某供电局5座35 kV变电站失压事故原因仿真计算分析

2023-07-30 09:54柴晨超刘红文邓正东张春丽黄继盛贺飞
云南电力技术 2023年3期
关键词:铁磁熔断器闪络

柴晨超,刘红文,邓正东,张春丽,黄继盛,贺飞

(1. 云南兆讯科技有限责任公司,云南 昆明 650217;2. 云南电网有限责任公司电力科学研究院,云南 昆明 650217;3. 云南电网有限责任公司楚雄供电局,云南 楚雄 675000;4. 云南电力技术有限责任公司,云南 昆明 650217;5. 云南电网有限责任公司临沧供电局,云南 临沧 677000)

0 前言

雷电是自然大气中超强、超长放电现象。雷电发生时,其强大的电流、炽热的高温、猛烈的冲击波、剧变的电磁场,以及强烈的电磁辐射等,给人类社会带来极大的危害,造成人员伤亡、起火爆炸、严重损失[1]。雷电灾害被联合国国际减少自然灾害十年(IDNDR)公布为“十种最严重的自然灾害之一”。无论从造成的伤亡人数,还是从所造成的财产损失,雷电灾害都已成为我国的主要自然灾害之一[2]。雷电灾害的危害程度和经济损失以及社会影响越来越大[3]。近年来,随着闪电探测手段的提高和雷电防护技术的日趋进步,科技工作者对闪电形成机制、特征、活动规律、雷电灾害及防御进行了大量分析研究[4-6]。

10 kV 架空线路绝缘水平低,基本不配置避雷线,大部分电杆自然接地,耐雷水平较低,雷击跳闸故障频繁,雷击已成为10 kV 架空线路跳闸故障的主要原因之一[7]。用于10 kV 架空线路防雷的措施众多[8],如放电间隙[9]、防雷绝缘子[10]、多腔室吹弧防雷装置[11],但目前使用量最大的措施为避雷器,导致线路整体耐雷水平提升有限。云南某供电局在2020 年2 月28 日出现强烈雷电,发生5 座35 kV 变电站母线失压事故,本文对该次事故进行仿真分析,将此实际应用案例加以总结提炼,以对后续变电站失压事故应用工作开展提供参考借鉴。

1 事件概述

2020 年2 月28 日03 时04 分,110 kV SHB 变#1 主变中后备保护动作,#1 主变35 kV侧301 开关跳闸,SHB 变35 kV Ⅰ母失压,35 kV ANS 变、EJ、YL 变、ALB 变、普龙变失压。110 kV SHB 变35 kV I 段母线电磁式电压互感器B 相损坏,110 kV SHB 变35 kV I 母线PT、35 kV ANS 变母线PT、EJ 母线PT、YL 变母线PT、ALB 变母线PT 熔断器三相熔断。

经现场故障设备解剖及仿真计算推断该事件原因如下:

35 kV ANS 线、35 kV YL 线(分别给ANS变和YL 变供电) 遭受多次雷击,造成绝缘子发生多次闪络,110 kV SHB 变35 kV I 段母线电磁式电压互感器B 相N 端对地绝缘破坏。因35 kV EJ、YL 变未安装消谐器,110 kV SHB变35 kV I 段母线系统多次遭受雷击绝缘子闪络接地恢复,激发铁磁谐振,铁磁谐振引起110 kV SHB 变35 kV I 母线PT、35 kV ANS 变母线PT、EJ 变母线PT、YL 变母线PT、ALB变母线PT 熔断器三相全部熔断。110 kV SHB变35 kV I 段母线PT 熔断器熔断瞬间,产生操作过电压,造成A 相熔断器上端头沿A 相PT沿面闪络,引起A、B 相弧光短路,进一步发展成A、B、C 三相弧光短路。最终1 号主变保护1、保护2 和35 kV 侧过流速断保护动作跳开35 kV 侧301 开关。

2 现场设备检查情况

2.1 35 kV电磁式电压互感器

经现场外观检查发现110 kV SHB 变35 kV I 段母线A 相PT 有对地沿面闪络痕迹,B 相PT底部有对地放电碳化痕迹,B 相PT 解体后发现一次N 端引出线有放电痕迹,如图1 所示。

图1 10 kV SHB变35 kV I段母线故障痕迹

2.2 35 kV电磁式电压互感器用熔断器

现场检查110 kV SHB 变35 kV I 母线PT、35 kV ANS 变母线PT、EJ 母线PT、YL 变母线PT、ALB 变母线PT 熔断器全部三相熔断。

