任文涛,闫婷玉,艾 洁,李阳康,王 睿
(陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司,陕西 西安 710200)
半挂牵引车由于其运输量大、方便快捷、高效经济等优点,近年来一直是主机厂主要推进的产品开发方向。特别是在2021年上半年,半挂牵引车已经占据我国公路运输量的半壁江山,正逐渐引起各大主机厂的关注和重视。牵引座作为半挂车和挂车之间的重要连接装置,其可靠性将直接影响半挂汽车的行驶安全性。
牵引座作为牵引车和半挂车之间的连接装置,俗称“鞍座”。支腿作为牵引座最重要的支撑部件,主要通过承立轴实现与牵引座的连接,牵引座通过波纹安装板与车架大梁进行固定[1]。本文运用有限元分析理论和结构优化设计理念,利用CATIA软件对牵引座进行优化设计,并运用HyperMesh有限元分析软件建立相应的有限元模型完成强度仿真分析,效果较为理想,为后续的产品研究提供了一定的理论依据。
牵引座是一种载货牵引汽车用来牵拉半挂车的牵拉件。主要由鞍体、楔块、锁钩、支腿、锁紧机构等组成(见图 1)。通过拉杆总成的横向运动,带动楔块横向运动,同时通过楔块与锁钩的装配方式实现锁钩与牵引销的旋转运动,实现牵引座锁钩和挂车牵引销之间的开启和闭合方式[2-4]。
图1 牵引座主要部件
牵引座作为牵引车必不可少的关键零部件之一,其主要功能是通过拉杆总成的运动,实现牵引销与锁钩的开启和闭合功能。其中挂车上的牵引销通过牵引座定位完成后,主要进行水平力和载荷力的传递,进而实现牵引车与挂车之间的牵引功能[5-6]。
牵引座支腿主要用来进行牵引座的固定。一般牵引座通过两个支腿和波纹安装板、车辆大梁进行连接,从而起到固定牵引座并支撑的作用[7]。
综合各牵引座厂家支腿的主要结构形式,主要包含支腿焊接总成和支腿铸件两种状态。对于焊合件而言,在焊接过程中产生内应力较大,焊接刚开始时,焊缝处快速升温,加之周围环境较低,焊接完成后由于焊缝与周围区域的冷却速度不一致,此时焊缝处所受到的拉应力接近材料的屈服极限,如果后期消除内应力不及时,焊合件后期势必有产生开裂或变形的风险。相比而言,铸铁件内部由铁素体和大量的石墨构成,其内应力比焊接件的内应力要小,其后使用过程的变形也就小[8]。另外焊接件和铸件在受力上会有明显的差异。本文在这里仅对铸件支腿进行三种不同工况下的分析比对,两种方案通过材料替换和结构优化后,方案一重量12.2 kg,方案二重量9.4 kg,具有结构优化方式如图2、图3所示;通过建立有限元模型,施加边界条件,进行方案比较。
图2 方案一有限元模型
图3 方案二有限元模型
将建立的三维模型导入到HyperMesh中进行前处理,为了确保对牵引座支腿进行准确的应力分析,在网格划分时受力变化不大的位置选择较大的网格,应力集中位置选择的四面体相对密集一些。所采用的材料密度为ρ=7.01×10-9T/mm3,杨氏弹性模量为E=1.61×105MPa,泊松比为μ=0.274。建立两种方案的有限元模型,并通过添加约束对牵引座支腿、波纹安装板和车身梁进行固定连接。
进行前处理之后对模型进行边界条件的定义。为模拟牵引座实际工作状况[5-6],将牵引座和波纹安装板固定在车梁上,按照国家标准《道路车辆牵引座强度试验》(GB/T 20069—2006)和《道路车辆外轮廓尺寸、载荷及质量极限值》(GB 1589—2004)对牵引座进行静态过载分析,及时对Fvt(施加在模拟半挂车滑板的刚性板上)和Fht(作用于牵引销轴上)进行方向、角度和相关参数的定义和计算。如表1所示。
表1 牵引座试验要求
图4(a)(b)分别表示两种方案工况一的牵引座支腿应力云图。结果表明,方案一应力值为396.1 MPa,安全系数为0.99;方案二应力值为450.4 MPa,安全系数为1.33,新材料安全系数相较于旧材料提升了0.34。均小于材料的屈服极限,满足设计要求。
图4 工况一应力云图
图5(a)(b)分别表示两种方案工况二的牵引座支腿应力云图。结果表明,方案一应力值为389.9 MPa,安全系数为 1.025;方案二应力值为515.1 MPa,安全系数为1.28。新材料安全系数相较于旧材料提升了0.26,均小于材料的屈服极限,满足设计要求。
图5 工况二应力云图
图6(a)(b)分别表示两种方案工况三牵引座支腿应力云图。结果表明,方案一应力值为163.1 MPa,安全系数为2.45;方案二应力值为165.2 MPa,安全系数为 3.63,均小于材料的屈服极限,满足设计要求。
图6 工况三应力云图
通过对牵引座支腿三种不同工况的分析,不仅实现了牵引座结构轻量化,也对该结构件进行强度分析,效果较为理想[9-10]。
(1)优化前,支腿的应力集中都出现在两侧圆弧处,最小安全系数都大于1,满足强度要求;
(2)铸件支腿进行了材质的替换,通过云图分析各工况安全系数均比优化前大,满足设计要求;另结构设计主要优化了支腿两侧圆弧过渡处,以及改进固定孔结构方式,不仅实现整体减重2.8 kg,为后续轻量化提供了可靠依据;
(3)通过对牵引座支腿的静力学分析,验证通过HyperMesh软件对牵引座支腿的应力分析结果的可行性,分析结果表明,牵引座的结构强度满足要求,能够大大缩短研发设计周期,更好地节约设计成本,为后续的牵引座设计计算提供了较好的参照依据。