丁益群 李治国
摘 要:简要介绍某轮主机曲轴在修理过程中发生轴颈烧毁事故的过程、原因及其修复过程,盼能给业内同仁在修理同类型的主机时,提供一定的帮助。
关键词:主机;轴颈;拉痕;轴瓦;加厚瓦
主机是船舶最关键的设备,也是十分精密的设备,在平时的使用管理中,特别是在大修时,务必谨慎小心,稍有不慎,极易造成严重的后果。
1 损伤经过
某工程船舶,双套主推进系统,主机使用的是MAN B&W 7L 32/40型柴油机,额定转速750 rpm,额定功率3 360 kW,总运行时间约为40 000 h,距上次大修的运行时间约为10 000 h,已到说明书规定的大修间隔周期,遂决定进厂大修。
修理中发现,左主机5#缸连杆大端轴颈上有一道深、宽均约为1 mm的拉痕(如图1所示)。装复前,维修人员用细砂纸、油石将拉痕的凸起及尖锐部位稍打磨光滑后,用帆布条反复抛光(如图2所示),并对该轴颈进行了着色探伤,未发现异常,将各部件装复后,起动主机试车。
图1 原左主机5#缸轴颈上拉痕
图2 原左主机5#缸轴颈打磨后的照片
8:15,起动主机后约10 min,因齿轮箱滑油备用泵的原因,导致主机意外停车。约8:45,再次起动主机,按主机说明书的规定进行磨合,其间未发现异常。约10:30,出现“左主机溅油温度偏差大”报警,8 s后复位(如图3所示),查看报警,发现左主机5#缸溅油温度比其他缸高约1.5℃,相关人员即组织检查,在检查的过程中,约1.5 min后,出现“左主机溅油温度偏差大停车”报警,左主机自动停车(如图4所示)。
图3 “左主机溅油温度偏差大”报警
图4 “左主机溅油温度偏差大停车”报警
打开左主机道门,观察到左主机5#缸连杆大端轴承白合金大量烧融脱落,拆检发现5#缸连杆大端轴承白合金基本全部烧融脱落(如图5所示),5#缸连杆大端轴颈损伤(如图6所示),进一步检查发现该轴颈损伤处裂纹明显,经磁力探伤发现裂纹较深,估计至少有2 cm以上,且该曲轴的2#缸至6#缸有稍微的弯曲变形,已失去修理价值,更换该主机曲轴已势在必行。所幸经检查,主轴承孔座及机架未发现变形。
图5 5#缸轴承及连杆下端损伤情况
图6 5#缸连杆大端轴颈损伤情况
2 事故原因
直接原因为5#缸拉痕处的修理不严谨不规范,该处修理面积过大,宽度达约15 mm(如图2所示)(整个轴瓦的宽度为125 mm),修理后虽经帆布条反复抛光,但光洁度、平面度与原来相差较大,该处的油膜无法正常形成,进一步影响该道轴颈油膜的正常形成。对于这一点,船厂、船方、保险公司均无异议,直接证据为主管轮机员提供的现场照片(如图2所示)。
间接原因有很多,主要有:一是船舶轮机长、主管轮机员经验不足,虽发现该轴颈的修理不规范,但也没有正式提出不同的意见。二是船厂、船方在试车的过程中疏忽大意,没有密切关注有问题的重点部位情况,后续调查发现,在该主机稍加负荷5 min后,该缸的溅油温度就比其他缸明显偏高,显示当时即有异常出现。三是该主机的磨合过程不顺畅,中途发生过其他原因的意外停车。四是在第一次出现报警后没有及时停车检查,导致损伤进一步加剧。
3 修理方案选择
3.1 曲轴购置
咨询设备原厂商,其价格较高,主要是供货时间长达半年以上,船东无法承受这么长时间的船舶停用。因该主机在全世界很多地方,包括国内也有数家柴油机厂家在生产制造,故该主机曲轴的胚胎件并不缺乏,加工时间也不会太久。经多方联系确定,最终选择了从韩国的一家柴油机生产制造商进口了一根新的曲轴,一个月后即可到货。价格方面,船厂、船方、保险公司均可接受。
3.2 修理方案
