李树文 LI Shu-wen
(中铁十七局集团第二工程有限公司,西安 710000)
新建珠海至肇庆高速铁路江机段睦州水道特大桥设计起点里程为DK0+362.687,终点里程为DK7+153.367,全桥长6.791km。全桥钻孔灌注桩共计2279根,桩径1m、1.25m、1.5m、1.8m、2.2m、2.5m不等,桩长32~50m不等。睦州水道特大桥共设24m预制简支梁23孔、32m预制简支梁156孔、连续梁4联,桥梁在DK1+678.002~DK2+068.502段采用(94+168+94)m连续刚构上跨睦州水道,为全桥控制性工程。
睦州水道特大桥桥址区域属珠江三角洲冲积平原地貌,河道纵横交错,地形平坦、地势较低,地面自然标高-1~4m,多为良田及鱼塘。
桥址区域及周边数百米地表水体发育,主要为西江、江门水道,区内水塘及渠水众多,水量随季节变化较大。地下水类型分为孔隙水和基岩裂隙水,水量较丰富,埋藏浅,水位较稳定,主要靠大气降雨及侧向径流补给,以蒸发排泄为主,动态变化较大,稳定地下水水位埋深为0.20~1.90m,稳定水位标高为-2.20~1.61m。
睦州水道特大桥桥址范围内地质主要为淤泥层(层厚2.3~26.3m)、黏土层(层厚0.7~12.1m)、砂层(层厚0.8~11.1m)、风化砂岩层(层厚0.50~36.10m)。其中淤泥层呈流~软塑状,全桥均有分布,厚度大、含水量高、透水性差、强度低、高压缩性、中等~高灵敏性等特征。当淤泥层受震动时土层结构易受破坏,抗剪强度和承载力大幅度降低,不利于钻孔灌注桩施工。
淤泥层主要特性是天然含水率高于液限,孔隙比多大于1,干密度小,压缩性特别高,强度极低,常处于流动状态,很容易造成泥浆护壁坍塌,钻孔灌注桩成孔比较困难。基于全桥桩基桩长为32~50m不等,并且存在1.8~2.5m大桩径桩基,桩基从钻孔到成桩施工周期长,对泥浆护壁要求较高。同时在施工过程中容易出现护筒下沉、钻机移位和倾斜、桩位偏移、缩颈、扩孔、塌孔等现象,难以保证成桩质量。
由于桥梁所处区段多为良田及鱼塘,特别是鱼塘段,地质条件差,场地内地基承载力不足,无法满足钻机等机械施工需求,桩基施工范围内采用山皮石填筑施工平台。填筑施工平台时,筛选块径不超15cm的山皮石进行填筑,避免因填料块径过大造成护筒无法埋设,选用山皮石填筑能有效挤压淤泥增强施工平台的稳定性。
施工平台填筑厚度一般为2~5m(良田段为2~3m、鱼塘段为3~5m),填筑标高以高出鱼塘水面0.5m为准。平台填筑时每填筑50cm,使用12t钢轮压路机对平台进行碾压,碾压遍数为3~4遍,每碾压完一层填筑下一层,直至分层填筑碾压至既定标高。平台填筑完成后静置5~7天自然沉降,趋于稳定后开始桩基施工。(图1、图2)
图1 山皮石填筑施工平台示意图
图2 山皮石挤淤处理示意图
考虑到广东沿海降雨频繁,且施工区域地势偏低,降雨容易积水,施工平台受到雨水浸泡和钻机震动影响容易造成开裂、沉降等不稳定的情况。在钻机就位前,在护筒周围及钻机位置,铺设聚合物纤维板以扩大孔口周围平台的受力面积,减少局部区域荷载,防止钻机偏移、倾斜,保证钻孔垂直度。
桩基施工平台使用山皮石填筑,平台填料碾压较为密实,普通8~10mm厚钢护筒埋设困难且易变形偏位,无法满足施工要求,故采用壁厚14mm钢板制作,直径大于设计桩径15cm。
掘进动载荷影响阶段,巷道顶板下沉约240 mm,两帮移近约130 mm,变形得到有效控制。综合锚索受力及变形看,掘进引起的动载影响50~70 m,远大于一般条件下无冲击性动载荷的实体煤巷道(图13)。
由于桥址范围内淤泥层较厚,采用短护筒容易造成护筒变形、下沉。为防止平台填筑高度范围内山皮石在钻孔过程中进入孔内,同时防止钢护筒在淤泥层自然下沉(6~7m处淤泥为硬塑状,不易下沉),结合实际情况选用6~7m长钢护筒。为确保钢护筒不自然下沉,在护筒顶四周加设4块耳板,耳板20cm长、15cm高,耳板焊接于从护筒顶往下30cm。同时考虑到钢护筒反复埋设周转使用,为避免护筒损坏,护筒顶部使用10mm厚钢板包边,包边高度为15cm。
图3 护筒防下沉耳板示意图
为控制护筒埋设位置准确,采用振动锤振动下压的方式进行施工,护筒埋设高度以高于施工平台30cm为准。振压过程中在护筒四周设置护桩,通过护桩控制护筒的垂直度,保证护筒倾斜度不大于1%。护桩采用钢板和钢筋加工,钢板底部设置压入式钢筋,以便很好地与地面连接,防止人为晃动变形。护桩在钻孔过程中继续保留,以用于监测护筒是否偏位。
根据本工程所处地质条件,综合成桩质量、混凝土超耗、施工进度等因素,钻孔采用冲击钻+反循环钻接力形式,即在淤泥层段使用冲击钻成孔,淤泥层以下地层使用反循环钻接力成孔。
