方 航 向 宇
(中国船舶集团有限公司第七一〇研究所 宜昌 443004)
某型舰载产品电路板需开展批量调试工作,为了提高调试准确性和效率,特按调试工艺规范要求搭建了调试工装平台,简化示意如图1 所示。由于本次故障与电路板通信与控制信号部分无关,因此调试平台示意只标注了有关联的供电电路[1]、故障排查[2~4]过程只记录相关细节。
图1 电路板调试平台示意
说明:G1 为供电单元,采用实验室现有的军用电源模块4NIC-T700F(性能参数为输入AC220V±20%、50Hz,输出为DC28V/25A)或计量有效的程控电源(型号为数英SVING-SS1796C-2CH 直流稳定电源,输出能力为50V/2A)。S1 为外接的按钮开关,由于外接电源可能为军用电源模块且该供电单元自身无控制输出开关,因此调试平台采用了外部控制开关以便于接通/断开电源,实际调试过程中用过按键式开关和船型开关两种。XP1 为已电装完成的军用微矩形插头,芯线定义包括通信控制信号及电源信号,由于本次故障主要与电源信号有关,故图1 中只标记电源信号线。XS1 为已电装完成的板级军用微矩形插座,与XP1 配对连接。F1为贴片式保险丝/熔断器,型号为CFF-1608-3A0-32V-T、厂家为振华云科,性能参数为额定耐压值32V、额定耐流值3A。W1为被调试电路板A1除板级插座XS1 和保险丝F1 之外的其他电路模块统称。
调试过程参照该板级调试细则进行,首先完成调试平台接线,确认接线无误后设置电源参数使输出电压为28V,按下按键式开关S1,观察电路板上板载蓝色呼吸指示灯是否正常闪烁,如果正常闪烁,则表明电路板A1 供电正常,反之电路板A1 供电不正常。
将待调试的电路板共计20 块从JZB001-JZB020 顺序编号,调试开始后,按下开关S1,马上就能听到电路板上有微弱爆炸声。断开开关S1,经检查发现电路板整个电路前端的贴片式保险丝F1 表面发烫且有细小的裂纹、旁边的三防漆呈现高温烫伤状且用手摸能感受到较高的余温,用万用表通断档测量保险丝两端的通断关系发现,保险丝两端已断开,其他电子元器件肉眼观测均未发现明显异常,初步判断该电路板上的保险丝F1 发生熔断。
更换第2 块电路板JZB002 按照相同的操作步骤进行,上电后第2 块电路板产生的故障现象与第1 块JZB001 类似,连续更换了5 块同批次的电路板,重复操作后发生的故障现象均不变,基本可以确定电路板上的保险丝F1 因某种未知原因发生熔断[5]。
保险丝发生熔断的主要原因是通过自身的电流过大,使得器件因工作电流过载而发生失效,属于不可逆转的损伤。根据该元器件的型号[6~7],通过厂家官方网站查询到的出厂测试数据如表1 所示。
表1 保险丝时间/工作电流特性
保险丝的额定电流为3A,通过表1 数据得知,在25°C 常温工作环境下,当工作电流为3A 时保险丝正常工作的时间最少为4h;当工作电流为7.5A时保险丝正常工作时间最大为5s;当工作电流为12A 时保险丝正常工作时间最大为50ms。假设按等比例关系推测,当工作电流为18A时保险丝正常工作时间最大为500μs,实际中耐电流时间[8]与电流值并非呈线性比例关系且考虑器件应力损伤等各种原因,即额定电流百分比为600%时,保险丝估算正常工作时间远小于500μs,由于未经原厂实验室实测,本文并不能得出具体数值。
为测量通过保险丝的电流具体数值,我们在故障电路板外测试线缆上串联了1Ω的功率电阻R1(型号为HS50、额定功率50W),在电阻R1 上挂示波器测量电阻两端的电压曲线,以间接的绘制工作电流曲线,供电单元G1 选用程控电源便于配置电源参数,测试平台示意如图2所示。
图2 测试平台示意
设置好仪器仪表的参数后开始测量R1两端的电压曲线如图3所示。
图3 上电瞬间保险丝工作电流曲线
