兰馨辉 边艳爱 付勇 马进强 叶锦娟 程伟凤
摘要:针对某有色金属矿山周边酸性矿山废水存在环境污染隐患问题,进行了除铁、硫化收铜、中和处理试验研究。结果表明:该酸性矿山废水采用混合除铁收铜—中和处理后,污染物达到GB 8979—1996 《污水综合排放标准》一级标准要求,产生的中和渣浸出毒性能够满足一般工业固体废物要求,铜渣铜品位可达到35 %以上,铜综合回收率可达93.9 %。
关键词:酸性矿山废水;综合治理;铜;铁;回收率
中图分类号:TD926.5文章编号:1001-1277(2024)04-0091-05
文献标志码:Adoi:10.11792/hj20240418
引 言
某有色金属矿山周边分布的富硫矿床中含有大量硫化矿物,在空气、水及微生物的作用下,其发生风化、溶浸、氧化和水解等一系列物理化学及生化反应,形成酸性矿山废水(Acid Mine Drainage,AMD)[1-5]。这些酸性矿山废水如果得不到效治理,会对当地环境造成极大影响[6-8]。因此,为保障当地土壤环境和水环境质量,同时实现有价资源的综合回收利用,亟须对酸性矿山废水进行综合治理研究。
1 试验部分
1.1 仪器与药剂
试验仪器:UV-1700紫外分光光度计;DELTA 320 pH计;电感耦合等离子体光谱仪;化学滴定装置等。
试验药剂:硫氢化钠、石灰等,均为分析纯。
1.2 废水污染特性
取该酸性矿山废水进行水质分析,结果见表1。
由表1可知:该酸性矿山废水pH较低,超标污染物为铜、砷、镍、锰和硫酸盐。其中,铜超标倍数高达1 769倍,极具回收价值。综合考虑,试验确定采用除铁预处理、硫化收铜和中和处理的技术路线,实现有价物质铜的有效回收,同时对酸性矿山废水进行达标治理。
2 试验结果与讨论
2.1 除铁试验
2.1.1 反应时间
取一定量酸性矿山废水,采用10 %石灰乳调节
初始pH值至3.6,搅拌反应15 min、20 min、25 min和30 min后,取除铁液进行化验分析。试验结果见图1。
由图1可知:在反应时间为15 min、20 min、25 min和30 min条件下,铁去除率分别为83.55 %、84.30 %、84.36 %和84.24 %,铜损失率分别为0.57 %、5.21 %、4.96 %和4.58 %,硫酸盐去除率分别为15.66 %、7.40 %、17.38 %和16.70 %,即试验条件下反应时间对除铁效果无明显影响。综合考虑酸性矿山废水水质水量波动等因素,建议反应时间控制在15 min以上,不再进一步缩短反应时间。
2.1.2 初始pH
取一定量酸性矿山废水,采用10 %石灰乳进行pH调节,控制反应初始pH值分别为2.8,3.0,3.2,3.3,3.4,3.6和3.9,反应时间为30 min。反应结束后取除铁液进行化验分析,除铁渣低温烘干后称量。试验结果见图2。
由图2可知:随着初始pH的升高,产渣量逐渐增加。当初始pH值控制在3.3以上时,可实现铁、砷等污染物的有效去除;再继续增加初始pH,酸性矿山废水中的铁、砷等污染物质量浓度变化不大。除铁初始pH值为3.3和3.6时,产渣量分别为15.20 g/L和19.26 g/L。综合考虑,建议控制除铁初始pH值为3.3,此时产渣量相较于pH值为3.6时降低21.08 %,同时,低pH条件能够降低铜在除铁过程中的损失。
2024年第4期/第45卷安环与分析安环与分析黄 金
2.1.3 除铁渣浸出毒性试验
取一定量酸性矿山废水,采用10 %石灰乳进行pH调节,控制初始pH值为3.3,反应时间为30 min。反应结束后采用正压过滤装置进行压滤,得到含水率约50 %的除铁渣。分别采用硫化液、中和液按照洗涤比(m(除铁渣)∶m(洗涤液))1∶1和1∶3对除铁渣进行搅拌洗涤,反应时间为30 min。按照HJ/T 299—2007 《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》,对除铁渣、洗涤处理后除铁渣(洗涤渣,含水率约50 %)进行浸出毒性试验,结果见表2、表3。
由表2可知:除铁渣经硫化液、中和液洗涤后,毒性浸出液中Cu质量浓度明显降低,在洗涤比1∶1和1∶3的条件下,毒性浸出液中Cu质量浓度均能够达到100 mg/L以下,满足GB 5085.3—2007 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》中一般工业固体废物要求(见表3)。随着洗涤比增加,除铁液和毒性浸出液中Cu质量浓度逐渐降低,可以提高整个工艺铜综合回收率。按照除铁初始pH值控制在3.3,酸性矿山废水含Cu为 872 mg/L、产渣量为15.20 g/L、除铁液含Cu为831 mg/L计算,则除铁渣在硫化液1∶1洗滌、硫化液1∶3洗涤、中和液1∶1洗涤、中和液1∶3洗涤4种条件下,铜回收率分别提高0.78 %、1.13 %、0.92 %和1.12 %。
2.2 硫化收铜试验
2.2.1 反应时间
除铁液采用10 %硫氢化钠溶液调节初始ORP为0~100 mV,控制反应时间为7.5 min、10 min、12.5 min和15 min,反应结束后取收铜液进行化验分析,试验结果见图3。
由图3可知:随着反应时间的延长,收铜液中铜质量浓度先快速降低后保持不变,铁和硫酸盐的质量浓度未见明显变化。硫化收铜反应时间为7.5 min、10 min、12.5 min和15 min条件下,铜回收率分别为99.77 %、99.97 %、99.96 %和99.98 %,硫酸盐去除率分别为12.21 %、-5.88 %、11.76 %和3.61 %,铁未得到去除,即试验条件下反应时间对收铜效果无明显影响。综合考虑酸性矿山废水水质水量波动等因素,建议反应时间控制在7.5 min以上,不再进一步缩短反应时间。