解体110 kV SHB 变35 kV I 段母线电磁式电压互感器用熔断器,如图2 所示,发现A、B、C 三相熔断器骨架上熔丝接触点有明显碳化痕迹,沿熔丝方向沙粒部分碳化。表现为长时间通过小电流发热熔断,熔断器小电流熔断与切断空载电感电流相似,容易截流及重燃,产生操作过电压。

图2 PT熔断器熔丝接触部分骨架碳化

3 仿真计算分析

3.1 仿真参数

35 kV ANS 变出线2 仅5 m 电缆,建模时忽略;35 kV EJ 变含1 条出线,其线缆型号及长度未知,仿真设置为10 km,型号为LGJ-120/20。各线路数据如表1 所示。母线电压互感器因无准确励磁特性曲线,统一设置为UMEC transformer 饱和特性模型;消谐器模型:35 kV ALB 变为LXQ(D)II-35 消谐器的伏安特性;35 kV ANS 变为LXQ-IV-35 消谐器的伏安特性,数据如表2 所示。

表1 线路导线型号及长度

表2 母线电压互感器及消谐器

3.2 对比仿真分析

仿真设置雷电流为8/20 标准50 kA 雷电流,在0.1 s 时线路遭受雷击,0.8 s 时绝缘子闪络接地,接地时间为0.2 s。

110 kV SHB 变35 kV I 母PT 电流波形及母线电压波形如图3-4 所示。

由图3~4 可以看出,0.1 s 时刻,线路遭受雷击,雷电过电压为120 kV,在避雷器残压范围内。从零序电压看雷击线路系统未发生谐振,0.1 s~0.8 s 之间PT 电流峰值三相相差不大,最大电流峰值为1.2 A;0.8 s 时刻,绝缘子闪络接地,1 s 时接地故障消失,接地故障消失后激发了稳定的1/2 分频谐振;A 相接地时间段,接地时刻B、C 相饱和电流峰值最大达4.5 A,谐振时间段,PT 电流三相相差不大,有一定周期性,最大峰值电流为3.1 A。

图3 110 kV SHB变35 kV I母PT电流

图4 110 kV SHB变35 kV I母电压

增加110 kV SHB 变35 kV I 母PT 消谐器后,仿真计算110 kV SHB 变35 kV I 母PT 电流波形及母线电压波形如图5~6 所示。

图5 110 kV SHB变35 kV I母PT电流

由图5~图6 可以看出,从零序电压来看在0.1 s~0.8 s 之间未发生铁磁谐振,接地故障时刻电流B 相峰值最大为2.7 A,接地相PT 电流较小;0.8 s 时刻,绝缘子闪络接地,1s 时接地故障消失,接地故障消失后激发了不稳定1/2 分频谐振,持续时间为0.45 s;谐振时间段,PT 电流三相相差不大,最大峰值电流出现在接地消失时刻为3 A。

图6 110 kV SHB变35 kV I母电压

增加所有变电站PT 碳化硅消谐器后,仿真计算110 kV SHB 变35 kV I 母PT 电流波形及母线电压波形如图7~8 所示。

图7 110 kV SHB变35 kV I母PT电流

图8 110 kV SHB变35 kV I母电压

由图7~8 可以看出,从零序电压看在0.1 s~0.8 s 之间未发生铁磁谐振,接地故障时刻电流B 相为2.7 A,接地相PT 电流较小;0.8 s时刻,绝缘子闪络接地,1 s 时接地故障消失,接地故障消失后激发了不稳定1/2 分频谐振,持续时间为0.06 s;谐振时间段,PT 电流三相相差不大,最大峰值电流出现在接地消失时刻为3.4 A。

3.3 PT碳化硅消谐器过电压仿真分析

110 kV SHB 变35 kV I 段母线及连接的35 kV 变电站运行有两种型号的消谐器:

1)LXQ(D)II-35 型消谐器;

2)LXQ-IV-35 型消谐器。仿真计算消谐器上过电压如图9~10 所示。

图9 LXQ(D)II-35型消谐器电压

图10 LXQ-IV-35型消谐器电压

由图9~10 可以看出,在0.8 s~1.0 s 接地与接地消失时刻,LXQ(D)II-35 型消谐器接地恢复时刻过电压最高为9.8 kV,接地时间段的工频过电压为6 kV,LXQ-IV-35 型消谐器接地恢复时刻过电压最高为7.1 kV,接地时间段的工频过电压为4.9 kV。35 kV 电磁式电压互感器N 端设计工频耐受电压为5 kV。表明LXQ(D)II-35 型消谐器在系统出现暂态过程中N端较LXQ-IV-35 型消谐器易损坏。

