王宜贺 黄嘉星 游兴
摘要:柳州市古镇路大桥主桥采用V型墩梁拱组合连续刚构桥,一跨跨越洛清江。主墩位于河滩处且两处墩位存在明显的地质差异,综合考虑桥位处洪水暴涨暴落的特点以及特殊的地质情况,两处主墩基础分别制定了不同的施工方案,为类似工程提供借鉴意义。
关键词:施工方案; 基坑开挖; 止水; 白云岩; 卵石
中图分类号:U445.55+9文献标志码:B
1工程概述
广西柳州市古镇路大桥属于广西典型的跨江桥。跨径组合为:2×40 m+(80+ 145+80)+3×40 m,桥梁全長515 m;主桥采用(80+145+80) m V型墩梁拱组合连续刚构桥,以优美的弧线跨越洛清江。
主墩承台为矩形,尺寸为17 m×17 m×4.5 m,双幅布置,承台间距1.75 m;基础为12根2.0 m钻孔灌注桩。墩位处水文地质条件复杂,受汛期影响,施工工期紧张。如何制定合理的施工方案,确保汛期来临前完成主墩基础,是起控制作用的全桥施工关键性节点。
2水文、地质条件
桥位处洪水具有水势凶猛,暴涨暴落的特点。洛清江源流接近青狮潭暴雨区,流域中上游又处于永福暴雨区,两岸支流坡降很陡,集流迅速,最大流速4.44 m/s,24 h最大涨幅10.96 m。
主墩位于河滩处,主要地层为稍密状卵石、强风化白云岩及中风化白云岩。其中中风化白云岩岩面埋深较浅,厚度大,分布连续,力学强度高,浅层岩溶弱发育。
3#主墩承台处于白云岩地质,地面以下0~10 m存在多处溶蚀裂隙破碎带。
4#主墩承台位于卵石层,层顶埋深1.50~5.80 m,揭露层厚5.30~12.30 m,粒径约为1~10 cm,大于2 cm的颗粒含量约占总质量60%,无分选性,颗粒骨架间为粉土、细砂等充填。质地坚硬、渗透性强、开挖后易坍塌,卵石层以下为强/中风化白云岩。
3基础施工方案
3.13#墩基础施工
主桥3号承台采用筑岛围堰施工,鉴于该承台处地质坚硬,需进行定向爆破后,采用机械对承台范围进行开挖,同时做好隔水措施。承台底面超挖30 cm,超挖部分回填20 cm厚碎石,然后施工10 cm厚混凝土垫层。
为保证主墩基础对称变形,3号主墩桩顶3.6 m范围内需扩大钻孔直径至250 cm。施工时桩顶3.6 m范围内先按照250 cm孔径成孔,然后在钻孔内安装内径220 cm的桩基钢护筒,钢护筒周围应设置定位钢筋定位、钢护筒外侧空隙内回填细砂,回填材料内不得有混凝土、石块等硬质大粒径回填料阻碍桩基、承台变形;钢护筒固定后,方可继续后续工序。承台周围回填料内不得有混凝土、石块等硬质大粒径回填料阻碍承台变形(图1)。
3.24#墩基础施工
主桥4号基坑采用筑岛围堰后放坡开挖,开挖总深度7.5 m,基坑开挖尺寸为61.6 m×41 m,开挖基坑底低于常水位5.5 m。内侧卵石层按1∶1.25放坡,吨袋防护;回填土层按1∶1.5放坡,双层土袋防护。基坑开挖设置坡道进行分级开挖。
4#墩基坑顶往下有6~7 m的卵石透水层,为确保承台开挖施工渗水量控制,采用换填卵石层(子围堰)的施工方案,黏土子围堰是在开挖基坑外侧先分级开挖、换填、回填后从上至下形成一道黏性土墙,黏性土墙上下连续,并在围堰四周形成闭合围堰;每层开挖控制V形基坑长度尺寸,通过抽排方式保持作业面渗水量,分三级进行开挖,最后一级随挖随填,最终在卵石层内形成连续黏土墙。基坑开挖配合抽排。平均换填深度为8 m,最大作业深度为7.7 m;换填基坑开挖顶口宽度为25.1 m,内坡度为1∶1设置,基坑内渗出水采用水泵抽排(图2)。
3.3存在问题
主墩基础施工过程中出现了两个问题:
(1)4#墩承台左幅开挖深度距离承台底约2 m处,靠河岸侧出现流沙,现场基底开挖面成流塑状态;基底随着流沙流动向河岸侧边坡垮塌。
(2)已开挖的4 #墩左幅承台渗水较为严重,采用8台33 kW的水泵进行基坑抽水。基坑上游侧2处渗水点、下游侧1处,上游侧渗水量较大。
3.4原因分析
(1)卵石层渗水量较大,含砂率较高,水压力作用下,换填基坑无法开挖换填至基岩,只换填至承台底面,黏性土围堰底部仍存在水压力通道。
