基于三比值法的典型变压器故障案例分析

2023-11-08 06:40林倍民
电气技术 2023年10期
关键词:铁心大修比值

林倍民

基于三比值法的典型变压器故障案例分析

林倍民

(广西柳州市桂柳水电有限公司,广西 柳州 545200)

预防变压器故障是重要技术难题,特别是预防变压器重瓦斯故障。变压器内部故障可以通过分析变压器油中溶解气体组分来判断。本文利用三比值法分析一台110kV变压器故障,判断故障原因并提出相应对策,避免了故障扩大化;分析一台220kV变压器重瓦斯故障原因,揭示了绝缘设计裕度不足及大修不彻底留下的安全隐患。本文分析过程可为油浸式变压器故障诊断提供参考。

三比值法;变压器;重瓦斯;故障;油色谱分析

0 引言

变压器运行多年后,受高温高湿环境及电磁振动影响,一些缺陷逐渐表现出来,外部表象有密封垫老化渗油、呼吸器硅胶受潮变色、将军帽接头过热、冷却系统故障等,内部缺陷主要有介质损耗超标、绕组直流电阻不平衡率偏大、分接开关触点接触电阻偏大、油色谱分析指标超标、轻瓦斯报警等,缺陷进一步扩大就可能发生差动保护动作、重瓦斯保护动作跳闸等严重后果。本文选择两台变压器进行分析:一台为某水电站已运行18年的110kV油浸式变压器,根据历年油色谱检测数据分析变压器健康状况,2016年该变压器总烃含量超标,利用三比值法分析判断变压器内部存在缺陷,2017年进行吊罩大修,发现无载分接开关触点烧灼过热,对其进行更换;另一台为某水电站已运行15年的220kV油浸式变压器,该变压器在2017年进行了常规性大修,检修单位吊罩后,经检查外围未发现重要缺陷,但由于未对检修前的变压器油样检验结果进行分析,未拆除围屏及高压调压线圈进行检查,因而未发现高压绕组存在重要缺陷,导致2020年初发生重瓦斯动作跳闸停运事故,致使变压器返厂大修,对高压绕组进行更换处理后,由于其绝缘设计存在缺陷、低压绕组绝缘性能同样下降,试验结果不满足相关试验规范要求。

变压器油中溶解气体的含量受设备运行时长、负荷情况、绝缘纸受潮情况、油耐压强度、温湿度、故障缺陷等因素影响,气体数据曲线呈现出一定的不规则性,对故障诊断有较大干扰,需要结合其他预防性试验项目进行分析[1]。

1 三比值法基本原理

三比值法是国际电工委员会于1978年总结出的一种变压器故障类型判别方法,将变压器油、绝缘材料及其他材料分解产生的五种气体(氢气H2、甲烷CH4、乙烷C2H6、乙烯C2H4、乙炔C2H2)的三对比值以不同的编码表示,每种编码对应不同的故障类别。参照《Mineral oil-filled electrical equipment in service-guidance on the interpretation of dissolved and free gases analysis》[2],编码规则见表1,故障类型判断方法见表2。

表1 编码规则

表2 故障类型判断方法

三比值法应用于油浸式变压器油色谱分析,计算简单,分析方便,但也存在不足,比如边界设定模糊、故障分类模糊[3]等。

2 某水电站110kV变压器油色谱分析与缺陷处理

2.1 油击穿电压试验及油中水分含量分析

某水电站110kV变压器型号为SFP10—75000/110,出厂日期为1998年3月。选取2008年、2014年、2016年的油击穿试验值进行比较,击穿电压及水分平均值见表3。

根据《电力设备预防性试验规程》[4],合格标准为:110kV油击穿电压≥35kV,油中水分含量≤35mg/L。从表3可知,油中水分含量随运行时间增加而增大,但远小于标准值35mg/L,无异常现象;击穿电压随运行时间增加而降低,接近标准值下限。经分析,击穿电压降低是由于油中水分含量变大,可通过大修过滤油进行处理。

