孙威,张寒羽,钟家怡,梁兴华,陈素姣
(柳工柳州传动件有限公司,广西柳州 545007)
压路机是一种路面机械,广泛应用于路基建设、平整地面、压实路基等作业,作业时车速缓慢,一般为4 km/h。根据实际需要,一部分压路机已经通过输入动力反拖代替行车制动,但保留了驻车制动系统。随着静液压压路机桥的推广及应用,在驱动桥上配置驻车制动器已经成为施工现场标配。制动器作为关键的功能性结构,其发生故障会影响整机的使用,其失效模式多以制动器漏油、制动力不足为主。国内制造行业的专家与学者们对密封圈进行了大量研究,其中刘文华等[1]通过对进口设备故障进行分析,确认了造成星形圈翻滚的原因是密封圈与杆壁摩擦力大;陈庆等[2]通过科学计算、理论分析,对影响密封圈的泄漏量的介质压力、往复运动速度及介质黏度等因素进行分析,认为“O”形橡胶圈不适宜在重负荷工况或润滑差的情况下使用,因为其易导致密封圈翻滚磨损。赵虹辉[3]通过对派克旧件分析得出造成密封泄漏的原因主要与活塞杆损坏、介质污染、极端工作温度、化学物质侵蚀、工作压力过高等相关。以上研究都对密封圈的泄漏原因进行了科学、有效的分析和计算,并给出“O”形密封圈的特点及导致密封失效的主要原因,同时前人的研究对外部环境的影响也进行了分析与总结,但未包含对干式、无油液介质的制动环境进行模拟分析,本文主要研究压路机桥干式驻车制动密封的选型、计算及试验方法,以解决制动器漏油问题。
干式驻车制动器的密封结构如图1所示,活塞与缸孔采用密封设计,活塞的大端采用活塞动密封、活塞的小端采用活塞杆动密封。
图1 干式驻车制动器结构
在停车状态下,活塞因碟形弹簧压紧底部摩擦副,摩擦副通过花键与动力输入齿轮花键连接,利用摩擦副压紧,摩擦力使其保持静止不能转动,实现停车制动。当液压油从入口进入,将活塞向上顶起,摩擦副释放不再受压,随之制动停止,整机根据输入动力启动行驶作业。对于压路机,车速较慢、停车制动器的使用不频繁,整个生命周期(制动次数)有5 000 次左右的制动次数。但是,停车制动器的工作环境处于无油液浸泡的干式环境,与传统的湿式制动器浸泡在齿轮油中的工作环境相比,停车制动器的工作环境更恶劣,更容易出现故障。
经过对旧件的拆检分析,反馈时间段多集中在整机工作300 h 以内,工程机械属于早期的故障反馈。拆检旧件发现制动器的故障失效模式为“O”形圈扭曲变形(如图2所示)。
图2 “O”形圈扭曲变形
2.1.1 “O”形圈扭曲变形
扭曲变形(如图2所示)会导致“O”形圈材料无法精准填充密封沟槽,不能按照设计计算的压缩率、填充率实施密封,导致密封处漏油。
2.1.2 “O”形圈严重磨损
扭曲变形后“O”形圈严重磨损是常见的密封故障反馈形式,因磨损造成材料缺失,使密封圈的压缩率发生改变,导致密封失效。
经过调查确认,制动器在出厂测试时进行了密封性能测试,不存在漏油、制动密封失效的情况,说明“O”形圈的初始压缩量能够满足密封要求。其他制动器相关零件也无异常,活塞密封面粗糙度、壳体密封面粗糙度均满足制动器的需求。经分析后,总结失效原因如下。
2.2.1 “O”形圈扭曲
造成“O”形圈扭曲的原因是装配或密封圈使用过程的摩擦力不均匀,包括缸孔及活塞杆的制造间隙不均匀、“O”形圈断面直径不均匀、缸孔或活塞杆圆周粗糙度不一致、活塞杆往复过程跳动等。当局部摩擦力大于“O”形圈橡胶抗扭力时就产生翻转扭曲。
2.2.2 “O”形圈的磨损
硬度不足会导致“O”形圈耐磨性能下降,市场中的整机中,“O”形圈已经工作超过2 000 h,并且当前“O”形圈的硬度已经达到使用要求,因此硬度不足非造成失效的主要原因。此外,橡胶材质、活塞、活塞缸粗糙度等均满足“O”形圈密封标注的要求,非造成失效的主要原因,但工况灰尘较大,可能需要更好的防尘装置。
经过对旧件进行分析排查发现,“O”形圈的材质、尺寸、活塞缸,以及活塞杆的粗糙度、尺寸均符合设计要求,所以针对静液压压路机干式驻车制动器密封特点,需要回顾和优化预拉伸率、预压缩率、压缩率参数设计。
其中:d1为“O”形圈内径,d3为“O”形圈槽底直径(活塞),最小预拉伸率等于0。ymax应满足国标[4]建议的最大预拉伸率(见表1)。
表1 国标建议的活塞密封“O”形圈最大预拉伸率
计算得出,故障“O”形圈的预压缩率为2.8%~2.92%,符合国标要求。
其中:D0为“O”形圈界面直径,d6为沟槽底径(制动壳体),最小预压缩率应等于0,kmax应符合国标建议的最大预压缩率(见表2)。
表2 国标建议的活塞杆密封“O”形圈最大预压缩率
计算得出,故障“O”形圈的预压缩率为2.8%~2.92%,符合国标要求。
其中:D0为密封“O”形圈截面直径,mm;D为密封腔体大径,mm;d为密封腔体小径。
