张世飞,张林峰
(安徽晋煤中能化工股份有限公司,安徽阜阳 236400)
安徽晋煤中能化工股份有限公司(简称中能化工)一期航天炉装置碳洗塔为后序变换工序提供用水。2020年上半年,碳洗塔发生堵塞,粗煤气带水带尘,直接影响变换工序的安全运行。为此,笔者分析了碳洗塔结垢堵塞的原因,并提出解决措施。
(1) 气化碳洗塔用水来自变换工序的锅炉水和变换气冷凝液。锅炉水为除氧水,水质合格;变换气冷凝液是系统循环使用的水,没有配套的处理装置,水体积流量为20 m3/h,经分析氨氮质量浓度、化学需氧量(COD)高达3 000 mg/L。
(2) 碳洗塔一旦结垢,系统压差上升很快,气化炉到变换工序的压差最高达1.0 MPa,变换工序带水、带灰严重,系统只能减负荷生产。
(3) 煤气带水带尘严重,温度低至180 ℃(设计值为200 ℃),变换工序需要大量外加蒸汽。
(4) 煤尘积在换热器和触媒层中,造成变换工序阻力大,并严重影响换热效果和触媒使用寿命。
为延长航天炉装置运行周期,实现稳产高产,确定年度目标:(1) 降低变换气冷凝液中氨氮质量浓度、COD(<10 mg/L);(2) 减少装置因结垢堵塞造成的停车检修次数;(3) 将冷凝液现场排放量降低到零。
笔者从工艺、设备、人员等方面分析了气化碳洗塔堵塞的原因。
工艺方面的原因为:(1) 工艺流程设计不合理;(2) 系统冷凝液循环使用;(3) 变换气中氨含量高;(4) 变换副反应多[1-2]。
设备方面的原因为:(1) 现有装置处理能力低;(2) 没有配套冷凝液处理系统。
人员方面的原因为:(1) 操作不当导致工况波动大;(2) 操作规程不完善;(3) 业务技能差,缺乏应变能力[3-4]。
另外,分析监控项目缺失、系统用水紧张导致置换量小均是造成碳洗塔堵塞的原因。
(1) 技改增设水处理装置。
2020年3月,在变换汽提塔增设1台泵(利旧),将冷凝液先在常压下进行加热汽提,解吸出其中的氨,再通过泵加压把汽提后的冷凝液送往气化碳洗塔,冷凝液中氨氮质量浓度、COD由原来的3 000 mg/L降到10 mg/L以下。
(2) 调整操作,提升平衡变换率,变换气冷凝液中氨质量浓度平衡在600 mg/L。
自从开车以来,变换炉二段触媒一直未更换过,由于触媒老化,变换系统的压差达到480 kPa左右,影响系统负荷的增加。利用变换炉原有管线进行改造,对变换炉二段增加1条副线,通过二段副线的调节,降低变换炉的压差,减小系统的阻力。变换炉压差从480 kPa降到350 kPa,保证了系统的正常运转。
针对变换系统3台废锅列管泄漏的问题,利用2020年7月停车检修机会,对3台废锅进行换芯,保证3台废锅运行的正常。另外增加1台加药泵去除氧槽,通过配碱来保证脱盐水pH合格,从而减少设备的腐蚀,保证3台废锅能长时间正常运行。
(3) 合理优化工艺流程。
(4) 制定操作法,统一操作思路。
(5) 组织业务学习,加强培训。
汽提塔泵投用后,外送冷凝液中氨氮质量浓度、COD降至10 mg/L以下,系统冷凝液完全实现循环使用。
改造后未再出现因气化碳洗塔堵塞导致粗煤气带水现象,保障了变换系统的正常运行。
煤气带水带尘问题得到解决,煤气温度高达190 ℃,1号变换炉外加蒸汽质量流量由原来的5.0 t/h减少至3.5 t/h。
技改后煤气温度由180 ℃升至190 ℃,变换炉外加4.9 MPa蒸汽质量流量减少1.5 t/h。每吨蒸汽成本为130元,2020年下半年生产按150 d计算,节约的蒸汽费用为70.2万元。
由于技改后,气化来粗煤气气质好转,变换阻力上升较为缓慢,比上一年同期压差降低 0.2 MPa,合成气压缩机组蒸汽消耗质量流量降低约0.68 t/h,则半年可以节约费用约31.82万元。
冷凝液完全循环利用后,污水减排体积流量为20 m3/h,处理每吨污水成本为2.0元,则减少污水处理产生的费用约为14.4万元。
变换冷凝液系统改造后,2020年下半年生产中为公司直接节约的费用共计约116.42万元。
针对由于气化碳洗塔堵塞而造成的粗煤气带水带尘、系统阻力大、各项消耗高的问题,分析认为碳洗塔结垢堵塞的原因是水中氨氮质量浓度高、COD高。通过改变冷凝液水质解决了该问题,防止粗煤气带水给变换工序造成影响。变换冷凝液系统改造后,每年可为公司直接节约232.84万元,经济效益明显。