3.3.1 淤泥层段冲击钻钻孔
冲击钻在开孔时低锤密击,待钻头完全进入护筒后开始正常冲进。在淤泥层中正常冲进时采用中冲程(1.0~2.0m)冲击,保持6次/min速度缓慢冲进,尽量减少对周围淤泥层扰动。在冲进过程中若遇到“弹簧土”类淤泥层时,填入大块径山皮石冲进。冲进过程中泥浆比重保持在1.35~1.45g/cm3范围内,反复循环保持泥浆护壁。
3.3.2 淤泥层段以下反循环钻钻孔
待冲击钻钻孔穿过淤泥层进入砂层后,换用反循环钻进行钻孔。
反循环钻开钻时选用低档慢速钻进,开始钻进时先启动泥浆泵,再启动钻机空吸泵,当循环正常并持续5min左右时,即可开始正常钻进。砂层中钻进时控制钻机转速在15r/min左右,风化岩层中钻进时控制钻机转速在10r/min左右。钻进过程中接换钻杆时钻头均匀起落,不得碰撞孔壁,接换钻杆动作应快速。连接好后的钻杆逐个检查接头,每次接换完钻杆后重新钻进前将钻头提离孔底20~30cm,待泥浆循环正常后下落钻进。钻孔至设计桩底高程时,将钻头提离孔底5~10cm,转盘匀速旋转,泥浆继续保持循环,至泥浆分离器基本无钻渣时停机检孔。
特别注意的是,反循环钻在进入砂层后调整泥浆比重至1.3~1.4g/cm3范围。在进入风化岩层后,由于风化岩层对泥浆护壁依赖度不高,为减少孔底沉渣和清孔时间,将泥浆比重调整至1.2~1.3g/cm3范围。
每根桩钻孔完成后进行“隔桩跳打”,避免钻机对地层扰动影响已成桩基成桩质量。
钻孔灌注桩泥浆护壁成孔的关键就是泥浆在孔壁所形成的泥皮,泥皮作用原理为泥浆相对密度大于水的密度,泥浆的静水压力比水大,在静水压力的作用下泥浆在孔壁上形成,其作用在于阻隔孔内外渗流,保护孔壁,防止塌孔造成质量事故,特别是在清孔过程中深厚淤泥层能有效地防止孔壁收缩,避免形成质量缺陷。
结合本工程地质情况,泥浆选用塑性指数大于25,粒径小于0.005mm的粘粒含量大于50%的粘土制备,同时加入火碱、纤维素增加泥浆的粘度,在钻孔过程中根据钻孔情况调整泥浆比重。
根据实际施工实践,在不同地质层要实时调整泥浆比重。在淤泥层部位冲击钻钻进时,由于地层较为软弱,泥浆比重调至1.35~1.45g/cm3、泥浆粘度25~35Pa·s,保持泥浆循环通畅,使泥浆有效护壁,防止孔壁失稳造成塌孔、缩颈等情况;在进入砂层后调整泥浆比重至1.3~1.4g/cm3范围;在进入风化岩层后,由于风化岩层对泥浆护壁依赖度不高,为减少孔底沉渣和清孔时间,将泥浆比重调整至1.2~1.3g/cm3范围。
根据《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB 10752-2018中钻孔灌注桩质量验收标准,清孔后孔内泥浆比重为1.03~1.10g/cm3,但因为深厚淤泥层中地层较弱,1.03~1.10g/cm3的泥浆比重不足以保证良好的泥浆护壁效果,存在混凝土灌注过程中塌孔、缩颈等风险,故验标中参数不能绝对性的作为清孔后泥浆比重参考值。
经过现场多次试验,清孔后泥浆比重控制在1.10~1.20g/cm3较为合理。在清孔过程中,在钢护筒出浆口使用滤网捞出悬浮钻渣,并加强泥浆比重检测频率,必要时在排渣过程中缓慢加水调试泥浆比重,切不可加水过多导致泥浆比重过小影响护壁质量。清孔时排渣与泥浆调试同步进行,为加快清孔效率,需要安排责任心强的人员把握好各道工序操作时间,全程盯控。
本工程开始施工时选定睦州水道特大桥5#墩作为试验桩,5#墩设计桩径1.5m,桩长40.5m,设计钻孔灌注桩10根。通过实际多次试验,施工成果如表1。
表1 钻孔灌注桩施工成果表
实际施工成果表明,睦州水道特大桥5#墩桩基施工采用“冲击钻+反循环钻”接力钻孔形式后,桩基混凝土充盈系数由1.20~1.32降低为1.06~1.10,避免不必要的混凝土超耗。此外在成孔时长上,“冲击钻+反循环钻”接力钻孔相比冲击钻钻孔节省2倍以上的时间,加快了施工进度,节约施工成本。
综上所述,深厚淤泥层桩基施工采用“冲击钻+反循环钻”接力钻孔,一方面解决了混凝土超耗问题,节省施工成本。另一方面加快了施工进度,提高了有效工效,间接性减低了机械费、管理费成本,利于项目成本管控。同时文中确定的钢护筒、泥浆、钻孔、清孔等详细技术参数,完全可以满足深厚淤泥层中桩基施工质量要求。
文中充分阐述了深厚淤泥层桩基施工工艺,解决了深厚淤泥层桩基施工质量控制的技术难题,降低了施工成本,提高了工作效率,形成深厚淤泥层钻孔桩施工较为成熟的技术措施,防止施工过程中扩孔、缩径、塌孔等质量问题的发生,保证桩基成桩质量,对沿海区域深厚淤泥层桩基施工具有一定的推广意义。