反渗透膜处理系统在循环水处理工艺的应用

2024-12-08 00:00程怡然
环球飞行 2024年8期

摘要:传统技术在处理冷却水塔循环水过程中,存在杂质处理不全、氯处理不彻底等问题,导致循环水无法有效利用。鉴于此,邹县发电厂冷却水塔循环水试验应用了反渗透膜处理系统,该系统通过反渗透膜,有效截留水中各种杂质和盐分,从而达到脱盐的目的。并且邹县发电厂分析研究了反渗透膜处理系统常见故障,保障了设备的安全可靠运行。

关键词:反渗透膜处理系统;循环水;电厂;自动清洗过滤;超滤

循环水处理系统

循环水处理系统概述

邹县发电厂冷却水塔循环水一级反渗透采用苦咸水反渗透,反渗透产水回用至冷却水塔补水系统,一级反渗透浓水再经过浓水反渗透浓缩,回用冷却水塔补水系统。

循环水水硬度、碱度、悬浮物等含量均较高,采用反渗透膜处理浓缩前需进行软化、澄清和过滤处理。软化采用“石灰+碳酸钠”双碱法,软化设备采用高密度沉淀池,过滤采用变孔隙滤池,超滤采用压力式超滤。冷却水塔循环水排污水处理工艺流程:循环水排污水→高密池→变孔隙滤池→超滤装置→一级反渗透膜→浓水反渗透膜→深度浓缩装置。

循环水排污水按照1300立方米/小时设计,系统处理软化水率90%,需要进入一级反渗透处理的循环水量为1170立方米/小时,一级反渗透采用的苦咸水反渗透膜回收率70%,则一级反渗透产水819立方米/小时直接循环使用,一级反渗透浓水处理后的351立方米/小时污水进入浓水反渗透进行深度处理,该浓水反渗透回收率一般在50%左右,可实现175.5立方米/小时水量循环利用,剩余未处理浓水175.5立方米/小时排至深度浓缩装置。

循环水处理系统配套设置

(1)高密池

循环水排污水软化预处理装置,该系统设置3座处理能力为650立方米/小时的高密池。

(2)变孔隙滤池

系统设置6座进水量为280立方米/小时的变孔隙滤池(5用1备)。

(3)超滤装置

系统设置6台处理能力为250立方米/小时的超滤装置(5用1备)。

(4)反渗透膜

一级反渗透膜处理系统设置6台处理能力为175立方米/小时的反渗透装置(5用1备),浓水反渗透设置3台处理能力为80立方米/小时的反渗透装置(2用1备)。

反渗透膜处理系统简介

反渗透膜处理系统的原理是利用水在较高压力的作用下,克服渗透压,通过反渗透膜,水中绝大部分盐分被截留下来,从而达到脱盐的目的。冷却水塔循环水排污水经过高密池软化后,对循环水排污水进行过滤、超滤和反渗透处理,制出含盐量较低的淡水。反渗透膜处理系统设置自动清洗过滤器装置和超滤装置。

一级反渗透装置设置为6套系统,每套都能单独运行,也可同时运行。装置设有程序启停装置,停用后能延时自动冲洗。其功能是对超滤的出水进行脱盐。每套反渗透装置设计处理水量为175立方米/小时,系统最大制水量为1050立方米/小时。浓水反渗透装置设计成3套80立方米/小时的系统。反渗透膜采用浓水反渗透膜,最低脱盐率99%,进水自由氯最高浓度<0.1ppm。反渗透装置水质控制标准如表1所示。

自动清洗过滤器装置

自动清洗过滤器装置为较为先进的非介质过滤器,过滤器的过滤精度100μm。反洗耗水量只占出水量的0.5%,配合空气辅助反洗,自耗水量0.2%以下。系统紧凑,占地极小,系统流量可根据需要灵活调节。过滤器采用时间或压差方式进行控制,全自动运行。系统设有自清洗过滤器6台,额定处理能力Q=250立方米/小时。

