南水北调大兴线顶管泥浆循环工艺优化研究

2024-05-13 11:35聂晨阳
河南水利与南水北调 2024年3期
关键词:泥浆池传统工艺顶管

郑 伟,王 申,聂晨阳,孟 欢

(北京金河水务建设集团有限公司,北京 102206)

1 工程概况

南水北调工程大兴支线顶管项目位于北京市大兴区及河北固安县,分别与南干渠及廊涿干渠连通。大兴支线连通管线采用1-DN2400管道,全长约46 km(其中北京段长约33.40 km),设计输水流量为6.10 m3/s;新机场水厂连接线采用2-DN1800管道,全长约14 km,设计输水流量4.90 m3/s。该项目主要是通过连通南干渠与河北廊涿干渠,使北京与河北的南水北调水互联互通,同时规划北京新机场水厂提供双水源通道,为北京市增加一条南水北调中线水进京通道。

2 传统顶管泥浆循环处理工艺

2.1 工艺流程

传统顶管泥浆循环处理工艺流程如图1所示,图中一共分为4 个步骤,涉及顶管机,注浆孔,调节池三者:顶管泥浆经过振动筛除砂处理后进入调节池;调节池废弃泥浆排至废弃泥浆池外运处理;调节池中加入清水和膨润土,调节循环浆浓度;循环浆回供给顶管机。

图1 传统泥浆循环处理工艺图

在顶管施工过程中,泥浆的作用主要包含两个:①泥浆在输送和灌注过程中具有流动性,将管道外壁与土层之间的干摩擦变成湿润摩擦,减小摩擦力和顶进力;②泥浆固结后呈现凝胶状,与管壁、土层三者之间相互支撑,平衡土压力,防止地面沉降。

2.2 传统工艺存在的问题

虽然顶管技术在中国已经被广泛应用,但是在理论结合工程实际方面研究较少,尤其是其中的泥浆循环工艺固化成型,在富水砂层的施工过程中的泥水平衡方面,对于泥浆的处理仍然存在一定的问题:

①传统的泥水循环工艺在调节循环泥浆比重的过程中,需要加入清水和膨润土,使顶管机泥水仓砂粒悬浮,从而确保排泥管道的排砂通畅,但是这样会造成工程用水量浪费,废弃泥浆无效处理,污染物占地面积达,处置费用及环境污染问题无法解决,给企业带来环境效益的副作用。

②传统工艺含水量较大,注浆效果不佳,不能够及时形成完整有效的泥浆套,在顶管推进过程中出现顶管推力骤然增大的现象,导致后期出现较大变形,危害整体工程结构。

③南水北调工程属于超长距离顶管施工项目,由于施工工期较长,泥浆的失水将会导致触变泥浆失效,因此必须在管道沿程每隔一定距离设置补浆孔,及时补充新的触变泥浆,但是这样会增加传统工艺的施工压力,同样为泥浆处理问题增加负担。

④管道铺设完毕后触变泥浆会出现失水、收缩和凝固的现场,可能造成地表后期持续沉降的问题。因此,在顶管隧道贯通后需进行置换注浆,及时压注水泥浆,置换或填充施工过程中的触变泥浆,固结隧道和地层。

3 改进顶管泥浆循环处理工艺

3.1 改进工艺步骤

那么针对传统工艺存在的问题,结合泥浆的灌注过程,经过优化改进,增加循环泥浆池、絮凝装置、脱水机及尾水处理装置。改进后的工艺步骤如下,流程图如图2 所示步骤一:顶管泥浆经过振动筛除砂处理后进入调节箱;步骤二:调节箱将废弃泥浆通过絮凝装置进行絮凝反应;步骤三:通过脱水机进行压滤脱水,脱水滤液进入清水箱,干泥外弃;步骤四:清水箱脱水滤液补给循环泥浆池进行浓度调节;步骤五:循环泥浆池泥浆回供给顶管机。

图2 循环泥浆性能对比分析图

3.2 改进工艺现场应用

项目采用了优化改进的顶管泥浆循环处理系统,增加了循环泥浆池、絮凝装置、脱水机及尾水处理装置。其中调节箱为钢制水箱,长8 m、宽2.80 m、高3.30 m。振动筛安装在调节箱上方,功率为48 kW。循环泥浆池为砖砌水池,长13 m、宽3 m、高1.50 m;清水箱为PE 罐,容积20 m3。废弃泥浆设计流量为15 m3/h;絮凝装置为钢制圆罐,直径2.50 m、高3.50 m;脱水机为2台带式压滤机,带宽3 m。

对优化后循环泥浆工艺现场产生的泥浆检测,顶管泥浆含水率78%左右。泥浆颗粒粒径组成见表1。在各类粒径中,粒径<0.08 mm 的仅占18.40%,0.08~1.000 mm 的砂粒占比为81.60%,可以看到泥浆主要由砂粒组成。该组分不仅能够增强循环过程中泥浆的润滑作用,并且含水量较小的情况下,泥浆固结的时间缩短,大大减少施工周期,同时泥浆、管壁和土层三者的稳定性达到要求。

表1 泥浆颗粒粒径组成表

传统与改进后的泥浆循环处理工艺效益对比如表2 所示。脱水后的干泥含水率为46%左右,满足污泥用于混合填埋<60%的要求,取得了环保效益。新工艺节约用水24 m3/m,膨润土2.50 t/m,废弃泥浆处理节约45 元/m3。取得了经济效益。废弃泥浆经压滤脱水后再外运处置,实现了泥浆减量、减少占地及资源化利用等效果,采用脱水滤液调节循环泥浆浓度,实现了节约用水效果。优化改进的顶管泥浆循环处理工艺解决了传统工艺用水量大,废弃泥浆占地面积大,处理费用高,污染环境等问题。

表2 传统工艺与改进工艺的效益对比表

4 结论

①通过增加循环泥浆池、絮凝装置、脱水机及尾水处理装置来优化泥浆循环处理工艺,可以达到泥浆减量、节约用水及资源化利用等效果,实现废弃泥浆的二次利用。

②相比于传统工艺,优化后的泥浆循环工艺节约用水24 m3/m,膨润土2.50 t/m,废弃泥浆处理节约45元/m3。取得了经济效益;脱水后的干泥含水率为46%左右,降低了32.35%,满足污泥用于混合填埋<60%的要求,取得了环保效益。

③优化后的泥浆循环处理工艺不仅可以应用在顶管施工中,而且可以扩展到钻孔灌注桩,土压平衡盾构机施工等大多数水利工程,具有重要的指导意义。

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