计算得出,故障“O”形圈的压缩率为12.6%~18.2%。符合国标的建议值(见表3)。
表3 国标建议的活塞密封、活塞杆密封构造深度的极限值及对应的压缩率(单位:mm)
一般压缩率与永久变形存在一定关系(如图3所示)。
图3 压缩率与永久变形关系图
压缩率的范围为9%≤12.6%~18.2%≤19.5%,符合国标要求。
通过以上计算可以得出,当前的“O”形圈符合密封标准要求,但是由于静液压压路机驻车制动器“O”形圈服役环境的特殊性,以及压路机制动器工作油压不高,为1~3.5 MPa,因此拉伸率、预压缩率、压缩率的参数仍有优化空间。适宜的取值有利于减少摩擦力,尤其是干式无油侧的摩擦力(远大于有油侧),还可以消除翻转扭曲及磨损失效。通过试验的方法将“O”形圈压缩率调整到一个合适的值,使“O”形圈不再发生扭曲且磨损量最小,保证密封不漏油。
为解决制动器漏油的问题,经计算分析未能确认压缩率的影响,需要通过可靠性的台架耐久性试验进行验证和确认,通过模拟制动系统活塞运动方式搭建试验台,并通过调整“O”形圈的压缩率,对比在相同试验条件下试验结束时“O”形圈压缩率的变化。
取制动器组件,按图1 设计装配完毕,通过设计相同的“O”形圈与不同尺寸的活塞及制动器壳体调整“O”形圈的压缩率,模拟整机实际解除制动的压力进行周期性加载,达到目标试验次数后拆检确认磨损量,再以不同磨损量进行对比、分析,并且计算压缩率的变化,取磨损最小且未发生漏油为目标试验结果。
试验台搭建包含接油盘、试验用制动器组件、压力泵站、压力表、连接油管,试验件的摆放必须按照装置置于整机上的位置进行,否则会影响试验效果;必须设置接油盘在制动器测试时有油液流出,避免污染环境;试验装置应固定,保证试验的安全性。
由于停车制动器工作频次低,按照压路机的使用情况,每天需要使用4次左右。整机行车速度慢,一般临时停车时,驾驶员不操作制动器,仅在休息时实施停车制动,所以实际所需的试验时间较短。按8 s一个循环计算,预计2 d可完成一次试验。
停车制动器与行车制动系相比,停车制动器置于输入端,一般行车制动器置于终端(轮边减速器附近),所以停车制动器所需的制动力矩更小,试验所需要的液压油压力更小,一般静液压压路机驻车制动器压力取值为1~3.5 MPa。可根据实际液压泵站配置及试验安全性要求,考虑从中选择合适的试验压力开展试验。本次试验的停车制动器压力设置为1.5 MPa。
其中:T为试验周期,h。t1为加压时间,s。t2为保压时间,s;为保证活塞行程的充分性,t2应大于10 s。t3为泄压时间,s;根据试验液压泵站能力,尽量取小值。n为试验次数。
试验采用5 种不同初始压缩率的“O”形圈配套制动器(如图4所示),压缩率大于14%的试验次数未能达到目标就出现渗漏,甚至在早期出现扭曲变形的情况。可见,在干式制动器中,压缩率过大会造成不符合工况条件。但是,不能为防止扭曲变形而盲目降低压缩率,从实验过程中得出,当“O”形圈的压缩率小于5%后,试验初期就出现了渗漏现象,制动器失去密封性能。
图4 5次试验前后的压缩率对比
本次试验在同一时间段完成,试验环境相同,为避免试验件拆检与恢复误差,均由同一人操作。经试验结果确认(如图4所示),当“O”形圈压缩率控制在6%~13.5%时,可有效防止“O”形圈翻转扭曲及过度磨损,进而防止压路机桥制动器发生早期故障;同时,补充计算预拉伸率及预压缩率均在标准要求范围内,所以对静液压压路机桥驻车制动器“O”形圈密封的改进是有效的。
综合“O”形圈改进的方案,同时验证了新结构形式的密封圈(“X”形圈、“D”形圈)的压缩率基本与“O”形圈保持一致(如图5所示),试验结果良好。此外,进一步完善防尘方案,确认最终方案(如图6所示)。
图5 “X”形圈、“D”形圈示意图
图6 制动器改进方案
外部“O”形圈可有效防尘,防止异物进入导致密封圈磨损。支撑导向带起到支撑作用,保证活塞不偏压密封圈,而“X”形或“D”形密封圈可有效防止翻滚、扭曲变形。
本文针对某款静液压压路机桥停车制动器的早期漏油问题,结合制动器工作特点,对密封结构进行分析和试验验证。验证表明,导致制动器早期漏油的主要原因是“O”形圈的压缩率选取不当,引起早期的扭曲变形和过度磨损。当压缩率控制在6%~13.5%时,密封性能具有较高的可靠性,可以满足整机的使用需求。此外,停车制动密封选择“O”形圈主要考虑的是“O”形圈模具简单、标准件多、便于选择、成本低。其他形式的密封圈也能在解决早期故障漏油问题上发挥重要作用,如“X”形圈、“D”形圈,其不规则形状可有效防止扭曲变形及翻转,“X”形圈的密封唇口有两道,密封效果更好,“D”形圈的密封接触面积更大,可提升制动器密封的性能。