(2)三个方向基坑的换填在搭接位置受渗水量大的影响处理不彻底,换填至最后的积水坑内水量较大,换填的黏性土成泥浆状态。
(3)换填基坑底部带水回填,黏性土墙底与卵石层间存在软塑泥浆层,在水压作用下容易被击穿。
(4)接近承台底位置黏性土、泥沙、卵石和水在土压力和水压力作用下,容易形成流塑状态,产生流沙现象。
4施工方案优化
由于卵石层自稳性差、连通性好的特性,4#承台开挖时如何止水是施工的重点和难点。结合工程特性,拟定三种施工方案进行比选。
4.1方案一:高压旋喷桩+注浆结合黏性土围堰
采用双管高压旋喷工艺,双排桩错开布置,桩径600 mm, 孔距400 mm,排距300 mm,相邻桩搭接宽度200 mm,桩底深入强风化岩层0.2 m。喷至设计高程后停止,并根据漏浆情况及时进行补浆。
由于高压射流难以穿透卵石层进行切削、搅拌,无法将浆液射出到一定直径范围,穿越卵石覆盖层时需要先引孔。
该方案施工器械简单,占地少,噪声小。但成本较高,工期长,且容易对环境造成污染。
4.2方案二:SMW工法连续墙
利用三轴型钻掘搅拌机钻掘并切削土体,同时向土体注入水泥系强化剂,通过不断搅拌使两者充分混合。硬结前,在水泥土混合体内插入H型钢,形成完整无接缝的地下连续墙体。该墙体具有一定强度和刚度的,可作为承台基坑的止水、挡土结构。
该方案施工成本低,止水效果好。施工中使用的H型钢可以重复使用四次以上,经济环保。但受施工道路限制,三轴型钻掘搅拌机进场困难。
4.3方案三:入岩拉森钢板桩
钢板桩围堰矩形布置,基坑尺寸为39.3 m×23 m,深度7.7 m。采用SPU-Ⅳw型钢板桩,内设双层围檩,桩底嵌入中风化岩层2~4 m。
针对卵石覆盖层和局部岩层,需要采用静压植桩机引孔。静压植桩机运用“除芯理论”,通过螺旋钻进行预掘,减轻贯入阻力。运用镭射仪红外指引线导向,校正钻杆位置,确保了拉森IVw型钢板桩压入垂直度。
结合放坡开挖,可减少拉森钢板桩长度和内支撑。
该方案止水性、稳定性好,对周围环境影响小,快捷方便,经济效益良好。
4.4方案比选
方案比选见表1。
虽然方案二工期短、造价低且经济环保,但所需大型设备无法运送至施工现场。鉴于本项目工期紧张,最终选择方案三,满足工期要求的同时,工程造价不高,且具有良好的稳定性、止水性。
结合工程实际情况,选用F201型静压值桩机,并配备了1台50 t履带吊配合钢板桩的吊运就位。主要施工工艺流程:设备材料进场—场地平整及测量放线—静压值桩机现场拼装—钢板桩吊运就位—螺旋钻引孔及静压植桩—值桩机自行走—下根桩施工—钢板桩合龙—拔桩回收。
基坑开挖完成后,坑內设置2处集水坑,采用2台潜水泵间断抽水即能满足施工要求,止水效果好。统计本项目值桩数据可知,预掘卵石层速率为10 min/m,强风化白云岩层为40 min/m,中风化白云岩层硬度高,速率为80 min/m。总体来说,该方案施工速度快且精度高,预计节约工期20 d。
5结束语
柳州市古镇路大桥主墩位于河滩处, 洪水期来临基础就无法施工。3#与4#主墩墩位处地质环境有明显差异。施工方案的制定既需要考虑工期的要求,又要考虑不同地质带来的影响。
3#承台处为坚硬的中风化白云岩, 4#承台处为透水性强、稳定性差的卵石层。为了使主墩基础对称变形,避免对桥梁结构产生过大的次内力,3#墩基础施工时,采用扩大开挖钻孔范围后回填细砂的方法,为3#墩桩基及承台预留变形空间。
4#承台处通过施工方案优化及方案比选,最终采用钢板桩围堰静压植桩法施工,解决了钢板桩难以在卵石、基岩等坚硬地层中有效使用的问题,确保了基坑的稳定性,克服了卵石层渗水量大的难题。
本项目桥位处水位地质情况复杂,桥梁基础的施工需要灵活变化,因地制宜 ,结合工程的具体情况,制定合理的施工方案。
参考文献
[1]蒙胜益,唐光暹.螺旋钻静压拉森钢板桩施工技术[J].建筑施工,2018(9):1509-1510.
[2]赵孟贺,谷明,龙大六,等. 临江透水坚硬地质条件下静压植桩施工技术及应用[J]. 工程技术研究.2022(2):35-37.
[作者简介]王宜贺(1987—),男,硕士,高级工程师,主要从事市政、公路桥梁设计工作。