闭式水系统夏季水温高分析与综合整治

2023-01-03 03:13:12廖世伟
设备管理与维修 2022年19期
关键词:开式冷器冷却塔

廖世伟

(国能蚌埠发电有限公司,安徽蚌埠 233000)

0 引言

闭式水系统是电站重要的换热系统,对于一般火电机组来说,70%以上的辅机轴承都是靠闭式水系统来冷却的,因此闭式水系统的安全稳定运行,对机组非常重要。在夏季发生闭式水温度高影响用户设备运行,特别是进行过许多辅机冷却改造的电厂较为常见。针对某电厂1#机组闭式水系统夏季水温高异常问题,提出了一系列综合整治措施,以期为同类机组提供借鉴。

1 系统设备及故障问题

1.1 系统概况

某电厂1#机组为630 MW 超临界单轴中间再热凝汽式汽轮机组,配套的闭式水系统采用带板式换热器的闭式循环供水系统,机组配2 台闭式水泵(2×100%)、2 台闭式冷却器(2×100%)、1 台闭式水箱。用户主要分汽机侧水用户和锅炉侧水用户(图1、图2)。

图1 汽机侧闭式水用户系统图

图2 锅炉侧闭式水用户系统图

1.2 闭式水温度高问题

机组自2008 年底投产以来,随着历次技改,闭式水系统增加了很多用户,冷却用户的增加,导致闭式水温度增加(表1)。由图3 可以看出,1#机闭式水温度逐年呈逐年增加的趋势,夏季最高温度和平均温度较投产时明显升高。由于闭式水夏季温度高,造成许多重要用户,如小机油系统、捞渣机、引风机、空压机、前置泵等重要设备超温运行,许多用户设备因为超温,不得不把冷却水调门全开,造成闭式水系统压力下降,进一步降低闭式水系统的稳定性。

图3 1#机闭式冷却系统夏季水温度各年度变化趋势

表1 闭式水用户增加清单

2 闭式水温度高原因排查和分析

由于闭式水用户增加造成闭式水温度高是一个既定事实,把这个客观因素视作不可抗拒因素,根据“人机料法环”分析出其他因素,主要有:换热用户调整方式不合理、闭冷器换热效果差、开式泵运行方式不合理、冷却塔填料堵塞、阀门内漏等原因,下面分别对这些因素进行分析。

2.1 换热用户调整方式不合理

由于闭式水系统没有流量测点,为了解各闭式水用户设备用水情况,联合电科院到厂进行用户流量测量,测量结果见表2。由表2 可以看出,热负荷较高的有空压机、氢冷器等,前置泵电机冷却水用户流量偏高。对现场用户的投运调整方式进行排查,发现有采用1 用1 备的用户,冷却水两侧都投运,实际被冷却介质,如润滑油等,只通过运行的换热器,大量闭式水没有发挥冷却作用,该方式存在不合理项。

表2 涉及闭式水系统主要管道、用户流量测量值

由于运行调整需要,一般会把备用冷却水投上,如小机润滑油板式换热器、密封油空氢侧管式换热器等,目的是保证紧急情况下能及时切换冷油器,保障机组安全。因此,造成闭式水系统用户流量增加,导致闭式水夏季压力低,影响其他用户的换热效果。

2.2 闭冷器换热效果差

1#机组闭冷器随着历次检修,因一些板式换热器损坏、变形,被陆续抽出,导致换热面积减少较多。通过查询发现,两台闭冷器原设计为458 片,经过多次检修后,A、B 换热器只剩下345 片和356 片,同时由于热负荷的增加,原设计的换热面积已经不能满足现场实际需求。

2.3 开式水泵投用方式不合理

原设计有开式水泵,用于增加开式水侧流量,加强换热从而降低闭式水温度。但是为了节能考虑,开式泵全年未投运,这样的方式在闭式水温度不高能满足现场需要时可行,但是在夏季温度高时,依然强调节能而不投运开式泵,显得有些不合理。

2.4 冷却塔填料堵塞

闭式水需要靠开式水来冷却,如果开式水温度高,闭式水则不能降低太多温度。从图4 可以看出,冷却塔填料有淤泥堵塞,除雾器也有许多泥垢,最终导致空气在冷却塔内上升流动不畅,影响了换热,导致开式水温度高,闭式水也随之升高。

图4 冷却塔填料堵塞情况

2.5 阀门内漏

阀门内漏导致系统压力下降,系统为了弥补缺失的流量会加强泵出力,而用户侧则会加大调门开度,从而影响闭式水温。现场检查闭冷器旁路电动门内漏严重,这部分流量水未经过闭冷器降温,导致闭式水温偏高。

3 闭冷器换热分析及热力计算

3.1 闭冷器换热分析

由于闭冷器换热片减少了100 张,且闭式水用户较投产时增加了许多,因此当前的闭冷器不能满足现场实际需求,应重新进行选型。选型不仅要考虑换热效果,还应考虑现场安装条件和后期维护等。

3.2 闭冷器换热部分计算

板式换热器是一种高效紧凑型热交换设备,具有传热效率高、阻力损失小、结构紧凑、拆装方便、操作灵活等优点。目前板式换热器的选型计算如下:

式中 F——换热面积,m2

Wq——换热量,W

K——传热系数,W/(m2·℃)

