冯万里
(西山煤电集团东曲煤矿,山西 太原 030200)
当前很多煤矿矿井中,随着深度开采工作的进行,易于开采的煤层基本采空,主采煤层也随之变为较薄煤层,而这些较薄煤层通常以煤层群的方式分布。以往对于这些较薄煤层群的开采,多采用下行式开采,但如煤层开采区域顶板裂隙较为明显则容易引发安全风险问题,此时则需要采用上行式开采[1-2]。为此,应当结合实际情况,对上行开采工作及其巷道布置模式的优化做进一步研究。
某煤矿开采区域内为典型的较薄煤层群分布,该区域可采煤层分为三层,分别编号为C19、C20 和C24。整体来看,各个煤层均较为稳定,厚度为1.0~1.2 m 不等,各煤层倾角均为15°,均为局部可采。当前,该矿井主要针对C19 和C20 两个煤层进行回采作业,机巷设计图如图1 所示。
图1 机巷设计图(单位:mm)
概括而言,该矿井的工作面回采工艺为走向长壁后退式采煤法,主要分为以下几部分:采用双滚筒落煤方式,进刀方式为端部斜切进刀,滚筒截深为0.6 m,循环落煤进度为0.6 m;采用装煤机械和人工的方式相结合进行装煤;采用输送机进行运煤作业;应用液压支架和支护面顶板进行支护;针对采空区域,应用自然垮落法进行处理[3]。
在回采巷道布置环节,技术人员应用FLAC3D 软件对开采区域的应力情况进行分析,基于分段积分方法,求解均布载荷在半无限体中的垂直应力分布,而后使用MATLAB 软件对应力系数分布情况进行分析,分析结果如图2 所示。
图2 附加垂直应力系数分布情况
由图2 可知,附加垂直应力系数的分布呈现“泡状”,垂直应力随着埋深的增加而非线性减小,同时可见该区域存在较为明显的应力集中。结合实际经验可知,巷道上一煤层采空后也容易形成高应力集中区域,因此为避免出现安全风险,其关键则在于避免高应力集中区的叠加。结合以上条件,最终确定采用平错式布置方案,其示意图如图3 所示。
图3 平错式布置方案示意图
由图3 可知,在这种布置方案下,1 号和2 号两个主要巷道错开布置,这种布置方式的优点在于,上层煤柱开采的应力对于2 号巷道几乎不存在影响,因此也不需要进行煤柱留设,有效提升了煤炭资源开采效率。
为避免各个煤层群的开采之间存在过多影响,在本环节的研究中,应用比值判别法对开采顺序进行规划,在该方法中,应用相邻煤层的层间距与下煤层采高两个数值做除法运算,得到一个系数k,据此判断开采模式[4]。
根据前期勘查资料可知,在该矿井中,C19 与C20 两个煤层的层间距为3 m,采高为1.4 m,C20 和C24 两个煤层的层间距为10 m,采高为1.4 m。将其代入上述运算方法中,得出两个系数分别为2.1 和7.1,根据以往研究经验可知,由于两个系数均小于临界值7.5,应优先采用煤层下行式开采。但从现场经验来看,以往对类似情况进行下行式开采后,工作面、采空区和机巷内均存在严重积水现象,对安全和效率均造成严重制约。结合分析结果和实际情况,最终确定开采顺序如下:对不同煤层间进行下行式开采,同一煤层区段使用上行开采。
为保证留巷效果,技术人员对巷旁支护方案进行研究,综合考虑支护体强度、施工可行性和经济成本等多方面因素后,采用矸石袋宽幅支挡隔离技术进行支护方案设计。在该技术模式下,采用矸石和双头螺纹式锚杆,并辅以钢带和钢筋梯子梁等材料进行支护作业。矸石采用矿井现场掘进过程中产生的废弃材料,经过粉碎后采用0.8 m 规格的编织袋进行装袋,装袋长度控制为0.6 m,封紧袋口后,进行规则的堆码和锚固。
为检验本次巷道布置方案的可靠性,本环节采用激光断面仪对该巷道进行断面扫描,扫描结果应用专业计算机软件进行分析处理。根据工作面的实际位置,共计选择3 个位置进行扫描,根据扫描结果判断,三个断面分别位于未受影响区,影响较弱区和超前支持应力影响强烈区[5],断面收缩率分别为0.05、0.28和0.32。整体来看,C19 煤层巷道的主要问题在于超前支持应力影响强烈区,该区域内的巷道变形情况较为突出,从断面扫描处理图(图4)来看,其形状已及其不规整,为规避上述问题,应当将超前加密支护部分予以增强处理,同时增大超前支护的距离。
图4 断面扫描处理图
针对C24 煤层的测量仍采用激光扫描仪进行测量,重点对该区域的1196 工作面进行测量,测量结果分为以下几个部分。
1)对超前支撑压力影响区断面的测量分析,分析结果显示,该区域巷道收缩率为0.06,几乎不存在变形情况,也基本不存在集中应力影响。
2)对1196 工作面采空区下方断面进行分析,分析结果显示,该区域部分存在积水,导致巷道出现约150 mm 的底鼓,但两帮基本无收敛,据此预测在开采过程中,超前支持压力对C24 煤层不会产生明显影响。
3)对1196 工作面采空区与该区段的煤柱交界处断面进行分析,分析结果显示,该断面巷道顶板出现约150 mm 的下沉,存在两帮收敛约100 mm,且出现约270 mm 的底鼓。经过初步分析,其主要原因是由于煤柱附近的集中应力影响所致。
4)对1196 工作面所留煤柱下方断层情况进行分析,分析显示,该部位出现近8 m 的断层,并出现大面积垮落,垮落高度约为200 mm,整体变形情况较为严重,与断层发育不无关联,仍需采用加强支护措施予以解决。
为进一步了解C19 煤层开采如何影响C24 煤层断面变形情况,在本环节中,结合施工图纸,在该区域的编号1146 机巷中布置三个监测断面,每个断面距离为30 m,能够实现对160 m 区段的监测,主要监测内容如表1 所示。
表1 主要监测内容
据此对相关参数进行监测,得出如下监测结果:
1)巷道顶板压力存在明显上升,最大值约为14.2 MPa,推测是由于上覆岩层垮落所引起,但在推过1106 工作面后基本保持稳定。
2)工作面在回采过程中,顶板最大离层值为45 mm,且顶底板最大移进量约为100 mm,证明引起断面变形的主要原因是底鼓,为解决此问题,应当引入巷道排水措施加以解决。
本次结合近距离煤层开采的实际情况,从回采巷道布置、开采顺序和支护方案三个角度同时着手,对上行开采模式在近距离煤层群中的应用进行了较为详细的探讨,并应用理论与实践相结合的方式,对上行开采过程中的主要指标参数进行分析,根据分析结果对后续的工作提出相应建议。总而言之,上行开采方案较为可行,但在后续工作中仍有待于进一步优化改进。