通过曲线可知,电阻R1 两端的峰值电压为18.0V,计算得出通过的电流峰值为18.0A、电流≥10A 持续时间目测为100μs,由于回路串联新电阻R1,增大了回路阻值,减小了回路电流,实际电路结构中通过保险丝[9]F1的实际电流>18.0A,远超保险丝的额定电流与耐受时间极限,基本可以确定是工作电流过大导致的保险丝瞬间失效[10]。
故障分析排查的重点在于找到具体什么原因导致电路板工作电流超限。根据推断,一般会有如表2所示的可能。
表2 导致工作电流超限的可能性汇总
假设表2中原因1是故障主导因素。通过查看电路板上保险丝F1的丝印信息,确认发生故障的5块电路板保险丝型号正确,且焊点饱满充分、裸板焊盘与元器件引脚接触良好,未发现裂痕、虚焊等焊装工艺问题。电路设计阶段计算出电路板稳态工作电流<0.5A、瞬态峰值电流为2.142A<3A,保险丝在选型过程中已充分考虑电流冗余,因此器件选型合理,可以排除原因1。
假设表2中原因2是故障主导因素。贴片式保险丝在出厂后受环境应力筛选试验、焊装工艺流程及操作工人接触等环节影响,器件本身会存在一定程度的应力损伤,元器件电气性能参数也会随之下降,但是该损伤是长时间内逐步累积的、不会突然发生较大性能改变,因此推断原因2 对保险丝熔断有一定影响,并非主导因素。
假设表2中原因3是故障主导因素。程控电源是经我所计量专业检测校准过的专用仪器,性能指标正常且符合要求。更换新电路板JZB006 重复操作,基于图1测试平台,假设提前将开关S1闭合,通过程控电源自带开关控制电压输出,发现电路板上电正常,并未复现故障现象,因此推断原因3 并非为主导因素。
假设表2中原因4是故障主导因素。供电单元选择28V 电源模块,该模块为军用级产品,输出电压误差±1%,按照3.3节方法排查,发现电路板上电正常,并未复现故障现象,因此推断原因4 并非为主导因素。
假设表2中原因5是故障主导因素。电路板上发生短路可能会导致工作电流升高,但板级器件较多,不可能对每个器件逐一详细电气特性检查。通过对5 块故障板上元器件进行肉眼检查,未发现其他元器件因短路发生的烧焦糊味、器件表面发热正常,该因素可暂时搁置。
假设表2 中原因6 是故障主导因素。按照图2所示测试平台接线,通过更换按键开关S1 为船型开关,经示波器测量发现,电阻两端的电压曲线相似,因此更换开关为其他型号并不能很好的解决故障。假设去掉开关S1,直接采用示波器自带的电源输出开关控制,新测试平台如图4所示。
图4 测试平台示意
接通程控电源开关,用示波器测量的电压曲线如图5 所示,根据曲线可知,去掉调试回路外挂的开关后,电阻R1两端的电压曲线平滑、波动明显减小,基本可以推断是外挂的开关抖动造成的电压/电流峰值过大,后续通过实验进一步验证确认。
图5 原因6排查对应的工作电流曲线
上述已根据电路板故障现象对6 种出现概率较大的原因进行了逐一分析排查,最终主要锁定了第6 种原因即回路开关抖动影响为主导因素,需要更换抖动较小的开关。
根据3.3 节分析,程控电源自带电源输出开关且对输出电压抖动影响很小,可以满足电路板调试需求,因此直接在调试线缆上去掉了开关S1。按照图6 所示调试平台重新接线,更换未调试的电路板开展持续测试[11],设置好程控电源输出参数后按下输出开关,电路板上板载蓝色呼吸指示灯正常闪烁,未发生保险丝熔断故障。
图6 测试平台示意
新调试平台通过去掉调试线缆上的开关S1 进行调试,经长时间上电测试,后续的批量电路板未发生保险丝熔断故障。可以判定是外挂的开关按键抖动引起的电源品质波动使得工作电流峰值远超过保险丝耐流极限,导致了保险丝器件发生瞬间熔断失效[12],故障原因已准确定位并成功解决。
在电路设计过程中应关注实际的信号特征和选用的器件级的电气特性匹配关系,开关抖动引起的电源品质波动是很常见的问题,由于在板载电路嵌入式软件中通常做了防开关抖动影响的滤波处理且开关抖动影响的时间很短暂,因此一般很少引起电路器件实质性的损伤或失效。本次出现的故障相对比较隐蔽和典型,但同样应引起电路设计人员重视,其电路故障分析逻辑和处理过程对电路设计与调试具有一定的参考借鉴意义。