一是整体车间修复。将该主机整体吊出至车间,进行曲轴更换,修理质量有保证,时间也更快。缺点为该主机外形尺寸较大,无法从原机舱开孔处吊进,需在机舱的左侧靠近主机位置船体上重新开一至少宽5 m、高4 m的开口,且吊进、吊出主机均需在坞内进行。二是现场装配修复。在现场吊起机架上部分,安装曲轴,装复各部件。比较这2种方案,第一种方案需进坞2次,每次至少5天,附加的修理费用多了不少,对船舶的损伤也较大(船体的开孔比较大),但主机的修理质量较有保障,船厂较倾向该方案。第二种方案的附加修理费用少,但在现场装配,修理质量稍差,修理时间也会相应增加3~5天,保险公司则强烈要求选用该方案。船东综合考虑各因素,选择了对船舶损伤更小的无须在船体上开孔的第二种方案(机舱的原开口正好可以吊进曲轴),另一个主要因素是本船为工程船舶,设备很多,船舶上的电缆排架到处都是,想在左主机周围开一个宽5 m、高4 m的通道,要移动上百根的设备电缆,工程进一步扩大,修理时间只会更久。
4 修理重点及难点
4.1 清洁
发生事故时,大量白合金掉落到系统滑油中,随滑油到达所有能到达的地方,这些白合金需彻底清除干净。所有运动部件、所有内部油道,均需吹通、清洗干净。该主机增压器用的也是系统滑油,故增压器也需拆检,更换轴承。装复后,至少再兜油48 h。
4.2起重
新曲軸进机舱,线路一定要提前规划好,空间上要留有余量。曲轴吊运时,要和放置曲轴的底座一起吊运,防止曲轴在吊运过程中发生弯曲、损伤。主机上机架起升时,各起重点要焊牢,焊好后要做探伤,起重点要尽量多,起重用的葫芦要检验合格方可使用。
4.3 装配
要严格按照说明书的要求装配,说明书没有相关要求的,要先做好计划,按计划装复各部件。装复前,各部件的参数测量要仔细认真,特别是新曲轴、各其他运动件的装配公差,一定要符合说明书的要求。装复时,因很多部件均较重,更应小心谨慎,慢置轻放。和齿轮箱对中完成后,主机不管是使用刚性底座还是环氧底座,其相关准备工作需尽早准备,这部分的工程,是比较耗费时间的。
4.4 试验
需按照说明书的要求,制定试验大纲,并按照大纲要求,按计划实施,切不可想到哪里,试到哪里。特别是试验前,主推进系统的其他附件,如齿轮箱、推进器、调速器、燃油滑油淡水等系统要检查到位,不能因为这些部件的问题,导致磨合过程中断。试验时,要安排人员勤查勤测各参数,听声音、看排气、测震动,密切关注主机的状况,有异常要早作决断。试验前后,各重要参数都要复核。
4.5 沟通
主机更换曲轴,不是一件很容易完成的事。故在修理的过程中,一定会碰到一些意料不到的事,船东、船方、船厂、设备商、船检、保险公司,要保持密切沟通,围绕尽早把主机修好的一致目标,团结协作,再难的活干起来也是很快的。
从本轮的修理过程、修理结果回顾,选择非原厂曲轴及第二种修理方案,是比较正确的选择。对船舶的损伤较小,修理时间也控制得较好(比计划提前完成),修理后,运行已超过10 000 h,没有任何质量问题。因为照顾到了保险公司的要求,所以后续的理赔也较为顺畅。最近,该主机再一次进行了大修,各部件均没有发现异常。
5 结束语
曲轴,是主机最重要的部件,任何对曲轴的修理,都要小心谨慎,严格规范。磨轴一定要请有相关资质的单位,规范进行。该规范处理的要规范处理,该用加厚瓦的用加厚瓦,不能图方便、贪便宜,最终酿成大错,对主机、船舶都是伤筋动骨的影响。
试车,是主机修理中最容易出现意外的时刻,也是一样要小心谨慎,严格规范。该派人盯紧的一定要盯紧,该早作决定的一定要果断,特别是试车前的准备一定要到位,不能因为主机其他附属系统的问题导致试车断断续续,影响主机的正常磨合。