表3 击穿电压及水分平均值

2.2 油色谱分析

2008年、2014年、2016年、2017年的油色谱检测数据见表4。

表4 历年油色谱检测数据

随着油及固体绝缘材料(绝缘纸、绝缘纸板)的老化,一氧化碳和二氧化碳呈现有规律地增长。一般地,二氧化碳含量与一氧化碳含量比值大于7时,可认为是固体绝缘材料正常老化;当比值小于3时,可怀疑出现固体绝缘故障。由表4中2016年的数据可知,二氧化碳含量与一氧化碳含量的比值约为11,初步判断固体绝缘材料是正常老化过程。

根据《电力变压器运行规程》[5],对于强迫油循环风冷变压器,顶层油温不宜超过85℃。该变压器有两台油泵运行失效,变压器上层温度为65℃左右,比同变电站其他110kV变压器高10℃左右,但未达到75℃,基本排除是因两台油泵运行失效导致本次总烃超标。

从表4数据分析,2008—2016年,除乙炔外,其他气体成分随变压器运行时间增加而增加,特别是2016年的数据较2014年的数据变化较大,总烃体积分数达到616.1mL/L,已远大于注意值150mL/L。根据《Mineral oil-filled electrical equipment in service-guidance on the interpretation of dissolved and free gases analysis》[2],三比值法编码为022,表示设备可能存在高温过热故障,过热故障主要原因有分接开关接触不良、引线夹件螺钉松动或接头焊接不良、涡流引起铜过热、铁心漏磁、局部短路、层间绝缘不良、铁心多点接地等。2017年,变压器吊罩大修前的油样检验发现有乙炔气体,其体积分数达到47.2mL/L,证明变压器内部已出现放电现象。

检测报告中,铁心及夹件绝缘电阻为21GW,可以排除铁心多点接地故障;铁心泡浸于绝缘油中,且油水分含量较小,铁心不容易锈蚀,基本排除涡流引起铜过热、铁心漏磁故障。因此,造成该变压器过热故障的原因可能是分接开关接触不良、层间绝缘不良等。

2.3 变压器故障处理

根据《电力变压器检修导则》[6]的规定,油浸变压器每隔10年大修一次,该变压器上次大修时间为2008年,本次大修安排在2017年,接近10年。经过吊罩检查,发现无载分接开关B相尾端导电环与中性点之间的触点已烧灼。无载分接开关触点烧蚀情况如图1所示。

图1 无载分接开关触点烧灼情况

触点上部已烧熔,下部有烧灼痕迹,触点已无法修复;导电环上、下接触处有蜂窝状烧灼痕迹,经过砂纸打磨后,恢复效果不佳;考虑到其他触点也可能存在疲劳、握紧力不够的情况,对整套无载分接开关进行更换处理。

可以预见,若不及时大修处理分接开关缺陷,则运行电流会将触点烧熔,导致B相尾端导电环与中性点之间燃起电弧,最终致使变压器绕组遭受恶性破坏。本次故障处理利用三比值法准确判断出该变压器内部存在过热、放电现象,及时进行吊罩大修,最终避免了故障扩大化。

