崔文广,陈峰(兰州石化公司催化剂事业部,甘肃 兰州 730060)
布袋除尘器是分子筛生产过程中的关键设备,也是产品收率控制性设备和环保重点关注设备。通过布袋除尘器对产品颗粒状物料进行分离、扑集,达到预想的产品收率和环保要求,一旦分离出的产品不能及时送出,就会造成物料跑损和收率下降,也极易造成环保事故。布袋除尘器主要依靠两方面来实现除尘、扑集卸料,一方面是依据布袋的差压来设定相应的可调工作频率,通过脉冲反吹风反向逐排周期性反吹抖动布袋,实现清灰、扑集卸料目的;另一方面因物料流动性差的特性,物料会在箱体底部堆积悬空,存在“搭桥”想象,造成物料跑损。在布袋箱体底部外安装气动振打器来清除箱体底部的堆积物料,从而实现物料连续输送的目的。布袋除尘器正常运行在-95 mmH2O负压状态,若运行正常时箱体底部几乎为空置状态。
布袋除尘器是分子筛生产过程中的关键设备,也是产品收率控制性设备和环保重点关注设备。在干燥工艺中,交换好的浆液通过高压泵输送至喷雾干燥塔,在干燥塔中分子筛浆液自塔顶喷下,与热空气并流接触干燥。干燥后的分子筛粉料,一部分经过干燥塔底部的旋转隔气阀,进入一焙进料螺旋输送机;另一部分随干燥塔尾气进入袋式除尘器,进入袋式除尘器后,经过脉冲反吹风振荡后卸入布袋除尘器底部,再通过旋转隔气阀卸入一焙进料螺旋输送机,送入焙烧炉进行超稳化处理。尾气穿过布袋后经引风机进入尾气塔处理系统,尾气中的氨离子、粉尘被吸收后排入大气。
由于物料的堆积度60°,物料流动性较差,物料易堆积在箱体底部,导致分离出来的物料不能及时输送或不均匀输送,异常处理时物料会从下工序跑损、冒粉尘引发环保事故。由于振打器长期敲击作用,箱体经常出现破损、开裂情况,一旦物料从开裂处泄漏,处理不当,物料会从裂缝处逸散出,同时系统正常运行时为负压状态,若布袋下料不畅会使下一个工序两台焙烧炉进料不均匀,造成下游负压系统成正压系统,另一台焙烧炉出现冒粉尘的现象,造成环保事件。
为使箱体底部的物料振动发生位移流动,解决下料不畅的问题,技术人员增加了气动振打器,以实现物料获得移动的能量。但振打器与箱体连接为整体结构,在振打器长期敲击作用下,布袋箱体的板材会出现疲劳撕裂情况,如图1 所示。如果一旦出现箱体开裂,振动过程中低温空气进入箱体内部,会加剧降低物料流速直至停止,物料堆积。且每次修补箱体时,都要对损坏部位的保温进行拆除,箱体修补完成后再进行保温恢复,设备的维修频次增加,相应的维护费用也随之增加。同时维修作业过程中涉及到高空、动火等特殊作业,存在人员坠落、物体着火风险,作业过程安全风险随之增加。布袋除尘器原有的振打器采用的型号为VR100,每台备件采购费用约2 300 元,平均每年更换8~12 台次,备件维修费用消耗大,同时布袋每年补焊2~3 次,严重影响生产正常运行。
图1 布袋箱体的板材疲劳撕裂情况
由于生产过程中物料流动性差,物料不能被及时输送,当箱体底部物料堆积过多时,振打器无法及时清除箱体底部物料,这时需要岗位人员敲击或疏通来卸料,物料滞留时间越长,物料热量自然损耗越大,物料越不易流动,增加了岗位操作人员的工作量和和工作强度。此外,振打过程中的噪音比较大,操作人员长期在噪音环境中工作,噪音对身体健康影响较大。
根据布袋现场损坏情况以及操作人员日常处理方式,通过分析认为,原有的振打器在工作时,作用在箱体底部,箱体为整体结构,刚性箱体无法自由摆动,当振打器作用到箱体,作用力被箱体和物料同时吸收。为了确保物料流动通畅,需要比较大的动能,岗位人员不断提高气动的风量,确保足够大的动能作用到物料上,同时在气动振打器长期作用下,且作用在箱体同一个位置,导致箱体局部的材料疲劳破裂。从历次的破裂检修现场的情况看,也印证了气动振打器方式的使用效果不理想,也是造成箱体破损的主要原因。同时岗位人员为了避免发生物料“搭桥”现象,确保物料通畅,使用外力进行敲击,加剧箱体的局部破裂。由于振打器方式存在以上弊端或效果不明显,需要对振打器直接敲击的振动物料方式进行改进。主要实现以下两点[1]:
一是确保物料易堆积部位的箱体能够尽最大可能的自由活动,避免刚性连接;二是振动源作用到物料的作用力效率要更高,减少振动传递物体对振源能量的消耗,从而实现物料的最大限度的动能,保证布袋长周期运行和下料的通畅。
经过初步讨论分析后,技术人员借鉴本装置内液体放料采用振荡筛的方式,以及传统豆腐制作过程的摇摆原理,结合粉料溢出的问题。设计加工了的一台原理相近但结构完全不一样的“振荡筛”,考虑到物料堆积角60°的要求,将布袋箱体下部的锥体部分高度约1.2 m 箱体拆除,安装天方地圆过渡件,下部设计圆锥体结构,圆锥体与天方地圆通过软连接方式进行连接,锥体下部也用软连接与工艺管线进行连接,实现了局部自由活动,减少刚性连接[2]。
因为系统正常运行时为负压状态,软连接拟采用增强型蒙皮材料,降低连接对动能的吸收。在圆锥体的侧面安装震荡电机,锥体由四根带橡胶垫的连杆相连,如图2 所示,与上部天方地圆箱体连接。选用闲置振荡电机额定电压:380 V,最大激振力:8 kN,额定功率:0.75 kW,实现了局部“摇摆”的设想。
图2 圆锥体的侧面安装震荡电机
安装的震荡电机工作时,带动圆锥体振动,从而实现底部物料振动,由于锥体上下通过软连接方式进行连接,同时由带橡胶垫的四根连杆固定,当电机振动时,锥体可以自由小幅振动,从而减少了箱体吸收震荡电机的振源能量,降低振动过程中对箱体的应力作用,增加振动动能的传递效率,避免了箱体破裂,从而实现物料振动下料,整个结构如同在箱体底部安装的一个“振荡筛”。圆锥体的侧面安装震荡电机如图2所示。
安装振荡筛实现振动下料还不能彻底解决问题,因物料的堆积度为60°这一特性,说明物料流动性较差,生产异常时物料会出现堆积底部“搭桥”现象。为解决这一问题,在布袋振动锥体内设计安装了一个倒锥体,同时也考虑锥体底面积和倒锥体之间物料的流通需要的最小面积。因布袋出口管线的截面积为0.05 m2,这就要求两锥体底面积差必须大于0.05 m2,才能确保物料及时输送[3]。以上条件和措施完成后,当出现堆积物料时,物料就会接触这个倒锥体,倒锥体在震荡电机的作用下破坏了堆积物料的静平衡,吸收到振动的物料会始终缓慢均匀地从振荡器四周送出,从而解决物料堆积“搭桥”的现象,实现正常均匀卸料的目的。
在设备安装投用后,现场环境和下料情况得到很大改善,噪音降低、下料通畅比较完美的解决下料不畅问题。但在设备运行约两个月后,岗位人员巡检发现安装锥体底部处出现裂纹,箱体内也有异响。打开箱体内部检查发现,在倒锥体与锥体三根连接件中两根出现开裂,且断口整齐,初步判断作用力过大,发生应力断裂可能,同时检查也发现震荡电机偏心块角度在最小位置,说明激振力也是额定最大状态。
经过对箱体开裂损坏情况和位置进行分析,认为可能存在倒锥体的角度过小,锥高过高,在振荡电机最大激振力的作用下,连接件在切应力作用下发生了剪切断裂,导致出现断裂现象。要解决这一问题,通过两种方式来实现:一是降低锥高,减小倒锥体的重量,从而降低倒锥体振动对锥体连接件的作用力。但实施时需要装置停工时长增加,同时锥高降低会导致锥体结构对“搭桥”物料的平衡破坏力减弱,不利于物料的卸出。二是保持锥高不变,调整振动电机偏心块的角度,减低震荡电机的激振力,从而实现锥体的振动时,连接件所受的反作用力也会降低,进行修复即可,实施时快捷,影响停工时间短,通过调节偏心块的夹角来调整激振力也方便。经过现场比对和摸索,因偏心块的夹角处于0°时,锥体的振动最大,作用力也最大,通过不断调整其夹角角度,同时关注物料的下料情况,最终将角度确定在30°,最终完成后效果图如图3 所示。
图3 效果图
改进后物料下料不畅的情况得到了显著改善,布袋平稳运行6 个多月,未发现物料堵塞和班组人员敲击处理现象,有效减轻了岗位人员的工作量。同时新型振荡器结构在运行过程中噪音小,布袋除尘器箱体破损的情况得到根本性改善。系统运行平稳,也极大改善了焙烧炉系统负压状态,减少了系统粉尘溢出的现象,预防且解决了安全环保事故的发生,实现了企业清洁化生产,环保作用明显。