于忠宁 武思雨 任 远 蔡 亮 刘海龙 刘 成
(1. 国家管网集团北方管道有限责任公司沈阳输油气分公司,辽宁 沈阳 110031;2. 国家石油天然气管网集团有限公司北方管道公司建设项目管理中心,河北 廊坊 065000;3. 中油国际管道公司,北京 100029;4. 中航油京津冀物流有限公司,天津 300300;5. 国家管网集团北方管道有限责任公司秦皇岛输油气分公司,河北 秦皇岛 066000;6. 江苏省泰州市油恒油气工程服务有限公司,江苏 泰州 225300)
冰堵是输气管道运行中常见问题,西气东输二线、忠武线和大沈线发生过冰堵。冰堵造成管道干线和站场设备堵塞,严重影响管道安全运行。输气管道冰堵与设施工质量、操作维护和气质质量相关[1],我国输气管道冰堵较多发生在投产初期,原因是管道干燥不彻底存在积液。分析了我国输气管道冰堵的机理、原因和类型。结合西气东输二线、中缅管道、中亚管道等典型输气管道冰堵案例,阐述了抑制剂、加热、伴热、调压、吹扫等措施的应用条件和实践经验,可为其他输气管道冰堵预防和解除提供借鉴。
天然气管道冰堵根本原因是管道内存在液态或气态水。液态水指试验残留水在管道低点聚集,或者管道投产前干燥不彻底留在管内。气态水指天然气含水量过高在一定温度和压力下析出液态水。压力和温度是形成水合物的决定性因素。水合物生成压力范围广,在3~10MPa之间。管道运行压力越高,水合物形成温度越高。天然气-水二相体系存在临界平衡温度,低于该温度即形成水合物。管道处于紊流脉动或剧烈扰动(弯管、阀门和上坡段造成气体流速脉动)。存在结晶核心水合物更易生长(天然气处理不合格存在粉尘)。
输气管道冰堵通常发生在投产初期、清管作业或者站场调压分输作业,管道干线和站场均可能发生冰堵,特别是管道弯头、孔板和管壁粗糙位置。
管道投产前依次进行试压、清管和干燥,因客观原因管道施工残留水普遍。投产后在地形起伏大、弯头弯管管段易发生冰堵。
为提高输送效率,清除杂质和水分,输气管道定期进行清管作业。清管器运行存在前后压差,在射流孔产生节流效应,温度降低,如天然气水露点较高析出水分,在特定条件下形成水合物造成冰堵。冰堵是输气管道清管的重要风险因素。2010年5月西气东输二线清管发生多次冰堵,原因是张掖-永昌段56~59#阀室地形高差起伏大、地温变化频繁所致。
天然气经过滤分离器、调压撬和流量计产生焦耳-汤姆逊节流效应,温度降低,天然气水露点较高析出水分,形成水合物产生冰堵。输气站冰堵可能造成分离器和调压撬堵塞,影响分输和下游用户供气。2010年涩宁兰管道兰州站分输支线发生冰堵;2011年1月西气东输二线黄陂站调压管路冰堵;2011年4月西气东输二线红柳站卧式分离器冰堵。
天然气水露点表征饱和水汽含量,是管输商品天然气的重要指标参数。国家标准GB 50251-2015《输气管道工程设计规范》规定二类天然气水露点应比输送条件下最低环境温度低5℃。管道运行压力升高,水露点也会升高。从西气东输二线投产,接收中亚天然气水露点较高、普遍不达标,管道运行压力8MPa下水露点为-5.9℃,管道沿线站场冰堵严重。
预防输气管道冰堵最根本方法是降低天然气水露点,保证气质符合标准要求。天然气进入长输管道前进行干燥处理,可采用液体吸附法和固体吸附法。
常用干燥方法包括干空气法、真空法和干燥剂法,实际可选用多种方法完成管道干燥。