3 某水电站220kV变压器重瓦斯动作跳闸事故分析

3.1 油色谱分析

某水电站220kV变压器型号为SFP10—50000/220,出厂日期为2005年8月。2020年初,该变压器发生差动保护及重瓦斯保护动作跳闸的非停事故。

经调查,2016年预防性试验、2017年大修前油色谱检测数据见表5。

表5 油色谱检测数据

表5的检测数据显示,2017年氢气体积分数达到1 281.8mL/L,不满足规程中不大于150mL/L的要求,总烃体积分数接近规程要求的上限值150mL/L,有微量乙炔气体且有增加趋势,结合其他气体成分,采用三比值法进行计算,气体比值编码组合为012,提示变压器可能存在如下故障:分接开关接触不良、引线夹件螺钉松动或接头焊接不良、涡流引起铜过热、铁心漏磁、局部短路、层间绝缘不良、铁心多点接地等。参照国家能源局2014版《变压器油中溶解气体分析和判断导则》,气体比值编码012的故障表述为:分接开关接触不良、引线连接不良、导线接头焊接不良,股间短路引起过热、铁心多点接地、矽钢片间局部短路等[7]。参考文献[8]的单个气体特征判断方法为:C2H4/C2H6>3时,代表可能存在超低温过热、低温过热、中温过热、高温过热、局部放电[8]。由于火花放电和电弧放电产生的特征气体中主要包含C2H2气体[9],该变压器含有少量C2H2,表面内部可能存在轻微放电现象,但由于C2H2体积分数没有超过1.12mL/L,也有可能是油受潮或受到污染导致[10]。

除了气体组分异常外,其他常规试验项目修前和修后均合格。

该变压器在2017年底进行了吊罩大修,检修单位并未对修前油样检验结果加以分析,仅进行了滤油处理,虽然通过真空热油循环降低变压器含水量是降低氢气含量的有效方法[11],但是实际上变压器已存在一定的内部缺陷。常规性大修中,吊罩后,经检查外围未发现重要缺陷,但由于未预料到变压器存在重要缺陷,因此未进一步拆除围屏及高压调压线圈进行检查,因而未发现高压绕组的严重缺陷。

2020年初变压器发生重瓦斯动作事故后返厂解体,发现:三相高压绕组积累的碳化物较多,排油后绕组底部沉积有较多金属粉末(分析是潜油泵轴承磨损所致),三相高压线圈局部线圈绝缘包扎层有松动现象,高压侧C相引线附近绕组局部熔断,如图2所示;高压侧三相成型角环有放电痕迹,如图3所示。

图2 高压侧C相匝间短路熔断

图3 高压侧三相成型角环放电痕迹

高压侧C相引线附近绕组由于绝缘包扎带松动或绝缘电腐蚀老化,碳化物或金属粉末不断积累在线圈绝缘层,层间长期局部放电,最终导致层间短路熔断,从而发生差动保护和重瓦斯保护动作跳闸停运事故。

3.2 原出厂局部放电试验数据分析

3.3 安全防范措施

对变压器油中溶解气体进行取样检测分析是目前变压器内部故障诊断最主要的方法[12]。根据以上典型案例分析,提出以下建议:

1)变压器内部结构设计应预留足够的绝缘耐压裕度。

2)出厂验收时应按现行规范高标准进行三相局部放电量对比,如偏差不平衡率超过50%,需分析原因。

3)大修时需注意分析各气体含量历年的变化,采用三比值法进行分析,不能仅通过简单的滤油追求油质合格而忽略了内部真实的缺陷。

4)按规程要求定期取油样进行油色谱检测,分析变压器的健康状况,及时发现可能存在的缺陷,及时进行检修处理,防患于未然。

5)对装有气体在线监测设备的变压器,可以利用黏菌算法(slime mold algorithm, SMA)-变分模态分解(variational mode decomposition, VMD)-门控循环单元(gate recurrent unit, GRU)模型进行分析,提高变压器油中溶解气体含量预测精度,便于故障诊断[13]。

6)对强迫油循环冷却变压器,油泵轴承磨损产生的金属颗粒会使变压器存在极大的安全风险,除了使局部放电量变大外,含金属颗粒杂质的变压器油可能会形成放电通路,对变压器油绝缘耐受性能产生不利影响[14]。需注意油泵运行状况监测及检修维护,必要时在年度预防性试验时增加局部放电量检测项目,结合油中溶解气体分析变压器健康状况。

4 结论

本文分析的两个典型故障案例中,采用三比值法能准确判断出变压器存在高温过热故障,但无法精确判断故障部位,需结合氢气、乙炔、总烃等单个特征气体及其他预防性试验项目进行分析,利用排除法缩小故障范围。同时,本文还论证了预留变压器耐压设计裕度、分析局部放电量、比较特征气体变化及有效监督检修关键点的重要性,根据变压器故障诊断结果提前制定检修计划,避免故障扩大化,有利于延长设备使用寿命。

[1] 谭翼坤, 陈明, 黄腾, 等. 基于气体成分分析的变压器过热隐患预警方法[J]. 电气技术, 2022, 23(10): 51-58.

