苏 伟
(霍州煤电集团晋北煤业有限公司,山西 忻州 035100)
霍州煤电集团晋北煤业公司现开采5上#煤,该煤层稳定,煤层厚度平均为2.82 m,结构为:1.63(0.47)0.72。煤层整体呈一复式背斜构造,S1背斜轴向为146°,S2 向斜轴向为167°,S3 背斜轴向为174°,S4 向斜轴向为97°,煤岩层倾角为1°~5°,平均3°。5-103工作面地质构造情况复杂,进风巷、回风巷、内错尾巷及开切眼巷道掘进期间共揭露32 条断层、1 个陷落柱及4 个褶曲构造,地质构造对工作面回采影响较大。
5-103 工作面走向长度220 m,倾向长壁一次性采全高的采煤方法。5-103 工作面范围内有三条空巷,空巷受到工作面回采动压影响,围岩易发生严重的变形破坏,将影响综采工作面的推进效率和安全性,需对空巷采取适当加固措施。5-103 工作面空巷分布如图1。
图1 5-103 工作面空巷分布平面图
以尾巷下料巷为例,掘巷毛断面宽、高为3.8 m、2.8 m,其原有支护方式为锚网索联合支护,空巷总长度为219 m。原支护详情:顶锚杆直径20 mm、长度2400 mm,间排距800 mm;帮锚杆直径18 mm、长度2000 mm,间排距800 mm;锚索直径17.8 mm、长度6300 mm,排距2400 mm,每排两根,间距1600 mm。紧贴顶帮铺设一层菱形网,网与网间用联网丝(16#铅丝制作)联接,每隔120 mm 联一道,搭接长度为100 mm。
为论证5-103 工作面过空巷期间采取相关加固措施的必要性,以综采工作面过尾巷下料巷为例,运用UDEC 计算机模拟分析软件建立模型,进行工作面过空巷过程的仿真模拟。模型长、高=300 m、60 m,空巷尺寸宽、高=3.8 m、2.8 m,模拟计算中的煤岩体块采用Mohr-Coulomb 模型[1],模型顶部埋深取100 m,等效载荷2.5 MPa,工作面采高3.0 m,每次开挖长度1.0 m,空巷位于距模型右侧边界60 m 处,工作面由距模型左侧边界80 m 首次开挖。结合数值模拟结果整理得到围岩典型的破坏特征如图2。
图2 三维数值模型
工作面与空巷距离小于15 m 后,顶板岩层破坏范围及超前工作面距离明显增大,直接顶岩层破碎更为严重,煤壁塑性破坏深度较大,片帮风险增大;当工作面与空巷距离为10 m 时,工作面与空巷间实体煤壁全部出现塑性破坏,煤壁对于覆岩的支撑能力下降,工作面顶板下沉量、煤壁内移量均显著增大;随着综采工作面与空巷间距离的减小,空巷围岩塑性破坏深度和面积逐渐增大,表面变形量也同步增大,空巷围岩极有可能发生大面积垮塌,致使工作面无法继续向前推进。在数值模拟计算模型中的回采工作面布置测线,监测此处液压支架的受力,整理得到表1 所示的模拟结果。5-103 工作面液压支架型号为ZY12000/30/68D 型,额定工作阻力37.3 MPa。随着工作面与空巷间距离由20 m逐渐减小至10 m,液压支架载荷逐渐增大,推进至距空巷10 m 左右时,液压支架载荷基本开始接近甚至超出支架的额定工作阻力。由此说明,工作面过空巷期间,随着与空巷距离的减小,工作面发生压架、端面冒顶的概率显著增大,影响工作面的安全高效生产,空巷围岩也将失稳冒落,导致工作面无法通过空巷区域,因此必须采取可靠的加固措施,既能防止空巷围岩失稳又能保证工作面载荷不会过大。
表1 工作面推进至空巷附近时液压支架受力模拟结果
晋神能源沙坪煤矿18201 工作面通过采用木垛支护方式顺利通过高×宽为2.5 m×6 m 矩形空巷;西山煤矿总公司马兰矿10316 工作面采用施工锚索、锚杆配合点柱施工的方式,工作面顺利通过空巷;靖远煤业集团红会四矿4701 综放工作面采用架设木垛再充填矿渣的方式顺利通过空巷区域。总结分析其应用实践经验表明[2-4],采用木垛、锚网索等补强支护方案对空巷围岩控制效果良好,但是无法有效抑制工作面顶板的破碎及液压支架载荷的增大,工作面仍存在较大的压架、冒顶风险;通过木垛+充填矿渣的手段对工作面维护效果良好,但是施工工序繁琐、工期长。据此提出采用高水材料进行空巷充填支护的技术工艺。考虑到5-103 综采工作面过空巷的施工条件,设计充填体的长度为8 m,充填段起止两侧需打设止浆墙,墙厚度约为0.5 m,充填体宽度和高度与空巷断面相同,充填高水材料水灰比为2.25:1。充填段及充填管路布置详情如图3。
图3 高水材料充填技术示意图
5-103 工作面回采期间采用YHY-604 液压支架测力仪监测支架受力情况,以工作面中部的61#~63#支架载荷数据平均值为例,绘制得到工作面过空巷期间支架载荷的变化曲线如图4。与空巷距离大于20 m 时,支架载荷稳定在29.4~29.6 MPa;与空巷距离为20 m~-20 m 期间,液压支架载荷变化曲线呈单峰变化规律,最大峰值为30.5 MPa,增大幅度仅为4.1%,最大载荷远小于液压支架的额定载荷;工作面推过空巷区域后,支架载荷继续稳定在29.4~29.5 MPa。由此说明,工作面过空巷期间,支架载荷未出现过度的增大,高水材料充填加固效果良好,能够保障工作面快速地通过空巷区域。
图4 过空巷期间液压支架载荷
工作面接近空巷时,煤壁较为破碎,局部出现轻微的剥落,但未出现大面积片帮现象,高水材料充填体对空巷围岩控制效果良好,空巷断面缩减不明显。工作面揭露空巷时,充填体完整性良好,未出现片帮现象,采煤机切割充填体顺利,顶板未出现冒落现象,充填体表现出的塑性变形、让压性能,有效保障了工作面安全快速通过空巷区域。
晋北煤业5上#煤层一采区采用单翼布置方式后,工作面需通过平行空巷。通过UDEC 软件模拟研究表明,不采取任何加固措施条件下,过空巷期间综采工作面压架、端头冒顶危险性显著增大,煤壁破碎严重易片帮,空巷失稳变形严重,导致工作面无法通过空巷区域。总结类似地质条件下过空巷的实践案例,设计采用高水速凝材料充填技术进行空巷的加固,设计具体的施工工艺及方案。工程实践过空巷阶段,液压支架载荷增幅仅为4.1%,工作面未出现压架、冒顶、片帮等事故,空巷维护效果良好,实现了工作面安全高效通过空巷区域,可在类似条件下推广使用。