■ 方滔/中国南方航空股份有限公司工程技术分公司
A330 飞机客舱增压空气的主要来源是发动机压气机引气,它是飞机正常飞行时的主要气源。为了减少发动机引气系统供气参数的波动,在发动机压气机的引气管路上设置了相应的控制和调节装置,从而使飞机在飞行的各阶段和地面工作时引气系统的供气压力、温度及流量都在规定范围内。
如图1 所示,发动机引气从中压级或高压级压气机引出后,需要经过压力调节活门(PRV)调节压力后才向下游供压。PRV 是电控气动式活门,它同时关联一个电磁阀(THS),两者之间由3号引气感压管(S/L3)相连。当电磁阀接收到引气监控计算机(BMC)或发动机引气电门、发动机火警信号时,THS通电,连接PRV 的3 号感压管通向大气,PRV 关断。当PRV 上游没有引气压力时,PRV 蝶形活门靠弹簧的预载荷保持在关位。当PRV 上游引气压力达到8psi 时,活门完全打开,直到上游引气达到调节压力限值52psi后开始调压,活门从全开位关小,调节引气压力至44 ~52psi。
图1 发动机引气系统的工作原理图
当PRV 出口压力≥60psi 且超过15s 时,BMC 将发送保护性关闭指令,PRV 关闭。如果PRV 故障无法调节导致压力大于85psi 时,下游超压活门(OPV)会从打开状态转为关闭状态,直至压力恢复到52psi 时OPV 才再次打开。
PRV 出口压力传感器(Pr)通过1号引气感压管(S/L1)探测PRV 下游压力,给BMC 提供压力数据用于控制PRV,同时用于驾驶舱系统页面上的预冷器进口压力指示。
某航空公司A330 飞机在2021 年发生一起引气系统故障事件,飞机在起飞后出现“AIR ENG 1+2 BLEED FAULT”信息。机组向管制申请保持低高度处置,管制指挥保持高度2100m,雷达引导至海上等待。机组按FCOM程序进行复位,左发引气复位无效,右发引气恢复正常,随后机组决定返航。
飞机落地后,机务检查航后报告有关联故障信息:PRESS REG-V(E1-4001HA) /SOL(7HA1)/SENSE LINE和PRESS REG-V(E2-4001HA)/SOL(7HA2)/SENSE LINE,参考排故手册(TSM)36-11-81-810-908-A 和36-11-81-810-913-A,执行了双发PRV 的健康测试,确认活门卡阻无法正常打开;尝试人工转动PRV,发现活门有明显的摩擦感。后续更换双发PRV,检查感压管路正常,执行高功率引气系统测试正常。
参考图2,对飞机的快速存储记录器(QAR)数据进行译码分析,确认飞机在地面起飞推油门时,双发引气压力持续飙升,均超过60psi 且持续时间超过15s,左发引气压力最高达到87psi,右发引气压力最高达到62.5psi,BMC发出保护性关闭指令,双发PRV 关闭。由于双发PRV 无法有效调节引气压力,PRV 出口压力超限,引起双发引气故障。
图2 QAR数据译码
拆下左发PRV 送修,修理车间反馈活门运动有卡阻且调压功能测试失败,这与在翼故障现象一致,进一步分解发现活塞和蝶阀轴承存在腐蚀,如图3 所示。
图3 左发PRV活塞(左)和蝶阀轴承(右)
拆下右发PRV 送修,修理车间反馈调压功能测试输出压力超标,进一步分解发现蝶阀轴承外表面存在点腐蚀。
根据修理反馈,可以得出故障原因为活门腐蚀。
本次故障发生在飞机停放后执行的首个航班,飞机在广州停放了28天。在执行航班前,按照飞机维护手册(AMM)中关于飞机停放的恢复程序,执行了慢车引气系统测试,测试正常。
在飞机停放期间有多次连续性降雨,气候较为潮湿。由于AMM 停放程序规定飞机停放每满1 个月才运转1 次发动机,因此本次飞机停放期间没有运转过发动机,导致活门一直处于高湿度环境下,加快了活门腐蚀进程。虽然在执行航班前慢车引气测试正常,但是慢车引气测试不涉及PRV 动态调压功能的测试,因此在飞机恢复运行前需要执行高功率测试引气系统,才能确认引气系统的动态调压功能是否正常。
2020 年1 月 至2022 年8 月,因 疫情原因,受国内外航班运行限制,国内航空公司宽体机队普遍存在运力过剩,导致经常有宽体机处于停场状态。某航空公司A330 机队2020 年非计划拆下55 个PRV,2021 年非计划拆下54个PRV,2022 年1 ~8 月非计划拆下30 个PRV。近3 年PRV 故障时刻的统计如表1 所示,从中可以看出,PRV 在飞机停场期拆换占比较大,飞机停场对PRV 的影响很大。
表1 PRV故障时刻分布
1)对于进入停放的飞机尤其是停放在南方湿度较高地区的飞机,建议在飞机停放期间每7 天的地面检查程序中,增加慢车操作测试引气系统的任务,以减缓飞机停放期间PRV 腐蚀的进程,使引气部件保持干燥。
2)对于进入停放的飞机,无论停放时间长短,建议在飞机恢复运行前统一执行高功率操作测试引气系统;在进行高功率测试引气系统时,建议循环两次推油门动作,以确认在推油门期间PRV 的动态调压功能正常。
发动机引气系统属于飞机关键系统,在飞机的运行中扮演重要角色,是飞机客舱增压空气的主要来源。本文对飞机停放引起的发动机引气压力调节故障进行了分析,并给出了维护建议,可为航空公司预防这类故障提供参考。