[2] Mineral oil-filled electrical equipment in service- guidance on the interpretation of dissolved and free gases analysis: IEC 60599—2015[S].

[3] 程启明, 唐雯. 三种变压器故障诊断方法比较研究[J]. 电网技术, 2006, 30(增刊2): 423-425.

[4] 电力设备预防性试验规程: DL/T 596—1996[S]. 北京: 中国电力出版社, 1996.

[5] 电力变压器运行规程: DL/T 572—1995[S]. 北京: 中国电力出版社, 1995.

[6] 电力变压器检修导则: DL/T 573—2010[S]. 北京: 中国电力出版社, 2010.

[7] 变压器油中溶解气体分析和判断导则: DL/T 722—2014[S]. 北京: 中国电力出版社, 2015.

[8] 李志军, 卜冠南, 卢应强, 等. 利用模糊决策进行电力变压器故障诊断的研究[J]. 电气技术, 2020, 21(10): 77-82.

[9] 李文志, 孙威, 朱娟. 变压器油中特征气体含量超标的故障原因分析[J]. 电工电气, 2019(10): 39-41.

[10] 钟素梅. 一起110kV 变压器油中溶解气体含量异常分析[J]. 黑龙江电力, 2023, 45(2): 78-81.

[11] 刘伟, 王中颖, 徐浩, 等. 一起未投产变压器故障的机理解析[J]. 电气技术, 2022, 23(5): 98-100, 104.

[12] 杨飏, 邢光兵. 基于三比值法的变压器故障诊断识别[J]. 机电信息, 2021(11): 11-12.

[13] 杨童亮, 胡东, 唐超, 等. 基于SMA-VMD-GRU模型的变压器油中溶解气体含量预测[J]. 电工技术学报, 2023, 38(1): 117-130.

[14] 姚雨杭, 潘成, 唐炬, 等. 交直流复合电压下流动变压器油中金属微粒运动规律和局部放电特性研究[J]. 电工技术学报, 2021, 36(15): 3101-3112.

Analysis of typical transformer fault cases based on three ratio method

LIN Beimin

(Guangxi Liuzhou Guiliu Hydropower Co., Ltd, Liuzhou, Guangxi 545200)

Preventing transformer failures is an important technical challenge, especially to prevent heavy gas faults in transformers. Internal faults in transformers can be determined by analyzing the dissolved gas components in transformer oil. This paper uses the three ratio method to analyze the fault of a 110kV transformer, accurately determines the cause of the malfunction and proposes relevant counter measures, avoiding fault escalation. The cause of a heavy gas fault in a 220kV transformer is analyzed, and the safety hazards left by insufficient insulation design margin and incomplete major repairs are revealed. It can be used as a reference case for fault diagnosis of oil immersed transformers.

three ratio method; transformer; heavy gas; fault; oil chromatographic analysis

2023-09-04

2023-09-21

林倍民(1981—),男,广西陆川人,本科,高级工程师,主要从事电力试验及水力发电技术研究工作。

猜你喜欢
铁心大修比值
异步电动机定子铁心模态及振动响应分析
养心殿大修的故事
首次大修的《农村土地承包法》修改了哪些内容?
汽轮发电机阶梯段铁心损耗分析
江西宁都:铁心硬手守护绿水青山
比值遥感蚀变信息提取及阈值确定(插图)
交/直流线路并行运行对铁心饱和不稳定的影响
不同应变率比值计算方法在甲状腺恶性肿瘤诊断中的应用
茂名式大修
两次大修,两种境况