2.2.2 初始ORP
除铁液采用10 %硫氢化钠溶液调节初始ORP为100,50,0,-100和-200 mV(硫氢化钠溶液投加量分别为14 mL/L、14.2 mL/L、15 mL/L、16.1 mL/L和18 mL/L),反应时间为15 min,反应结束后取收铜液进行化验分析,试验结果见图4。
由图4可知:随着初始ORP逐渐降低(硫氢化钠溶液投加量增加),Cu质量浓度逐渐降低,铜渣产量整体呈上升趋势,铜渣铜品位整体呈下降趋势。ORP达到100 mV时,Cu质量浓度降低至0.515 mg/L。在试验设定条件下,铜回收率均达到99.94 %以上,液相中硫化物质量浓度均低于0.55 mg/L,铜渣产量为1.16~1.26 g/L,铜渣铜品位为54.86 %~59.34 %。
2.2.3 混合除铁收铜验证试验
取一定量矿山酸性废水,采用10 %石灰乳调节初始pH值至3.3后,向溶液中投加10 %硫氢化钠溶液调节初始ORP,分别控制在-100,0和100 mV,反应时间为15 min。反应结束后过滤,分析。混合除铁收铜试验条件与结果见表4。
由表4可知:混合除铁收铜处理后,收铜液中铜质量浓度不高于0.25 mg/L,硫化收铜铜回收率高于99.97 %,同时铜渣铜品位为32.82 %~36.17 %。通过合理控制工艺参数,可实现铜渣铜品位稳定达到35 %以上,铜综合回收率达到93.9 %。
2.3 中和试验
2.3.1 初始pH
收铜液采用10 %石灰乳调节初始pH值至6.5,7,7.5,8和8.5,反应时间为1 h,反应结束后取中和液进行化验分析,试验结果见图5。
由图5可知:随着中和反应初始pH的升高,目标污染物的质量浓度逐渐降低,中和渣产量逐渐增大。当中和反应初始pH值达到7.5以上时,中和液中Mn质量浓度达到1.78 mg/L,满足GB 8978—1996 《污水综合排放标准》一级标准要求(≤2.0 mg/L),铜、砷、镍等其他目标污染物也符合标准要求。同时,中和反应过程硫酸盐含量显著降低,当初始pH值达到8左右时,中和液中硫酸盐质量浓度降低至3 610 mg/L,去除率达到了81.77 %。综合考虑,确定初始pH值为8。
2.3.2 中和渣浸出毒性试验
按照HJ/T 299—2007 《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》,对反应pH值为7.5和8.5获得的中和渣(含水率约为50 %)进行浸出毒性试验,结果见表5。
由表5可知,中和渣浸出毒性满足一般工业固体废物要求。
3 结 论
1)除铁工艺反应时间控制在15 min以上,初始pH值控制在3.3;除铁渣经中和液或硫化液1∶1洗涤后,浸出毒性达到一般工业固体废物要求。硫化收铜工艺反应时间控制在7.5 min以上。
2)混合除铁收铜初始pH值控制在3.3左右,初始ORP<100 mV。铜渣铜品位可达到35 %以上,铜综合回收率达到93.9 %。
3)除铜液中和工艺反应时间为1 h,pH值控制在8。
4)酸性矿山废水采用混合除铁收铜—中和处理后,溶液中Cu、As、Ni和Mn等目标污染物达到GB 8978—1996《污水综合排放标准》一级标准,中和渣浸出毒性达到一般工业固体废物要求。
[参 考 文 献]
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Experimental study on comprehensive treatment of acid mine drainage in a mine
Abstract:In response to the environmental pollution risks posed by acid mine drainage surrounding a non-ferrous metal mine,experimental study was conducted on the removal of iron,copper recovery by sulfurization and neutralization treatment.The results indicate that after the process of mixed iron removal and copper recovery-neutralization treatment,the pollutants in the acid mine drainage met the requirements of Grade I of the GB 8979-1996 "Comprehensive Wastewater Discharge Standard".The producedneutralization residue exhibit leach toxicity levels that meet the general industrial solid waste requirements.The copper grade in the copper residue can reach over 35 %,and the comprehensive copper recovery rate can reach 93.9 %.
Keywords:acid mine drainage;comprehensive treatment;copper;iron;recovery rate