4 事故原因及建议

4.1 事故原因

通过分析现场检查资料、试验及计量终端数据,结合仿真分析判断事故原因为:

35 kV ANS 线、35 kV YL 线遭受多次雷击,造成绝缘子发生多次闪络,110 kV SHB 变35 kV I 段母线电磁式电压互感器B 相N 端对地绝缘破坏。因35 kVEJ、YL 变未安装消谐器,110 kV SHB 变35 kV I 段母线系统多次遭受雷击,绝缘子闪络接地、恢复,激发铁磁谐振,铁磁谐振引起110 kV SHB 变35 kV I 母线PT、35 kV ANS 变母线PT、EJ 变母线PT、YL变母线PT、ALB 变母线PT 熔断器三相全部熔断。110 kV SHB 变35 kV I 段母线PT 熔断器熔断瞬间,产生操作过电压,造成A 相熔断器上端头沿A 相PT 沿面闪络,引起A、B 相弧光短路,进一步发展成A、B、C 三相弧光短路。最终1 号主变保护1、保护2 和35 kV 侧过流速断保护动作跳开35 kV 侧301 断路器。

4.2 建议

1)35 kV EJ、35 kV YL 变未安装消谐器,在当前运行方式下,如发生接地故障,系统可能再次发生铁磁谐振;建议35 kV EJ、YL 变母线PT 加装消谐器,使用时应注意全绝缘PT 使用SiC 消谐器,如发生电磁式电压互感器加装SiC 消谐器后,引起互感器N 端绝缘损坏,宜使用二次消谐器。

2)110 kV SHB 变35 kV I 母所供变电站系统发生过铁磁谐振,且引起熔断器熔断;建议检查35 kV ANS 变母线PT、ALB 变母线PT 绝缘是否良好。

3)35 kV ALB 变PT 采用西安西电华源电瓷电器厂RXQ-35,因长期在户外运行,建议检查该消谐器功能是否良好。

4)熔断器在小电感电流下熔断时极易产生操作过电压,建议选用多断点式或采用集肤效应熔断机理的熔断器,如采用优质厂家的产品(浙江博达、西安库柏等)。

5 结束语

通过仿真分析看出:

1) 在110 kV SHB 变35 kV I 母、35 kV EJ、35 kV YL 变母线PT 没有消谐器的情况下,发生单相接地故障易引发谐振。系统处于谐振状态时,没有消谐器的PT 谐振电流峰值约为3.1 A,装有消谐器的PT 谐振电流约为2.8 A。表明:铁磁谐振时各变电站电磁式互感器一次绕组的电流大小相差不大,怀疑铁磁谐振是引起5 个变电站熔断器熔断的原因。

2)增加110 kV SHB 变35 kV I 母碳化硅消谐器后,谐振得到了有效控制,不在发生稳定的铁磁谐振,谐振持续时间仅为0.4 s。增加110 kV SHB 变35 kV I 母、35 kV EJ、35 kV YL 变母线PT 消谐器后,谐振时间仅为0.06 s,根据行业标准零序电压振荡时间小于1 s,认为消谐良好。

3)单相接地故障时:故障相PT 励磁电流较小,不会在短时间内引起多个变电站熔断器三相同时熔断。铁磁谐振时PT 三相电流同时增大且呈现一定周期性,能引起三相PT 熔断器在短时间内熔断。

4)从仿真来看,采用50 kA 的标准雷电流,雷击线路后未有效激发出持续的铁磁谐振,可以看出雷击线路引起谐振的概率较接地故障小。但此次铁磁谐振直接原因不能排除雷击(雷击绝缘未闪络),结合小电流选线系统多次报接地故障,怀疑此次铁磁谐振由雷击引起绝缘子对地闪络故障引起。

5)从仿真来看,接地恢复时刻LXQ(D)II-35 型消谐器过电压为9.8 kV,而35 kV 电磁式电压互感器N 端设计工频耐受电压为5 kV。怀疑110 kV SHB 变35 kV I 母PT 尾端绝缘破坏是由于系统多次接地恢复产生的过电压引起。

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