ΔT——平均对数温差,℃

根据选定换热系统的有关参数,计算换热量、平均对数温差,设定传热系数,求出换热面积。选定热器型式,计算板间流速,通过传热特性曲线及流阻特性曲线,查出实际传热系数及压降。若实际传热系数小于设定传热系数,则应降低设定传热系数,重新计算。若实际传热系数大于设定传热系数,而实际压降大于设定压降,则应进一步降低设定传热系数,增大换热面积,重新计算。经过反复校核,直到计算结果满足换热系统的要求,最终确定换热器型号及换热面积大小。

3.3 闭冷器换热计算结果

通过计算及综合选择得到所需闭冷器参数,见表3。

表3 板式换热器计算结果

4 综合整治

4.1 换热用户调整方式不合理整治

综合考虑设备安全与现场实际,提出改进方案。对于A、B小机4 台冷油器、空侧密封油2 台冷油器、氢侧密封油2 台冷油器,采用备用冷油器的前隔离门保持开、出口隔离门关闭的方式运行,这样既保证了较少的阀门操作,避免紧急情况切换不及时,同时又避免了备用冷却器泄压造成的闭式水压力损耗。因为切换冷油器时运行人员必须就地手动切换,因此只多1 个手动阀门的打开时间对应急切换影响不大。

对于A、B 前置泵电机水冷却器,其阀门均为手动门,水流量偏大,采用节流方式运行,既要保证电机有足够水冷却,又要避免其流量过大造成浪费,最后对阀门进行节流至70%,并根据实际运行做适当调整。

4.2 闭冷器换热效果差整治

根据换热器相关数值计算,算出所需的换热面积为1150 m2,通过物资采购流程,采购到型号为BR500-1.0-1150-E 的板式换热器。为了节约资金,只更换1 台板式换热器,即1A 闭冷器,然后1B 闭冷器作为原闭冷器备用。

从图5 可以看出,因为换热面积增加,新闭冷器尺寸比原闭冷器明显要大,不仅长度增加,高度也增加了。新换闭冷器在不变更主要部件的条件下,板式换热器的寿命可以保证安全运行30年,换热面积留有20%余量,且污染系数为0.9。

图5 1A 闭冷器改造现场

对于1B 闭冷器,则进行板片清洗,利用1A 换下的板片作为备件对1B 进行补充。

4.3 开式水泵投用方式不合理整治

开式水泵因为节能考虑,选择全年不投运,这样的投运方式存在不合理。可以根据闭式水系统实际运行状态来考虑投用开式水泵(表4)。

表4 开式水泵投运方式

4.4 冷却塔填料堵塞整治

冷却塔填料堵塞,可以通过填料倒翻和更换堵塞严重的填料来解决,以提高冷却塔填料空气的通透性,降低水温。利用C 修机会,对冷却水塔内区旧的4250 m3填料全部倒翻,倒翻后对能继续使用的填料按要求重新布放到原来区域,剔除破损的旧填料,并运出水塔。拆除需更换的旧填料5000 m2×1.25 m(高),合计6250 m3;安装布置全新的新型淋水填料合计6250 m3(图6)。

图6 冷却塔填料更换现场

现场安装防絮网,防止季节性柳絮、杨絮等进入循环水系统造成填料堵塞,保证冷却塔的换热效果(图7)。

图7 冷却塔前池铺设防絮网

4.5 阀门内漏整治

利用检修机会对查出的内漏阀门进行检修整治,降低闭冷器出口水温,同时减少不必要的流量损耗。主要检修消漏的阀门有:闭冷器旁路电动门、闭式水母管放空气门、闭式水母管放水阀、定冷水减温器旁路门、闭式水泵放空气门等。

5 效果检查

5.1 各整治项目的效果情况

(1)通过调整闭式水用户调整方式,许多备用冷却器不再通冷却水,在调门全开的情况下,在高负荷、高温天气下,经过计算,可以减少流量损耗150 余吨水,占总流量的10%。

(2)闭冷器换热效果差整治后,闭冷器端差由2.3 ℃下降到了1.1 ℃,减温效果明显。

(3)开式水泵投用方式不合理整治,通过灵活变通调整,启动开式水保障了闭式水降温效果,在高温天气下开式投运,闭式水温度能降低1.5~3.0 ℃,有效控制闭式水系统温度。

(4)冷却塔填料堵塞整治后,冷却塔对循环水的降温效果明显,温差由之前6.5 ℃提高到了7.6 ℃,比2#机冷却塔出口温度低1 ℃左右(图8)。

图8 1#、2#机冷却塔出口水温对比

(5)检修和处理阀门内漏问题后,经过计算,可以减少约35 t/h 的流量损失。

5.2 闭式水温高问题整治最终效果

经过一系列的问题排查、分析及整治,从截至到目前的运行数据来看,综合整治后的闭式水系统水温明显下降,系统稳定性得到加强,效果明显(图9)。

图9 1#机历年6 月份闭式水温度变化趋势

6 结论

闭式水用户增加而导致水温高,应重新校验闭冷器的换热量,偏差较大时应进行技改调整。改善冷却塔的冷却条件,是降低闭式水温的有效方法,也是根本方法。优化冷水用户运行方式减少不必要的流量损失,保证闭式水系统压力稳定,是非常重要的调整手段。及时消除闭式水系统缺陷,是闭式水温度保持正常稳定的有力保障。

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