一级反渗透自动清洗实施条件:反渗透产水量下降10%~15%;脱盐率降低10%~15%;压差(原水进水压力-浓水压力)增加15%以上。

一级反渗透自动清洗方案见表2。清洗液配置方法:开启清洗药箱进水阀,向清洗药箱中注入淡水1.35米(5立方米);测药箱内清洗液温度,清洗液水温不到25℃,打开电加热器,加温至30℃;将清洗药剂倒入化学清洗箱中;启动清洗泵,打开清洗液回流阀,循环搅拌使药剂完全溶解;检测pH值,酸洗药液pH值为2,碱洗药液pH值为12,如达不到要求加药剂进行调整。

超滤装置

超滤装置简称UF,对自清洗过滤器的出水进行深一步过滤,去除水中的颗粒物、悬浮物、有机物等。出水水质达到浊度≤0.2NTU、SDI≤3,满足反渗透的进水要求。系统超滤膜采用PVDF耐污染压力式超滤,压力式立式安装,膜面积50平方米/支,膜运行通量40升/平方米·小时。本工程设有压力式超滤膜超滤数量6套,设置在膜车间内。单套处理能力250立方米/小时,回收率≥90%。

超滤装置启动前检查:各水泵油位正常,已送电→各水泵进出口门已开启→各水池进出口门开启,各水池液位正常→各手动阀门开关灵活可靠,各气动阀门限位调整符合要求,已送电→各在线监测仪表具备投运条件→各化验仪器、药品完好齐备→超滤装置进水压力大于0.25兆帕→自清洗过滤器投入运行。

常见故障分析

反渗透膜常见故障

(1)进水流量低故障

原因分析:一级反渗透给水泵、高压泵有缺陷;反渗透装置内部存有空气。

处理措施:停机检修;停机冲洗。

(2)脱盐率降低故障

原因分析:进水流量低、压力低;膜结垢、老化、破损。

处理措施:开大高压泵出口手动门,调整进水流量、压力;控制进水pH值在7.5;停机冲洗。

(3)压差升高故障

原因分析:进水温度低;进水压力高;浓水排放量少;膜污堵;膜结垢。

处理措施:原水池加装热水管;通过调整高压泵出口手动门,调整进水压力;调整浓排水流量;组织清洗。

(4)压差降低故障

原因分析:进水温度高;进水压力低;浓水排放量大;膜老化。

处理措施:通过调整高压泵出口手动门,调整进水压力;调整浓排水流量。

(5)制水量低故障

原因分析:进水温度低;进水压力低;浓水排放量大;膜结垢。

处理措施:原水池加装热水管;通过调整高压泵出口手动门,调整进水压力;调整浓排水流量;组织清洗。

(6)制水量高故障

原因分析:进水温度高;进水压力低;膜老化。

处理措施:通过调整高压泵出口手动门,调整进水压力。

超滤系统故障及处理

(1)膜压差大故障

原因分析:膜组件被污染;产水流量过高;进水水温过低。

处理措施:查出污染原因,消除污染源;通过调整进水手动阀门,调低产水流量;加装加热器。

(2)产水流量小故障

原因分析:阀门开度设置不正确;流量仪故障;供水压力太低;进水水温过低。

处理措施:检查阀门开度符合要求;检查流量仪,保证正常运行;调整自清洗过滤器功率或者增加过滤器运行设备;加装加热器。

(3)产水水质较差故障

原因分析:进水水质超出允许范围;膜组件发生破损。

处理措施:检查进水水质,主要是浊度、COD、总铁;更换膜组件。

结论

邹县发电厂冷却水塔循环水试验应用了反渗透膜处理系统,该系统通过反渗透膜,有效截留水中各种杂质和盐分,从而达到脱盐的目的。邹县发电厂通过分析研究了反渗透膜处理系统常见故障,设备安全可靠运行。