输气管道注入一定量化学抑制剂,吸收气体中水分,降低水露点,降低水合物形成温度,保持天然气正常流动。常用抑制剂是甲醇,易气化且与天然气均匀混合,但甲醇具有毒性。管道干线注醇装置选择在出站阀压力表接口处。其他化学抑制剂包括乙醇、乙二醇、三甘醇等。乙二醇成本低,大沈管道在松岚站、沈阳分输站、沈阳末站注入乙二醇。
采用电加热器、水套炉,提高管道输送温度,保证调节节流后天然气温度仍高于水合物生成温度。加热装置功率以调压后天然气温度达到5℃。电加热器、水套炉属于高耗能设备,考虑经济因素,加热功率低于300kW选择电加热器;高于300kW选择水套炉。
在输气站分离器、调压橇/调节阀、气液联动阀引压管等位置缠绕电伴热带,采用安全保温材料,在一定程度上缓解冰堵。该方法对输气量较大的分离器、调压撬作用不大。电伴热带功率选择30~60w/m。大沈输气管道在较细工艺管道上包覆电伴热带。
输气站分输调压阀是轴流式结构,如形成水合物,很快堵塞流量调节孔眼,节流效应增大,温度持续下降,进一步加剧冰堵直至完全堵塞。天然气节流压差每降低1MPa,温度降低约5℃。为减少调节阀前后压差,在不超过调压阀后管道运行压力前提下,适当提高分输站调压阀后运行压力,同时加大向下游的分输供气量,并保证管道干线有充足管存量。
输气管道干线发生冰堵预警,可采取降压放空应急解堵措施,关闭堵塞管段上下游阀室,在截断阀室放空管处放空,放空过程中控制压差,对堵塞管段进行高温蒸汽吹扫,一般降压放空后压差不高于1MPa,输气管道冰堵情况可以得到有效缓解。
针对输气管道干线冰堵、输气站调压分输冰堵和水露点偏高冰堵,介绍了解堵技术和处置过程,可为其他输气管道冰堵处置提供借鉴。
2010年5月西气东输二线清管作业,张掖-永昌段56~59#阀室发生冰堵。分析原因为甘肃段地形、地温变化大,山丹站高程2600m,管段后100km降至1600m。选定两直四碟型皮碗结构清管器,由于清管器泄流孔节流效应,天然气管道温度降低形成水合物。管道投产前干燥不彻底,残留液态水,清管期间永昌输气站排污高达3.3m3。解堵措施为针对发生冰堵管段两端截断阀室放空、降压,开挖堵塞管段,上方搭建保温棚,用高温密闭蒸汽吹扫冰堵位置等,成功处理清管作业堵球问题。
中缅管道投产初期多个站场发生自用气调压撬冰堵。分析原因为管道投产前干燥不彻底,残留液态水,导致下游管道天然气水露点升高,瑞丽首站8.2MPa压力下水露点在-17℃~-13℃,下游禄丰站7.1MPa压力下水露点升高至-4.6℃~3.2℃。自用气调压撬节流压降很大,从8MPa降至0.4MPa,温降幅度约38℃。解堵措施为采用夜间停止用气、热水喷淋及安装电加热器等措施,调压撬更换电阻丝、增大热负荷方式解决冰堵问题。
中亚天然气从2009年进入我国,陕京线、冀宁线、忠武线发生多次冰堵。分析原因为中亚天然气水露点较高,2010年霍尔果斯首站交接压力7.8MPa下,天然气水露点在4℃~11℃,远高于协议规定值-7℃~-5.9℃。解堵措施为管道设计未考虑专门处置措施装,后期采取注醇法,在重点站场设置加热炉、电伴热带等加热设备,初步解决冰堵问题。
(1)商务谈判严格控制进口天然气气质指标,探讨建立水露点超限值的协商和处理机制;
(2)管道建设阶段最大限度降低留积水,解决生成水合物和发生冰堵的基本条件;
(3)管道投产阶段输气站分离器、调压撬、放空立管、阀门、排污罐及工艺管道进行多次吹扫、排污,将管道和设备中积液排净;
(4)合理安排管存量和用户需求,优化管道运行压力和分输站控制压力,适当提高分输管道运行压力,减少分输调压撬前后压差,降低天然气节流温降幅度。