姜志勇 山西鲁晋王曲发电有限责任公司
某火电厂2 台发电机组锅炉配置BE240/2-4 型除尘器,设计的除尘效率为在99.6%以上,除尘器出口排放量在35mg/m3以下。每台除尘器配有2 台低压控制柜和8 台高压控制柜,其中高压控制柜采用两相可控硅工频相控电源。整套设备于2009 年投运,在目前运行中,由于电气元器件老化严重,系统硬件不足等原因,导致除尘器存在电晕功率输出不足、电晕封闭等问题。同时由于控制系统采用的控制技术较为老旧,在电晕封闭、反电晕及节能方面均无法满足当前火电厂电除尘的排放要求。由此,从节能方面对火电厂现行电除尘技术进行改造尤为重要,经调研考察,最终确定采用高频电源完成对电除尘技术的改造。
调制型高频电源二次电流、电压平滑,具有较快的闪络恢复速度,相比除尘器之前使用的工频电源,高频电源在纯直流供电时的输出电压波纹在5%,远小于工频电源。同时,具有较高的闪络电压,日常运行电压是工频电源的1.3 倍,电流是工频电源的2 倍,输入功率更高,可显著改善电除尘的效果。
电晕功率输出更强,可稳定运行。调制过程采用“硬开关”,面向负载波动不具有敏感性,具有更强的电晕功率输出,除尘效果更显著。
具有灵活的配置,高频电源可结合传统电源共同使用,调制频率覆盖范围广,载波频率最大值为40kHz,既可与常规变压器组合形成混合性电源,也可与中高频变压器组合形成高频电源。因其具有灵活的配置能力,所以改造施工简单,工期较短,且具有相对低廉的成本。
高频电源三相平衡,输入不存在谐波,无污染。同时功率因数和效率较高,一般情况下功率因数在90%以上,效率在93%以上;具有更好的节能性,与工频电源相比,可节能在20%以上。
为有效解决电除尘效率低,耗电量大、易发生故障等问题,在充分考虑改造现场实际情况、火电厂原有系统及设备的功能、配置要求的基础上,采用高频电源对电除尘技术进行改造,并设计最安全、节能和经济的改造方案。
①在1 号锅炉电除尘的第一、第二电场中,采用调制型高频电源对原有的4 台工频电源进行改造,沿用之前的整流变压器,以及控制柜到变压器间的电缆,并利用4台高频电源控制柜替换原有的工频控制柜。同时,整体更换1 号锅炉电除尘控制系统中的铜母排。
②对1 号锅炉电除尘的第三、第四电场中的H 型工频高压控制柜进行改造,选择新型工频高压控制柜予以替换,同样沿用之前的整流变压器,以及控制柜到变压器间的电缆。
③对1 号锅炉电除尘系统中的电磁振打控制柜与低压加热控制柜进行改造,采用新型控制柜予以替换,应用最新的加热控制和振打方式,可选择不同的振打程度。同时,重新设计1 号锅炉电除尘系统中的高低压连锁功能,以保证各电场均具有断电振打的能力,以实现振打效果的提升,有效改善二次扬尘情况,提升电除尘效果。
④在保留原有系统操作模式及监控功能的条件下,在2 号锅炉电除尘控制系统中连接1 号锅炉高低压控制系统的信号,从而实现对高低压控制系统的远程操作及监控。
从改造方案的整体来看,在此次改造过程中,对于1~4 号高压控制柜进行高频电源改造,保留原有整流变压器和电缆,改造施工简单、成本较低。而对于5~8 号高压控制柜则利用新型的HV32 高压控制柜进行替换。改造后的高压控制柜能够凭借自身算法和数据库优势,依照实际烟气工况采取自适应操作,可有效控制末电场的反电晕情况,同时彻底规避跳停故障的发生,运行稳定性更高。此外,所采用的DZK32电磁振打控制系统,能够实现数字化、自动化的振打操作。总的来看,通过高频电源结合控制系统优化完成的火电厂电除尘技术改造,能够在满足原有系统功能及配置要求的同时,对系统设计、布置与设备进行全面优化,改造效果良好。
火电厂电除尘技术改造节能测试的主要指标为节电率,可通过对电除尘器在一定时间内的累积耗电量,并依据统计电量对单位时间的用电单耗进行计算,通过对比分析改造前后的节能效果。节电率的计算见式(1):
式中S单相—改造前用电单耗;S三相—改造后用电单耗,kW。
火电厂电除尘技术改造之前,在135MW 负荷下,除尘器工作6h 的累积耗电量为2932kWh,由此可计算出为488.7kW。在改造之后,同样在135MW 负荷下运行6h,除尘器的累积耗电量为892kWh,计算出为148.7kW。由此,根据式(1)计算得出应用高频电源进行电除尘技术改造之后,节电率可达到69.6%。
火电厂在完成电除尘技术改造并投入运行之后,电场空载和带负荷运行参数如表1 所示。
表1 电场空载与带负荷运行参数
可见,1 号锅炉在改造后,其控制系统具有良好的闪络特性,不存在电流冲击,能够灵敏地响应火花,在发生闪络后可尽快恢复电场的能量,闪络现象损失小,能够起到对反电晕的有效抑制。而且在对控制柜的改造之后,与原先的控制柜相比,不仅在二次电流和电压方面具有明显的提升,还实现了对之前电场电源封闭现象的有效消除。同时,在运行方面更具稳定性,不再出现跳停故障,使电场电压有所提高,火花率降低,运行升压正常、电力降低,能够显著提升电除尘的效果。
火电厂改造前后的烟尘浓度对比如表2 所示。
表2 改造前后烟尘浓度对比
可见,改造后烟气出口处的粉尘浓度由33.4mg/m3会降低至18.9mg/m3,粉尘排放量大幅降低。
通过对火电厂电除尘技术的改造应用研究,对比改造前后效果,能够看出改造后的电除尘技术运行更为稳定,对电晕封闭现象的抑制能力更强。同时在节能方面,改造后的节电率达到69.6%,除尘效率达到99.93%。由此证明,在火电厂电除尘技术改造中,应用高频电源能够有效提升电除尘技术的可靠性及环境效益,值得在业内大力推广。