作为高压加热器汽源,在高压加热器内凝
电站辅机 2010年2期2010-06-23
- 汽泵前置泵跳泵事故的原因分析
-09,该机组因汽动给水泵前置泵跳泵,引起汽动给水泵跳泵,由于机组RB未投入运行,运行人员操作不及时,造成给水流量低,锅炉MFT保护动作,导致机组跳闸停运。1 事故经过2009-04-09,6号机组负荷460 MW,机组AGC处于投入状态,A,B,C,D,F磨煤机运行,给煤量198t/h,A,B汽动给水泵运行,给水流量1290t/h。检修人员对A凝结水泵进口滤网清洗后,终结该工作票。运行人员对该泵进行全面检查后,进行A凝结水泵试转工作。2009-04-09
电力安全技术 2010年1期2010-04-04